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      高含鹽廢水處理工程調(diào)試經(jīng)驗分享!

       豐年雪好大 2016-06-21

      編者按
      隨著三峽庫區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展,榨菜作為庫區(qū)的特色支柱產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)規(guī)模日益擴大,在其加工過程中產(chǎn)生的高鹽高濃度高氮磷廢水越來越多,嚴重威脅庫區(qū)水環(huán)境安全。目前榨菜廢水生產(chǎn)性調(diào)試面臨著耐鹽微生物馴化程度有限、厭氧工藝難啟動易酸化、耐鹽菌對鹽度變化敏感、生物降解速率受鹽度影響明顯等問題,一直是制約該類廢水處理的瓶頸。榨菜廢水實際日排水量和溫度的變化增大了生產(chǎn)性調(diào)試運行的難度。以設(shè)計規(guī)模400 m3/d的重慶某榨菜公司廢水處理工程為例,其進水COD為3000~4000 mg/L、鹽度為1.5%(以NaCl計)、氨氮為80~100 mg/L、總磷為20~25 mg/L。采用兩相厭氧-生物接觸氧化工藝進行處理,通過馴化培養(yǎng)耐鹽菌、總結(jié)兩相厭氧處理效率受溫度影響的規(guī)律、靈活調(diào)節(jié)接觸氧化池進水以控制進水COD容積負荷等措施穩(wěn)定系統(tǒng)運行,出水水質(zhì)可以達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。
      作者簡介:許勁,女,湖北武漢人,博士,教授,主要從事高鹽高濃度降解工業(yè)廢水處理、水污染控制理論與技術(shù)及水污染控制系統(tǒng)規(guī)劃工作。
      隨著加工季節(jié)的不同,重慶某榨菜公司日排高鹽高濃度榨菜廢水50~300 m3,其原水鹽度為8%~11%(以NaCl計)、COD為 20~30 g/L、pH值為 5~6.5,處理出水要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準。經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟比較,結(jié)合其它已驗收工程的實際經(jīng)驗,該項目采用兩相厭氧-生物接觸氧化-化學(xué)除磷組合工藝,通過馴化培養(yǎng)耐鹽菌、總結(jié)兩相厭氧處理效率受溫度影響的規(guī)律、靈活調(diào)節(jié)接觸氧化池進水與水量等措施,經(jīng)過11個月的生產(chǎn)性調(diào)試運行,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、處理出水達標。

      鑒于前期項目已對高鹽榨菜廢水兩相厭氧等工藝參數(shù)進行了研究,故本文主要側(cè)重于分析一級生物接觸氧化池進水COD容積負荷的影響因素與現(xiàn)場調(diào)控措施,供同類工程調(diào)試參考。
      1     工程概況

      經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)水量后,設(shè)計規(guī)模為400 m3/d,鹽度為1.5%,COD為 3000~4000 mg/L,氨氮為80~100 mg/L,總磷為20~25 mg/L,pH值為 5~6。處理工藝流程見圖1。


      圖1    榨菜廢水處理工藝流程

      (1)調(diào)節(jié)池。1座,尺寸7.9m×7.0m×4.5m,有效水深4.0m。暫存于濃水池和稀水池的生產(chǎn)廢水泵入調(diào)節(jié)池進行水質(zhì)水量調(diào)節(jié),以控制系統(tǒng)進水COD、鹽度和pH值等。調(diào)節(jié)池出水COD為 3000~4000 mg/L,總磷為20~25 mg/L,鹽度為1.5%左右,pH值為5~6。
      (2)絮凝沉淀池。1座,尺寸11.3m×2.5m×5.0m,表面負荷為0.8  m3/(m2·h)。投加聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺去除進水中約80%總磷和約5%COD,同時除去廢水中部分懸浮雜質(zhì)。
      (3)兩相厭氧單元。由水解酸化池(簡稱水解池)與厭氧接觸池(簡稱厭氧池)組成。
      ①水解池。1座,尺寸11.3m×3.5m×6.5,有效水深5.5m,進水容積負荷5.9 kgCOD/(m3·d),HRT為 13.2 h。池內(nèi)裝有軟性填料,附著微生物濃度高,可將廢水中大分子有機物變?yōu)樾》肿游镔|(zhì),改善廢水中有機物構(gòu)成,提高廢水可生化性。
      ②厭氧池。1座,尺寸11.3m×11.3m×8.0m,有效水深7.5m,容積去除負荷1.0 kgCOD/(m3·d),HRT為 2.4 d。池上方設(shè)置四個相同的脈沖式布水器,以脈沖布水方式實現(xiàn)顆粒污泥與廢水中污染物的充分接觸。池內(nèi)裝有彈性填料以增加微生物量、提高污染物去除效率。COD去除率約70%,總磷和氨氮濃度升高。
      (4)生物接觸氧化單元。由兩級接觸氧化池與中間沉淀池組成耐鹽活性污泥回流系統(tǒng)。一級接觸氧化池與二級串聯(lián),尺寸分別為11.3m×7.0m×5.0m、11.3m×6.0m×5.0m,設(shè)計容積去除負荷分別為0.7 kgCOD/(m3·d)、0.4 kgCOD/(m3·d),HRT分別為21.6 h、18 h,主要用于去除COD和氨氮。池內(nèi)均設(shè)有填充比40%的軟性填料,有效增加系統(tǒng)生物量和硝化菌。池底布設(shè)穿孔曝氣管,控制溶解氧濃度2~4 mg/L。
      (5)除磷沉淀池。1座,尺寸11.3m×2.5m×5.0m,進水端設(shè)有自動攪拌槳,除磷藥劑為聚合硫酸鐵(PFS)和聚丙烯酰胺(PAM),總磷和COD去除率分別為60%~75%和10%。
      (6)污泥系統(tǒng)。由1座集泥池(5.0 m×3.5 m×4.3 m)、1座儲泥池(5.0 m×3.2 m×4.3 m)、2座濃縮池(3.5 m×3.2 m×3.0  m)、1座干化場(8.8  m×5.3 m×1.5 m)組成。
      2     工程調(diào)試分析
      2.1
      耐鹽菌馴化 
      該工程于2014年10月開始調(diào)試,采用臨近污水處理廠脫水污泥進行污泥馴化,培養(yǎng)耐鹽菌,水解池、厭氧池與兩級接觸氧化池同時馴化培養(yǎng)污泥。在馴化開始階段,首先向水解池、厭氧池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池投加的污泥量分別為10t、60t、6t、4t,此時控制進水鹽度3500mg/L、進水量50m3/d;接種污泥后,水解池、厭氧池靜置2 d,兩個接觸氧化池悶曝12~24 h,然后以厭氧池運行狀況為參考,以鹽度梯度0.15%、水量梯度50 m3/d、平均每周提升一次鹽度和進水量,以此方式逐漸培養(yǎng)出耐鹽微生物,最終達到設(shè)計水量。

      在污泥馴化期間,應(yīng)控制水解池、厭氧池pH分別為6~6.5、6.8~7.2,接觸氧化池pH 6.5~8;水解池需適時補充氯化鈷、氯化鎳等微量元素;接觸氧化池采用間歇曝氣方式,每曝7 h停1 h。盡管本項目設(shè)計進水量為400 m3/d,但由于廠內(nèi)生產(chǎn)廢水總量有限,所以當進水鹽度為1.5%、進水量為300 m3/d、各池各指標均正常、生物接觸氧化池COD去除率達到80%、系統(tǒng)出水清澈并且運行穩(wěn)定時,可認為耐鹽污泥馴化完成,然后進入試運行階段。
      2.2
      溫度對兩相厭氧處理效果的影響 
      本項目采用的兩相厭氧工藝單元由(水解酸化 復(fù)合式UASB)組成,屬于分級多相厭氧反應(yīng)器系統(tǒng),適于處理復(fù)雜廢水,具有很高的COD降解能力;若未控制其處理效率,會因此給后續(xù)好氧單元帶來進水有機物濃度過低的困擾。

      經(jīng)過兩相厭氧單元處理后,榨菜廢水進入一級生物接觸氧化池,其進水COD容積負荷直接受兩相厭氧處理效率的影響。由于常溫兩相厭氧工藝受溫度影響較大,當重慶冬夏兩季平均水溫分別為10℃和25℃時,本項目兩相厭氧出水COD均值分別為1000mg/L和2000mg/L,直接導(dǎo)致一級生物接觸氧化池的進水COD容積負荷相差2倍,使運行控制更復(fù)雜。

      在本項目調(diào)試運行的夏季,曾嘗試向UASB中投加脫氧污泥約20m3,在一周之內(nèi),厭氧出水COD均值由800mg/L降至300mg/L。這個現(xiàn)場試驗表明,增加厭氧污泥量可以提高COD去除率,已用于冬季低水溫不利工況。

      因此,為保持后續(xù)好氧進水COD容積負荷穩(wěn)定,需要在冬季增加厭氧污泥量,在夏季通過排泥減少部分厭氧污泥量。
      2.3
      一級接觸氧化池進水COD容積負荷
      在榨菜廢水處理實際工程中,即使采取各種措施,也難以將厭氧處理出水COD穩(wěn)定在小范圍;而且重慶榨菜企業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性強,通常每年5—6月生產(chǎn)廢水排放量最高、10—11月最少,同時重慶氣溫水溫12月—次年2月最低、6—9月最高。因此,本項目在調(diào)試運行期間,一級生物接觸氧化池進水COD容積負荷NV為0.1~1.2kgCOD/(m3·d),分段集中在高中低三種負荷工況,經(jīng)過現(xiàn)場觀察分析并結(jié)合生物鏡檢,各自特點總結(jié)如下。

      (1)高負荷:當Nv為1.0~1.2 kg COD/(m3·d)時,通常水溫較低,活性污泥發(fā)生高粘性膨脹(圖2a),SV30達97%,生物鏡檢未發(fā)現(xiàn)絲狀菌,估計是在高負荷下細菌吸取了大量有機物,但由于溫度低、代謝速度較慢,就積貯起大量高黏性的多糖類物質(zhì),使活性污泥表面的附著水大大增加,污泥SVI值很高,形成膨脹污泥。與此同時,好氧接觸池在曝氣狀態(tài)下產(chǎn)生大量白色泡沫(圖2b),估計源于進水表面活性劑降解不完全以及細菌快速過程中分泌產(chǎn)生了大量的表面活性物質(zhì)所致,造成出水有機物和懸浮物濃度升高。本項目采用降低系統(tǒng)進水量以降低進水容積負荷的方法,運行1周后,污泥膨脹問題得到解決;白色泡沫則采用消泡劑消除,而且隨著進水容積負荷降低,泡沫也會減少。
      a. 污泥高粘性膨脹
      b. 白色泡沫  

      c. 污泥老化
      圖2     一級生物接觸氧化池運行中的異?,F(xiàn)象

      (2)中等負荷:當Nv為0.5~0.6 kg COD/(m3·d)時,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)較好,生物鏡檢發(fā)現(xiàn)較多鐘蟲屬。
      (3)低負荷:當Nv為0.1~0.3 kg COD/(m3·d)時,污泥老化(圖2c),估計是微生物因營養(yǎng)不足而解體,此時老化污泥覆蓋于池水表面,導(dǎo)致出水懸浮物顯著增高,但COD去除率仍很高。本項目在不提高進水量的前提下,將部分調(diào)節(jié)池出水超越至一級接觸氧化池以增大進水容積負荷,同時加大活性污泥回流量。運行約2周后,污泥老化現(xiàn)象得到緩解,出水水質(zhì)較為清澈。

      在榨菜廢水處理工程的生產(chǎn)性調(diào)試中會出現(xiàn)實際水量、鹽度、負荷大幅波動等問題,只要現(xiàn)場措施正確,都能有效解決。
      2.4 
      調(diào)試結(jié)果
      試運行階段共耗時近11個月。在穩(wěn)定運行期間,兩相厭氧單元產(chǎn)氣量較大、水質(zhì)呈黑色,生物接觸氧化池活性污泥濃度穩(wěn)定、生物膜厚度均勻、生物鏡檢有較多鐘蟲,系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定達標。當?shù)丨h(huán)保局于2015年11月20日對項目進行了環(huán)保驗收,系統(tǒng)出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)一級標準,驗收監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。

      表1    驗收監(jiān)測數(shù)據(jù)


      項目

      COD

      mg/L

      BOD5

      mg/L

      氨氮

      mg/L

      總磷

      mg/L

      鹽度

      (以NaCl計)%

      pH

      進水

      3920.9

      1386.0

      95.6

      30.6

      1.50

      5.65

      出水

      89.2

      11.5

      8.3

      0.47

      1.50

      8.12

      出水

      標準

      100

      20

      15

      0.5

      /

      6-9


      3     經(jīng)濟分析
      本項目總投資517.9萬元,其中土建269.0萬元,設(shè)備161.5萬元,其他費用87.4萬元;總運行費用3.32元/m3(不含設(shè)備折舊費),其中人工費0.63元/(m3·d),電費1.24元/m3(電價0.85元/ kW·h),藥劑費1.34元/m3(包括NaOH、除磷藥劑、微量元素等),設(shè)備維護費0.11元/m3。
      4     結(jié)論與建議

      采用兩相厭氧-生物接觸氧化-化學(xué)除磷組合工藝可以有效處理榨菜廢水。當控制進水鹽度1.5%、COD 3000~4000 mg/L、氨氮80~100 mg/L、總磷20~25 mg/L時,同時根據(jù)兩相厭氧處理效率隨溫度的變化規(guī)律,靈活調(diào)節(jié)一級生物接觸氧化池進水COD容積負荷,及時解決工程調(diào)試運行中的問題,該系統(tǒng)處理出水水質(zhì)可以穩(wěn)定達標。

      題目:兩相厭氧—接觸氧化工藝處理榨菜廢水工程調(diào)試

      本文作者及單位:許勁1,2,辛志鋒1,2,李森3,余則強3,李家祥3,李冰晗1,2,何雨謙1,2

      (1. 重慶大學(xué)城市建設(shè)與環(huán)境工程學(xué)院,重慶 400045;2. 重慶大學(xué)三峽庫區(qū)生態(tài)環(huán)境教育部重點實驗室,重慶 400045;3. 南京綠島環(huán)境工程有限公司,江蘇 南京 210046)
      該文全文見《中國給水排水》2016年第12期,感興趣者可與編輯部聯(lián)系索取。

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