世界上只有一種投資是只賺不賠的,那就是學(xué)習(xí)!人生無捷徑,堅(jiān)守成大器! 基于主變附近短路引起繞組變形分析處理 【摘 要】:本文總結(jié)分析了110kV變電站兩臺主變繞組變形故障試驗(yàn)結(jié)果,對采取保證變電站與主變安全可靠穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的措施展開討論。 【關(guān)鍵詞】:主變壓器;附近短路;繞組變形;分析處理 1 變電站概述 在西部邊遠(yuǎn)的110kV變電站位于怒江州瀘水市老窩鄉(xiāng)分水嶺工業(yè)園區(qū),距離州府六庫約40km,海拔高度2500m,占地面積25.6畝,2008年8月15日投入試運(yùn)行。主變?yōu)橛颓肿匀皇斤L(fēng)冷變壓器,裝有兩臺容量為2×90000kVA,型號為SF210-90000 110GYW。 110kV一次主接線采用雙母線接線方式,110kV進(jìn)出線間隔有5回,至老窩河梯級電站間隔1回,一至110kV六庫中心變電站間隔1回,至110kV秤桿開關(guān)站間隔2回,至怒江昆鋼水泥廠間隔1回。 35kV采用雙母線接線方式,共有12回出線間隔,至宏盛錦盟硅廠間隔4回,至宏鑫硅廠間隔2回,至金盛硅廠間隔2回,至金志硅廠間隔2回,至康華硅廠間隔2回。110kV采用展開式帶五防設(shè)備,35kV采用戶內(nèi)組合開關(guān)柜。 2 主變繞組變形檢測分析 2.1試驗(yàn)?zāi)康?/span> 根據(jù)怒江區(qū)域電網(wǎng)某110kV變電站于2013年3月開展的預(yù)試定檢試驗(yàn)、2015年1月開展的預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告中數(shù)據(jù)變化與技術(shù)規(guī)范參數(shù)值比較發(fā)現(xiàn):#1和#2號兩臺主變均顯示為繞組變形狀態(tài)。因此對某110kV變電站#1和#2號兩臺主變開展繞組變形測試,通過低壓頻譜法、短路阻抗法測試,以及頻響法對兩臺主變繞組變形的原因進(jìn)行分析,并核實(shí)這兩臺主變的繞組變形情況。 云南電網(wǎng)公司設(shè)備部、電力科學(xué)研究院高壓所、局變管所等多家單位,曾多次對某110kV變電站#1、#2主變開展繞組變形測試數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行橫縱向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),某110kV變電站兩臺主變繞組變形正逐步加劇,抗短路能力大幅下降,變壓器繞組損壞的風(fēng)險(xiǎn)越來越高。其檢測研究結(jié)果顯示,該兩臺變壓器的阻抗均與銘牌值存在較大的偏差,可以判斷在多次累積效應(yīng)的影響下變壓器在長期運(yùn)行中發(fā)生了繞組變形的現(xiàn)象,尤其是#2號主變,其短路阻抗值偏差有增大的趨勢。 2.2#1號主變試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 高壓繞組相關(guān)系數(shù)三相頻響特性曲線諧振點(diǎn)在低頻和高頻段較為一致,但在中頻段400~500kHz之間偏低,根據(jù)DL/T911-2004的建議標(biāo)準(zhǔn)判斷,高壓繞組A相可能存在輕度變形。因此,針對主變繞組變形進(jìn)行了相關(guān)的檢測。 在低壓的頻譜法曲線結(jié)果顯示,低壓側(cè)繞組的相關(guān)系數(shù)在中頻段最低為0.39,根據(jù)DL/T911-2004的建議標(biāo)準(zhǔn)判斷,主變低壓側(cè)ac相的繞組可能存在較為明顯的變形。 短路阻抗法測試。為進(jìn)一步判斷主變的繞組變形情況,進(jìn)行了短路阻抗法測試,其結(jié)果顯示短路阻抗2015年測試和2016年本次測試值與出廠銘牌值相比,均超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2%的注意值。 進(jìn)一步測試單相間的橫向比對結(jié)果顯示,橫向比較之間的偏差也超過了DL標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2.5%的注意值;AO為最低,可推斷繞組存在一定程度的變形。#1號主變的縱比(與出廠試驗(yàn)銘牌值相比)最大偏差已達(dá)6.82%,橫向比較最大達(dá)8.51%。由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可判斷#1號主變繞組已出現(xiàn)一定程度的繞組變形。 結(jié)合上述結(jié)果,綜合分析可懷疑是高壓繞組AO相有輕度變形,低壓繞組的ac相也存在輕度的變形。但短路阻抗值(與2015年)的縱向比較偏差在0.2%-0.3%之間,說明近一年的短路阻抗值幾乎無變化,也就是在2015年期間,繞組的結(jié)構(gòu)狀態(tài)穩(wěn)定。而自投產(chǎn)之后至2015年期間未做過短路阻測試,縱向?qū)Ρ纫簿椭挥谐鰪S值、2015年的值和本次測試值。 2.3#2號主變試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 根據(jù)曲線的吻合度頻響法分析,在中低頻段,高壓繞組A相與BC兩相偏差稍大,低壓繞組曲線在低頻段的繞組ab與bc、ac的偏差較大,根據(jù)DL/T911-2004的建議標(biāo)準(zhǔn)判斷:高壓繞組的AO、低壓繞組ab可能存在輕度變形。 采用短路阻抗法測試。對#2號主變進(jìn)行短路阻抗法測試,結(jié)果顯示短路阻抗2015年測試和2016年本次測試值與出廠銘牌值相比,最大偏差分別是3.98%和6.73%,均超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2%的注意值,且偏差有增大的趨勢。 橫向測試結(jié)果顯示,橫向偏差超過了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2.5%的注意值,CO為最低,可推斷繞組存在一定程度的變形。 結(jié)合上述分析結(jié)果,綜合分析可懷疑是高壓繞組AO相有輕度變形,低壓繞組的ab相也存在輕度的變形。但短路阻抗值(與2015年)的縱向比較額定分接時(shí)偏差為3.2%,說明在2015年1月至2016年2月期間,繞組還是存在一定的變形。進(jìn)一步的本體電容和介損測量結(jié)果表明,繞組內(nèi)部存在異常的可能性較大。該兩臺變壓器的阻抗均與銘牌值存在較大的偏差,可以判斷在多次累積效應(yīng)的影響下變壓器在長期運(yùn)行中發(fā)生了繞組變形的現(xiàn)象,尤其是#2號主變,其短路阻抗值偏差有增大的趨勢。 兩臺主變歷年的直流電阻、油色譜數(shù)據(jù)等其他電氣試驗(yàn)結(jié)果均正常,由此判斷兩臺內(nèi)部的絕緣正常,主要還是短路力對變壓器造成了影響。雖現(xiàn)在兩臺主變處于投產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),但在發(fā)生低壓短路的情況時(shí),抗短路能力已大幅下降,變壓器繞組有損壞的風(fēng)險(xiǎn)。 3 采取的具體措施 經(jīng)本次試驗(yàn)結(jié)果,兩臺主變壓器最多再可以運(yùn)行4個(gè)月,返廠后廠家確定變電壓器的故障相當(dāng)嚴(yán)重,最多再能堅(jiān)持1~2個(gè)月就壞了,因此當(dāng)?shù)毓╇娋诸I(lǐng)導(dǎo)及時(shí)做出了返廠大修的計(jì)劃,避免了一場重大事故的發(fā)生,挽救了400多萬的經(jīng)濟(jì)損失。 結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)要求,現(xiàn)兩臺主變繼續(xù)按照原來的方式運(yùn)行,為了保證主變的安全運(yùn)行,根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備部的要求,根據(jù)本所實(shí)際生產(chǎn)情況,變電管理所制定了幾點(diǎn)確保主變安全運(yùn)行的措施,主要有以下幾點(diǎn)。 3.1運(yùn)行方面 對35kV設(shè)備進(jìn)行差異化巡維,每個(gè)月至少巡維4次。 巡維中心需要對110kV金嶺變35kV高壓室電纜溝封堵情況進(jìn)行全面的檢查,避免異物、小動(dòng)物等導(dǎo)致母線短路問題。 加強(qiáng)運(yùn)行設(shè)備溫度升高情況的監(jiān)視,尤其是在高溫或者重負(fù)荷的情況下,監(jiān)視對象主要包含變壓器穿墻套管、開關(guān)柜等設(shè)備導(dǎo)電、接頭部分,可采用紅外測溫設(shè)備節(jié)能型檢查;若發(fā)現(xiàn)溫度異常的開關(guān)柜,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測,并進(jìn)行相應(yīng)的分析處理,避免導(dǎo)電回路過熱造成變壓器近區(qū)發(fā)生短路故障。 查看近年來主變、35kV出現(xiàn)跳閘的情況,以便進(jìn)行相應(yīng)的分析。 巡維中心將35kV出線跳閘故障報(bào)文、設(shè)備檢查記錄進(jìn)行掃描,并根據(jù)時(shí)間順序建立保存文件夾,以便今后的查閱。 35kV出線跳閘發(fā)生之后,需要檢修人員對設(shè)備進(jìn)行全面檢查并上報(bào)有關(guān)設(shè)備部門,并明確是否可以復(fù)電;現(xiàn)場運(yùn)行人員不能僅憑借外觀檢查便恢復(fù)調(diào)度復(fù)電。 采用現(xiàn)代科技手段對主變運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并制定有效措施,確保主變的安全運(yùn)行。 3.2檢修方面 在變壓器主變正常運(yùn)行過程中,安排專門檢修人員定期對#1、#2主變?nèi)∮蜆樱τ蜆拥挠蜕V結(jié)果進(jìn)行對比、分析,如果發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)當(dāng)馬上上報(bào)。如果110kV金嶺變#1、#2主變低壓側(cè)遭受到超過8.3kA以上短路電流的時(shí)候(是設(shè)計(jì)極限值的65%),需要抽取油樣,進(jìn)行油色譜分析,并將分析結(jié)果上報(bào)給相關(guān)部門。 某110kV變電站#1、#2主變低壓側(cè)遭受到超過8.3kA以上短路電流的情況下,檢修人員應(yīng)當(dāng)馬上安排相應(yīng)人員開展繞組變形實(shí)驗(yàn),并對比分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果,將實(shí)驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)給相關(guān)部門。 檢修部門應(yīng)當(dāng)定期安排專業(yè)人員對開關(guān)柜進(jìn)行超聲波局放、暫態(tài)地電壓檢測、發(fā)現(xiàn)異常情況需要馬上處理,避免發(fā)生開關(guān)柜內(nèi)部局部放電轉(zhuǎn)變?yōu)槎搪饭收锨闆r的發(fā)生。 基于信號注入、回路平衡方程對變壓器繞組變形進(jìn)行在線監(jiān)測,確保主變的安全運(yùn)行。 4. 總結(jié) 結(jié)合西部高原邊遠(yuǎn)的某110kV變電站#1、#2主變存在繞組短路變形問題,通過低壓頻譜法、短路阻抗法測試以及頻響法對兩臺主變繞組變形的原因進(jìn)行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該兩臺變壓器的阻抗均與銘牌值存在較大的偏差,在多次累積效應(yīng)的影響下,變壓器在長期運(yùn)行中發(fā)生了繞組變形的現(xiàn)象,尤其是#2號主變,其短路阻抗值偏差有增大的趨勢。因此在主變運(yùn)行、檢修過程中應(yīng)當(dāng)采取有效的措施,確保其安全運(yùn)行。 參考文獻(xiàn) [1]孫翔,何文林,詹江楊,鄭一鳴,劉浩軍,周建平.電力變壓器繞組變形檢測與診斷技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].高電壓技術(shù),2016,42(04):1207-1220. 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