乡下人产国偷v产偷v自拍,国产午夜片在线观看,婷婷成人亚洲综合国产麻豆,久久综合给合久久狠狠狠9

  • <output id="e9wm2"></output>
    <s id="e9wm2"><nobr id="e9wm2"><ins id="e9wm2"></ins></nobr></s>

    • 分享

      離心風機常見故障的處理方法

       dongchang 2017-05-23

        1 概述

        電站風機機械故障診斷與治理經(jīng)驗已相當豐富并日趨完善。而對電站風機的“氣流脈動故障”的概念和提法尚不多見。

        1.1 氣流分離現(xiàn)象與氣流脈動的因果聯(lián)系

        風機氣流脈動的機理直接涉及氣流分離和渦流形成的復(fù)雜過程。如果簡單羅列一些風機可能出現(xiàn)的氣流分離與渦流現(xiàn)象,有助于對一些“氣脈動故障”的理解與識別:

        (1)風量調(diào)節(jié)擋板后的渦流;

        (2)進氣箱底部的渦流;

        (3)集流器內(nèi)的錐體渦流;

        (4)集流器出口的問隙漏流對風機主流的干擾;

        (5)葉輪前氣流9O度轉(zhuǎn)彎的分離;

        (6)入口氣流角偏離葉片入口設(shè)計安裝角時的沖擊損失與氣流分離;

        (7)葉輪流道內(nèi)的附面層分離與二次流動過程;

        (8)葉片的尾跡分離損失;

        (9)葉輪出口的機殼內(nèi)動壓回收過程中的分離;

        (10)機殼喉舌部的分離;

        (11)機殼出口的擴張過程分離;

        (12)進、出口管道在斷面尺寸變化或流動方向改變的氣流分離與渦流;

        (13)管道中擾流、分流與匯流過程的分離與渦流。


        氣流壓力脈動屬于普遍存在的氣流分離和渦流發(fā)展的必然產(chǎn)物。氣流振動和氣流噪音以及局部氣體溫度上升等現(xiàn)象,都是在氣流壓力脈動的動力作用下,獲得能量的另一種外在表現(xiàn)形式。它們之間的因果聯(lián)系是顯而易見的。徹底消除風機的氣流脈動現(xiàn)象是不可能的。將氣流脈動對工作環(huán)境和風機本身的實際影響,控制在允許范圍之內(nèi)則是我們的研究目標。 1篦冷機一室風機故障

        1.1 風機參數(shù)及故障現(xiàn)象

        離心風機型號Y5—48№12.5D,風量22 400m3/h,風壓6 570Pa,配套電動機Y280M一4,132kW,1490r l/min,傳動方式為D.

        自投入使用之后,多次發(fā)生劇烈振動,軸承振動速度達21mm/s以上,振動幅值達0.6mill,軸承座劇烈晃動,繼而葉輪端軸承損壞,被迫停機檢修。軸承使用壽命短,有時新更換的軸承使用不到1個月就再次損壞,嚴重影響生產(chǎn)。


        1.2故障原因分析及處理

        1)葉輪積灰

        此風機屬于后傾式葉片,葉片容易粘灰。同時風機安裝在窯頭下面,從窯口落下的飛砂極易被吸附到葉片上,造成葉輪失去動平衡引起風機振動。

        首先將窯頭密封進行了改造,由原來的石墨塊單層密封更換為魚鱗片式接觸密封,大大減少了窯頭處的飛砂量。同時對窯頭平臺進行防漏處理,有少量的飛砂落下時,直接落入溜管內(nèi),人工定期清理;其次,利用計劃檢修或故障停機定期清理葉片上的積灰, 保證風機的運行精度;再就是將風機進風口由水平進風改為下進風,雖進風阻力稍增加,但風機進風質(zhì)量大為改觀。采取措施后,風機葉輪積灰引起振動的現(xiàn)象明顯減少,有利于設(shè)備穩(wěn)定運行。

        2)葉輪軸懸臂過長,軸承負荷過大

        該風機葉輪端軸承座中心距葉輪中心540mm,與國產(chǎn)同類型風機卡H比,葉輪軸懸臂過長,造成此處軸承負荷過大,從而引起軸承局部缺陷,甚至損壞。我們根據(jù)此風機結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場安裝位置,將葉輪側(cè)軸承座向機殼方向移動100mm,縮短葉輪與葉輪側(cè)軸承座的距離,使軸承的受力狀況大為改善。

        3)軸承選型過小

        對軸承進行校核,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計型號為1622的雙列向心球軸承額定負荷不足,使用壽命不超過3個月便損壞。我們根據(jù)軸承座的尺寸及減少資金投入方面考慮,將此處軸承改為3622的雙列向心球面滾子軸承,3622軸承額定動負荷較大,雖然限轉(zhuǎn)速比要求轉(zhuǎn)速低一些,但從改造以后幾年來看運行很正常,完全沒必要擔心該因素對軸承使壽命的影響。

        通過以上改造,軸承的使用壽命延長到1年以上,沒備運行幾年再也沒有出現(xiàn)此類故障停機現(xiàn)象,同時我們另制作一套風機轉(zhuǎn)子,定期更換轉(zhuǎn)子,對換下的轉(zhuǎn)子維修備用,有效地保證窯穩(wěn)定可靠運行。


        2窯尾高溫風機故障

        2.1 風機參數(shù)及故障現(xiàn)象

        離心風機型號BB124.,風量220000m3/h,風壓7845Pa,工作溫度350℃,配套電動機800kw,740r/min,傳動方式為F。

        生產(chǎn)初期,高溫風機經(jīng)常出現(xiàn)自由端軸承發(fā)熱繼而風機振動加劇、軸承燒毀的現(xiàn)象,生產(chǎn)線被迫全線停機。在風機更換軸承后,為了確保穩(wěn)定運行,按規(guī)程對風機進行試機2~4h。風機存試機過程中運行平穩(wěn),振動速度一般在5mm/s以下,軸承溫度穩(wěn)定在400℃左右。但、與回轉(zhuǎn)窯升溫,投料生產(chǎn)后,風機運行一段時間時,自由端軸承就開始發(fā)熱,并且溫升很快,使采取風冷、往軸承座澆水等降溫措施,仍控制不住溫升,不得不停機處理。

        2.2故障原因分析及處理

        通過對幾次故障的處理和分析,發(fā)現(xiàn)軸承發(fā)熱原因主要是安裝過程中操作不當,導(dǎo)致自由端軸承能隨軸熱脹而自動調(diào)節(jié),使兩軸承承受的軸向負荷過大,引起軸承發(fā)熱損壞。

        高溫風機正常工作溫度這350℃,因此,軸在工作狀態(tài)下的伸長量為:△L=L·α ·△t

        式中:L:風機軸在機殼內(nèi)的長度,2500mm;

        α:材料線膨脹系數(shù),此軸承材料為42CrMo,屬Cr鋼,取13×10-6

        △t=t2-t1

        t2:風機軸工作溫度℃

        t1:環(huán)境溫度,冬季取0℃,夏季取35℃

        從上面計算可以看出,風機從常溫狀態(tài)到正常工作狀態(tài),隨季節(jié)不同的伸長安裝過程中,在10.2到11.4mm之間游動。然而在檢修案卷過程中,維修鉗工由于對此處結(jié)構(gòu)理解不透,壓緊軸承上蓋時,習慣用大板手套加力桿,兩人使勁擰上蓋螺栓。這樣自由端軸承外套被壓得過緊,不能隨軸的熱脹而自由移動,破壞了自由端軸承的裝配精度,從而引起此處軸承發(fā)熱、燒毀。

        為了驗證分析的結(jié)論正確性,進行了試驗。試驗用未裝軸承座進行,先對軸承內(nèi)孔尺寸進行測量,然后一個人用扳手將軸承蓋螺栓擰緊,再測量,最后兩人用加力桿擰緊后測量。






        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多