HT-L煤氣化工藝是航天十一所借鑒荷蘭SHELL、德國(guó)GSP、美國(guó)TEXACO煤氣化工藝中先進(jìn)技術(shù),配置自己研發(fā)的盤管式水冷壁氣化爐而形成的一套結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、有效實(shí)用的煤氣化工藝?,F(xiàn)將該工藝在煤化工項(xiàng)目中的應(yīng)用介紹如下:
 一、工藝介紹 1、磨煤與干燥系統(tǒng) 磨煤與干燥系統(tǒng)的工藝流程、運(yùn)行原理、控制參數(shù)都與SHELL工藝相同,兩套系統(tǒng)一開一備,單套能力35噸/小時(shí),目的是制造出粒度小于90微米的大于80%、水含量小于2%的煤粉。沒有單獨(dú)的石灰石加入系統(tǒng),只是利用皮帶秤通過比值調(diào)節(jié)將粒狀石灰石加到輸煤皮帶上,一塊進(jìn)入磨煤機(jī)研磨。
2、加壓輸送系統(tǒng) 加壓輸送系統(tǒng)的工藝流程、運(yùn)行原理、控制參數(shù)都與SHELL工藝相同,目的是將制出的合格煤粉利用壓差輸送至氣化爐進(jìn)行燃燒氣化。不同是V1205下面是三條腿,三條線輸送,到燒嘴處匯合從燒嘴環(huán)隙呈螺旋狀噴入爐膛。
3、氣化及凈化 燒嘴設(shè)計(jì)同GSP,采用單燒嘴頂燒式氣化,氣化爐采用TEXACO激冷工藝,氣化爐升壓到1MPa時(shí),煤粉及氧、蒸汽混合以一定的氧煤比進(jìn)入氣化爐,穩(wěn)壓1小時(shí)掛渣,爐膛內(nèi)設(shè)置有8個(gè)溫度檢測(cè)點(diǎn),可以作為氣化溫度的參考點(diǎn),也可以判斷掛渣的狀態(tài)。設(shè)計(jì)氣化溫度1400-1600℃,氣化壓力4.0MPa。熱的粗煤氣和熔渣一起在氣化爐下部被激冷,也由此分離,激冷過程中,激冷水蒸發(fā),煤氣被水蒸汽飽和,出氣化爐為199℃,經(jīng)文丘里洗滌器、洗滌塔洗滌后,194℃、固體含量小于0.2mg/m3的合成氣送去變換。
4、渣及灰水處理系統(tǒng) 渣及灰水處理系統(tǒng)的工藝流程、運(yùn)行原理、控制參數(shù)都與TEXACO工藝相同。渣經(jīng)破渣機(jī),高壓變低壓鎖斗,排到撈渣機(jī),進(jìn)行渣水分離,水回收處理利用;灰水經(jīng)高壓閃蒸、真空閃蒸后到沉降池,清水作為激冷水回收利用,漿水經(jīng)真空抽濾后制成濾餅。
二、技術(shù)特點(diǎn) 1、原料的適應(yīng)性 據(jù)設(shè)計(jì)方介紹,該工藝煤種適應(yīng)性廣,從煙煤、無煙煤到褐煤均可氣化,對(duì)于高灰份、高水分、高硫的煤種同樣適用。龍宇生產(chǎn)用過兩種煤,神木炭廠和永煤新橋,工況穩(wěn)定,有效氣含量基本能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但由于神木炭廠的煤灰分含量低(<10%),掛渣情況不是太好,爐膛上部還可以,下部基本掛不上渣。永煤新橋煤運(yùn)行時(shí)間較短,還不能完全反應(yīng)其結(jié)渣性。附神木炭廠和永煤新橋的煤質(zhì)分析: 內(nèi)水 硫份 灰分 揮發(fā)份 固定碳 神木炭廠 5.72 0.83 8.73 35.88 50.37 新橋礦 1.47 0.84 22.56 8.84 67.13
2、單系列能力 現(xiàn)設(shè)計(jì)單臺(tái)氣化爐生產(chǎn)能力為有效氣體(CO+H2)4.2萬NM3/H,可生產(chǎn)甲醇15-20萬噸/年,正在研發(fā)年產(chǎn)甲醇35萬噸的配套氣化技術(shù)和設(shè)備。
3、設(shè)計(jì)碳轉(zhuǎn)化率高,達(dá)到98%,渣中殘?zhí)伎刂圃?-2%,實(shí)際殘?zhí)己浚?.74%,3.98%,1.59%;設(shè)計(jì)有效氣含量90%,其中CO70%,H220%,實(shí)際見下面合成氣分析: 合成氣 氧氣 氮?dú)?nbsp; 一氧化碳 氫氣 二氧化碳 神木炭廠 0.01 6.12 52.57 27.0 14.3 新橋礦 0.02 2.53 54.92 27.13 15.4 注:煤粉輸送介質(zhì)為二氧化碳,負(fù)荷為60%
4、熱效率 總的熱效率為95-96%,實(shí)際冷煤氣效率為80-83%,蒸汽產(chǎn)量只有3T/H,大部分的熱量都由粗煤氣及熔渣帶入激冷水中,造成熱量損失。
5、氧耗 設(shè)計(jì)生產(chǎn)每千方有效氣耗氧330-360Nm3,實(shí)際生產(chǎn)中用新橋礦煤,60%的負(fù)荷時(shí)產(chǎn)的有效氣及耗氧數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,每千方有效氣耗氧為382.45 Nm3。
6、煤耗 原設(shè)計(jì)用固定碳為74%的鶴壁煤作為原料煤,煤耗為600Kg/KNm3有效氣,實(shí)際生產(chǎn)中用新橋礦煤,60%的負(fù)荷時(shí)產(chǎn)的有效氣及煤、氧數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,每千方有效氣耗煤為693 Kg。
7、污水排放 設(shè)計(jì)每小時(shí)有9.76噸污水排放到水處理裝置,實(shí)際運(yùn)行中最高排放量達(dá)到20噸/小時(shí),但平均排放量小于10噸每小時(shí),基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
8、氣化爐水冷壁 氣化爐水冷壁采用盤管式,水管內(nèi)徑為DN40,保證水流量分配均勻,不會(huì)堵管使水流量過低造成爆管。但阻力較大,換熱效果差。
三、關(guān)鍵設(shè)備及儀表 1、磨煤機(jī) 磨煤機(jī)采用沈重的G168型,運(yùn)行效果較好,70%以下負(fù)荷磨輥加壓到6.5MPa,70%以上負(fù)荷加壓到7.5 MPa;磨出的煤粉80%以上小于90um,其中≤40um的占3-27%,一般在10%左右。售后服務(wù)較差。
2、燒嘴 HT-L氣化爐的燒嘴是航天十一所自己制造,與德國(guó)GSP氣化燒嘴相似,只是煤粉噴入的方向有一些改變。采用點(diǎn)火燒嘴、開工燒嘴、煤燒嘴一體,點(diǎn)火燒嘴在中心,使用0.2MPa的天然氣,開工燒嘴采用天然氣壓縮機(jī)出口的1.7 MPa的天然氣,爐膛升壓到1.0 MPa后,三條煤粉管線同時(shí)投煤(由于氧管線只有一條,氧煤比按總量控制),投煤后,開工點(diǎn)火燒嘴退出。設(shè)計(jì)方說,燒嘴一般損壞的都是燒嘴頭,燒嘴頭需半年到一年更換一次(價(jià)格說不清)。試車三個(gè)月來,已更換三個(gè)燒嘴,說是燒嘴本身沒有問題,只是為了試驗(yàn)減少燒嘴阻力。
3、HT-L氣化爐 氣化爐采用頂燒式,只要保證燒嘴壓差,一般不會(huì)燒壞燒嘴。水冷壁采用盤管式,循環(huán)水分配環(huán)管相對(duì)均勻引出DN40的四根水管,四根水管平行環(huán)繞而成水冷壁,管與管之間有掛釘和翅片,掛砌耐火材料,爐膛共有八組測(cè)溫點(diǎn),測(cè)溫元件鑲嵌在耐火材料表面,測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)顯示可達(dá)1200℃,但設(shè)計(jì)方要求不要超過1000度,如超過1000度表明掛渣不好或爐膛超溫。介紹說,安徽臨泉航天爐測(cè)溫點(diǎn)顯示1800℃,水冷壁很快燒壞了。爐體下部采用TEXACO的激冷工藝,起到洗滌和冷卻作用。
4、撈渣機(jī) 撈渣機(jī)采用青島四洲的,由于運(yùn)行時(shí)間短,負(fù)荷低,而且原料煤中灰分低,本體沒有出現(xiàn)什么問題,但渣水泵打量不夠,造成渣水溢流,準(zhǔn)備更換為石家莊某廠的渣水泵(原為上海凱泉泵)。
5、煤粉質(zhì)量流量計(jì) 煤粉質(zhì)量流量計(jì)采用德國(guó)的SWR型,微波測(cè)量,不是速度計(jì)、密度計(jì)分開檢測(cè)再在PLC中計(jì)算,而是速度計(jì)及密度計(jì)一體,直接輸出數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集穩(wěn)定,但較實(shí)際偏低。原訂的美國(guó)熱電產(chǎn)品未使用。
6、煤粉調(diào)節(jié)閥 煤粉調(diào)節(jié)閥用的是德國(guó)的SUFU,跟我廠一樣,但已出現(xiàn)一次由于堵雜物損壞閥桿的事情。
7、煤粉三通閥 煤粉三通閥是北京航天十一所的產(chǎn)品,動(dòng)作較慢,一般大于15秒,我廠采用丹麥的,動(dòng)作時(shí)間在10秒左右。
8、氣化爐產(chǎn)蒸汽流量表指示不準(zhǔn),龍宇操作工無蒸汽產(chǎn)量控制氧煤比操作經(jīng)驗(yàn),參考爐膛溫度變化趨勢(shì)及合成氣組分。
四、問題 1、螺旋輸送機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)堵料、螺桿斷等問題,準(zhǔn)備更換為南京的。
2、三條煤粉循環(huán)管線跳一條,就要停爐,以免造成偏燒損壞水冷壁、燒嘴,這對(duì)長(zhǎng)周期運(yùn)行造成很大困難,必須保證煤粉的清潔,不造成煤粉閥的堵塞。曾出現(xiàn)過V1204的電容式料位計(jì)斷,堵塞煤粉閥,造成停車。
3、由于蒸汽產(chǎn)量較少,流量測(cè)量不準(zhǔn),使用二氧化碳輸送煤粉時(shí),沒有可以參考的參數(shù)調(diào)節(jié)氧煤比,操作盲目。
4、灰水經(jīng)過兩次閃蒸后溫度降至70-80℃,經(jīng)沉降后打到真空抽濾機(jī),水溫較高,容易造成濾布變形跑偏或打折損壞濾布。
5、由于蒸汽產(chǎn)量較少,外蒸汽管網(wǎng)壓力低,造成氣化負(fù)荷目前沒有作更高的嘗試。
6、煤粉質(zhì)量流量表單位為噸/小時(shí),造成氧煤比串級(jí)控制時(shí)波動(dòng)太大,現(xiàn)氧煤比控制為手動(dòng)。
五、推廣與應(yīng)用分析 1、HT-L煤氣化工藝是適合我國(guó)國(guó)情的由航天十一所自主研發(fā)的一種煤粉加壓氣化技術(shù),雖然沒有中試裝置,但各個(gè)單元的技術(shù)都有成熟的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),直接實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),沒有設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行瓶頸。
2、投資少。河南龍宇15萬噸甲醇項(xiàng)目總投資6.4億元,其中氣化裝置投資3.1億元,比同規(guī)模SHELL工藝投資要少三分之一。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便。
3、國(guó)產(chǎn)化率高。 HT-L煤氣化裝置許多設(shè)備如:粉煤鎖斗閥、破渣機(jī)、燒嘴、氣化爐、煤粉循環(huán)三通閥、渣水循環(huán)泵、激冷水泵、鍋爐水循環(huán)泵、熱風(fēng)爐等都是由北京航天十一所設(shè)計(jì)、制造或委托制造的,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、操作維護(hù)方便,也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)于促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)的發(fā)展有重大意義。
4、HT-L煤氣化工藝雖然熱效率低,熱量損失大,但在以后的運(yùn)行和設(shè)計(jì)中可以進(jìn)行技改,增加廢熱利用裝置,降低能耗。 《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)系列研究報(bào)告》六大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)——煤制烯烴+煤制乙二醇+煤制乙醇+煤制油+煤制天然氣+甲醇,《現(xiàn)代煤化工政策匯編及解讀》咨詢微信:2841314420有想法就留言,小編在線等你
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