正文 2394字 丨 8 分鐘閱讀 案例 | 作者 / 甲殼蟲(chóng) 整理 / 阿嘉 我廠化水車(chē)間生產(chǎn)除鹽水,除鹽水依靠離心泵供給到各個(gè)裝置,其中二化水裝置供煉油廠除鹽水的泵編號(hào)為1號(hào)、2號(hào)泵的基本參數(shù)如表1。 表1 2018年9月9日,1號(hào)離心泵在運(yùn)行中,聯(lián)端軸承溫度快速的由61℃上升到72℃,立即停泵。 前期聯(lián)端軸承水平振值為5.8mm/s,非聯(lián)端軸承為4.3mm/s,我認(rèn)為是軸承故障導(dǎo)致的軸承溫度快速上升(已排除缺油的情況),于是更換了軸承(3310,NU310各一副),并按作業(yè)卡工藝要求各部件進(jìn)行測(cè)量和裝配,軸彎曲≤0.02mm,葉輪無(wú)沖刷、磨損、缺損現(xiàn)象,聯(lián)軸器無(wú)磨損、缺損現(xiàn)象。 回裝離心泵后試運(yùn),并使用BH550采集振動(dòng)數(shù)據(jù),聯(lián)端側(cè)水平振動(dòng)有效值為9.8mm/s(見(jiàn)圖1),頻譜圖中1倍頻幅值為9.0mm/s(見(jiàn)圖2),其它倍頻忽略不計(jì),且該振動(dòng)值不隨離心泵負(fù)荷變化而變化。 圖1 圖2 其它方向的軸承振動(dòng)值在合格范圍,但聯(lián)端軸承垂直振動(dòng)、非聯(lián)端軸承垂直振動(dòng)存在一個(gè)6倍頻分量,幅值與1倍頻一樣(見(jiàn)圖3)。 圖3 為了分析振動(dòng)超標(biāo)原因,對(duì)此泵再次進(jìn)行解體檢修。 該泵軸承外徑為φ110mm,根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范,軸承外圈與軸承箱配合應(yīng)選取過(guò)渡配合JS7/h6,該配合值在0.04mm~-0.017mm之間(正值為有間隙,負(fù)值為有緊力),實(shí)際測(cè)量該泵聯(lián)端軸承外圈與軸承孔配合間隙值為0.04mm,剛好在最大邊界值。 結(jié)合此泵3V垂直方向存在一個(gè)明顯的6倍頻分量,該6倍頻分量不是軸承各部件的通過(guò)頻率,故認(rèn)為水平振動(dòng)超標(biāo)的原因是因軸承外圈不穩(wěn)固造成的,垂直方向的6倍頻產(chǎn)生的原因初步判斷是聯(lián)軸器橡膠6爪引起的。 采取的應(yīng)對(duì)措施是使用樂(lè)泰660固持劑(樂(lè)泰660為高強(qiáng)度固持劑,最大填充間隙為0.5mm,完全可以滿(mǎn)足穩(wěn)固作用)填充聯(lián)端軸承外圈與軸承箱孔之間的間隙。為確保填充間隙均勻,把軸承箱豎立起來(lái)安裝軸,待固持劑凝固后進(jìn)行后續(xù)工作。 非聯(lián)端軸承外圈與軸承孔間隙值為0.02mm,在允許范圍內(nèi),無(wú)需處理?;匮b該泵后試運(yùn)行,再使用BH550采集振動(dòng)數(shù)據(jù),振動(dòng)情況與第一次檢修后結(jié)果一樣。依然是聯(lián)端軸承水平振動(dòng)超標(biāo)(9.7mm/s),其它方向振動(dòng)值正常,垂直方向依然有明顯的6倍頻分量,幅值與1倍頻一樣高。 與設(shè)檢院聯(lián)系后,綜合首次檢修的數(shù)據(jù),判斷水平振動(dòng)超標(biāo)的原因是動(dòng)不平衡引起的,建議整個(gè)軸系做動(dòng)平衡。 解體泵后,將軸系(葉輪、泵軸、聯(lián)軸器)送至設(shè)檢院做動(dòng)平衡,經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)軸系在346°方向存在超標(biāo)的不平衡量(需配重)。 經(jīng)打磨葉輪去重,動(dòng)平衡量降至合格范圍(見(jiàn)表2、圖4)。 表2 圖4 回裝泵試運(yùn),聯(lián)端軸承水平振動(dòng)降至4.1mm/s(見(jiàn)圖5),驗(yàn)證該泵軸系存在不平衡量,垂直方向振動(dòng)頻譜圖同樣有6倍頻分量(見(jiàn)圖6)。 圖5 圖6 通過(guò)查看1號(hào)離心泵和2號(hào)離心泵前期采集的振動(dòng)數(shù)據(jù),兩臺(tái)泵的前后軸承垂直頻譜圖均有明顯的6倍頻分量,有時(shí)水平方向也存在明顯的6倍頻分量。 煉油廠用水量需要調(diào)整,在泵出口母管上接了一條再循環(huán)管線(xiàn)(原設(shè)計(jì)沒(méi)有,后來(lái)加裝的管線(xiàn)),管線(xiàn)連通進(jìn)、出口母管,通過(guò)調(diào)整再循環(huán)閥門(mén)的開(kāi)度來(lái)調(diào)整供煉油廠的除鹽水量,該泵葉輪有6個(gè)葉片,6倍頻分量可能是葉輪的固有頻率,這個(gè)分量應(yīng)該是流體激振激發(fā)的,流體激振來(lái)源可能是加裝的再循環(huán)管線(xiàn)。 在解決水平振動(dòng)超標(biāo)的問(wèn)題后,又產(chǎn)生了一個(gè)新問(wèn)題,非聯(lián)端軸承壓蓋處冒煙,立即停泵,測(cè)量壓蓋處溫度高達(dá)110℃。 經(jīng)解體后發(fā)現(xiàn)是非聯(lián)端軸承內(nèi)圈與壓蓋產(chǎn)生了碰磨。為確認(rèn)碰磨原因,分別對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行了檢查: 1)檢查軸承箱孔用擋圈,未發(fā)現(xiàn)變形、脫落現(xiàn)象; 2)檢查非聯(lián)端軸承內(nèi)圈是否是否松脫,經(jīng)確認(rèn)未松脫,軸承內(nèi)圈與軸的配合緊力為0.02mm; 3)檢查聯(lián)軸器側(cè)軸承聯(lián)端軸承與軸的配合緊力,緊力值為0.01mm,軸承內(nèi)圈與軸的配合按設(shè)計(jì)規(guī)范為H7/n6,配合緊力值在0.017~0.033mm,該處的軸承與軸的配合緊力值偏小了0.007mm。 該泵原始設(shè)計(jì),聯(lián)軸器軸承處的內(nèi)圈無(wú)軸用擋圈或鎖緊螺母(見(jiàn)圖7),泵的軸向力朝向泵入口側(cè),軸向力通過(guò)泵軸傳遞給軸承,軸承內(nèi)圈與軸的配合緊力產(chǎn)生的壓應(yīng)力,保證了軸不會(huì)在軸承內(nèi)圈產(chǎn)生位移。 圖7 但此泵已運(yùn)行20多年,多次的檢修并拆裝軸承,必然會(huì)對(duì)泵軸產(chǎn)生磨損,與軸承配合處的軸段配合緊力降低,壓應(yīng)力隨之降低,壓應(yīng)力產(chǎn)生的摩擦力也隨之降低,當(dāng)軸向力大于摩擦力時(shí)(特別是泵啟動(dòng)的瞬間,軸向力遠(yuǎn)大于正常運(yùn)行時(shí)的軸向力),泵軸在聯(lián)端軸承內(nèi)圈產(chǎn)生移動(dòng),最終導(dǎo)致非聯(lián)端軸承內(nèi)圈碰磨到壓蓋。 找到了問(wèn)題原因,為了防止再次發(fā)生類(lèi)似故障,根據(jù)泵軸的結(jié)構(gòu)和軸承寬度,在軸上車(chē)了一個(gè)槽,用來(lái)安裝軸用擋圈(見(jiàn)圖8)。 圖8 泵回裝后試運(yùn)行運(yùn),振動(dòng)均在4.0mm/s以下,非聯(lián)端軸承處的溫度在45℃左右,聯(lián)端軸承處溫度在61℃左右。 與此泵一樣的2號(hào)離心泵聯(lián)端軸承處的溫度為50℃,雙列角接觸球軸承承受的負(fù)荷越大,溫度會(huì)越高,這說(shuō)明1號(hào)離心泵的軸向力大于2號(hào)離心泵,單級(jí)單吸離心泵的軸向力是由葉輪前后壓差不一樣而產(chǎn)生的,意味著1號(hào)離心泵葉輪制造不規(guī)范。 二化水裝置其它離心泵也同樣存在承受軸向力的軸承內(nèi)圈處無(wú)束縛的設(shè)計(jì),在以后的檢修中,需逐步對(duì)泵軸進(jìn)行改造。 通過(guò)對(duì)同一臺(tái)設(shè)備的兩次檢修,總結(jié)了以下的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn): 1)對(duì)于離心泵的檢修,轉(zhuǎn)子總成應(yīng)該做動(dòng)平衡(轉(zhuǎn)子總成應(yīng)包含泵軸、葉輪、軸套、聯(lián)軸器等,不能缺少),不能憑經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為以前沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在就沒(méi)問(wèn)題。 使用狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀器對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備進(jìn)行振動(dòng)數(shù)據(jù)采集,利用科學(xué)的手段初步分析振動(dòng)產(chǎn)生的原因,并指導(dǎo)檢修方向和重點(diǎn),少繞一些彎路。 2)1號(hào)離心泵聯(lián)端軸承處的泵軸無(wú)鎖緊螺母或擋圈,屬于原始設(shè)計(jì)缺陷,在以后的檢修中,對(duì)類(lèi)似的泵都進(jìn)行改造,避免以后再次發(fā)生此類(lèi)故障。 如果泵軸與軸承內(nèi)圈配合無(wú)緊力了,必須修復(fù)該軸段或更換泵軸。 3)設(shè)備檢修數(shù)據(jù)的測(cè)量非常重要,不能憑經(jīng)驗(yàn),要以數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)。 4)修改檢修作業(yè)卡,把軸承緊力、間隙值的范圍細(xì)化,加入做動(dòng)平衡的作業(yè)內(nèi)容。 |
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