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      氣動調(diào)節(jié)閥常見故障介紹

       彩云追竹 2010-08-16

      氣動調(diào)節(jié)閥常見故障介紹

      現(xiàn)根據(jù)經(jīng)驗、和實踐找出,氣動調(diào)節(jié)閥常見故障及產(chǎn)生的原因,和氣動調(diào)節(jié)閥工作不穩(wěn)定; 氣動調(diào)節(jié)閥振動 ;氣動調(diào)節(jié)閥的動作遲鈍;氣動調(diào)節(jié)閥的泄漏量增大;一系列問題做出羅列,僅供參考,具體請根據(jù)現(xiàn)使用實際情況、問題而定。

      (一)氣動調(diào)節(jié)閥不動作。故障現(xiàn)象及原因如下:

      1.無信號、無氣源。氣源未開,由于氣源含水在冬季結(jié)冰,導(dǎo)致風(fēng)管堵塞或過濾器、減壓閥堵塞失靈,壓縮機故障;氣源總管泄漏。

      2、有氣源,無信號。調(diào)節(jié)器故障,信號管泄漏;定位器波紋管漏氣;調(diào)節(jié)網(wǎng)膜片損壞。

      3.定位器無氣源。過濾器堵塞;減壓閥故障I③管道泄漏或堵塞。

      4.定位器有氣源,無輸出。定位器的節(jié)流孔堵塞。

      5.有信號、無動作。閥芯脫落,閥芯與閥座卡死;閥桿彎曲或折斷;閥座閥芯凍結(jié)或焦塊污物;執(zhí)行機構(gòu)彈簧因長期不用而銹死。

      (二)氣動調(diào)節(jié)閥的動作不穩(wěn)定。故障現(xiàn)象和原因如下:

      1.氣源壓力不穩(wěn)定。壓縮機容量太?。?span lang=EN-US>②減壓閥故障。

      2.信號壓力不穩(wěn)定。控制系統(tǒng)的時間常數(shù)(TRC)不適當(dāng);調(diào)節(jié)器輸出不穩(wěn)定。

      3.氣源壓力穩(wěn)定,信號壓力也穩(wěn)定,但調(diào)節(jié)閥的動作仍不穩(wěn)定。定位器中放大器的球閥受臟物磨損關(guān)不嚴(yán),耗氣量特別增大時會產(chǎn)生輸出震蕩;定位器中放大器的噴咀擋板不平行,擋板蓋不住噴咀;輸出管、線漏氣;執(zhí)行機構(gòu)剛性太?。?span lang=EN-US>⑤閥桿運動中摩擦阻力大,與相接觸部位有阻滯現(xiàn)象。

      (三)氣動調(diào)節(jié)閥振動。故障現(xiàn)象和原因如下:

      1.調(diào)節(jié)閥在任何開度下都振動。支撐不穩(wěn);附近有振動源;閥芯與襯套磨損嚴(yán)重。

      2.調(diào)節(jié)閥在接近全閉位置時振動。調(diào)節(jié)閥選大了,常在小開度下使用;單座閥介質(zhì)流向與關(guān)閉方向相反。

      (四)氣動調(diào)節(jié)閥的動作遲鈍。遲鈍的現(xiàn)象及原因如下:

      1.閥桿僅在單方向動作時遲鈍。氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu) 中膜片破損泄漏;執(zhí)行機構(gòu)中“O”型密封泄漏。

      2.閥桿在往復(fù)動作時均有遲鈍現(xiàn)象。閥體內(nèi)有粘物堵塞;聚四氟乙烯填料變質(zhì)硬化或石墨一石棉填料潤滑油干燥;填料加得太緊,摩擦阻力增大;由于閥桿不直導(dǎo)致摩擦阻力大;沒有定位器的氣動調(diào)節(jié)閥也會導(dǎo)致動作遲鈍。

      (五)氣動調(diào)節(jié)閥的泄漏量增大。泄漏的原因如下:

      閥全關(guān)時泄漏量大。閥芯被磨損,內(nèi)漏嚴(yán)重,閥未調(diào)好關(guān)不嚴(yán)。
      1
      )清洗法
      管路中的焊渣、鐵銹、渣子等在節(jié)流口、導(dǎo)向部位、下閥蓋平衡孔內(nèi)造成堵塞或卡住使閥芯曲面、導(dǎo)向面產(chǎn)生拉傷和劃痕、密封面上產(chǎn)生壓痕等。這經(jīng)常發(fā)生于新投運系統(tǒng)和大修后投運初期。這是最常見的故障。遇此情況,必須卸開進行清洗,除掉渣物,如密封面受到損傷還應(yīng)研磨;同時將底塞打開,以沖掉從平衡孔掉入下閥蓋內(nèi)的渣物,并對管路進行沖洗。投運前,讓調(diào)節(jié)閥全開,介質(zhì)流動一段時間后再納入正常運行。

        (六)流量可調(diào)范圍變小。主要原因如下:

      閥芯被腐蝕變小,從而使可調(diào)的最小流量變大。

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