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      【案例】脫硫吸收塔廢水坑漿液溢流原因分析及控制對(duì)策

       有你才幸福4c0a 2020-03-12




      某燃煤電廠脫硫系統(tǒng)中,#1吸收塔出現(xiàn)廢水坑大量漿液溢流、石膏含水量過高和除霧器堵塞等現(xiàn)象。通過分析,發(fā)現(xiàn)主要原因?yàn)槲账?fù)荷較大,導(dǎo)致空塔流速過快、亞硫酸鈣氧化不充分、吸收塔內(nèi)漿液密度過高、脫硫吸收漿液霧化顆粒量不足;結(jié)合其脫硫系統(tǒng)的超低排放改造,進(jìn)行了增設(shè)噴淋層和改用單向雙頭式噴嘴、增設(shè)不銹鋼托盤、設(shè)置增效環(huán)、改用三級(jí)屋脊高效除霧器、增加備用旋流子等設(shè)備改擴(kuò)建。同時(shí),提出了控制吸收塔pH值和密度、添加脫硫增效劑、增加氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)和提高除霧器清洗頻率等改進(jìn)措施。




      由于環(huán)保要求日益嚴(yán)格,燃煤電廠煙氣脫硫工作引起了廣泛關(guān)注。石灰石石膏濕法脫硫(WFGD)工藝由于具有脫硫劑原料廉價(jià)易得、脫硫效率高、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),已成為我國燃煤電廠煙氣脫硫的首選工藝。

      在WFGD系統(tǒng)中,由于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)與設(shè)計(jì)工況的偏差,往往會(huì)產(chǎn)生各種不正?,F(xiàn)象和問題。本文對(duì)某電廠脫硫吸收塔廢水坑漿液溢流和除霧器堵塞等現(xiàn)象發(fā)生的原因,以及運(yùn)行操作需要注意的問題進(jìn)行了分析與探討。

      1

      脫硫系統(tǒng)概述

      某電廠脫硫系統(tǒng)采用WFGD工藝。此法將破碎研磨的粉狀石灰石與水混合,攪拌制成脫硫吸收漿液;其在吸收塔內(nèi)與煙氣充分接觸混合,漿液中的CaCO3與煙氣中的SO2以及鼓入的氧化空氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),生成脫硫石膏CaSO4.2H2O;石膏經(jīng)脫水裝置脫水后回收,SO2由此被脫除。具體化學(xué)反應(yīng)原理如下:

      該電廠#1機(jī)組為350MW的國產(chǎn)超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,一爐一塔,未設(shè)置煙氣換熱器(GGH)。SO2原設(shè)計(jì)排放濃度為168mg/m3,脫硫效率不小于95%。脫硫島主要由煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、石灰石漿液制備系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝沖洗水系統(tǒng)等組成,如圖1所示。

      圖1  #1機(jī)組脫硫島運(yùn)行系統(tǒng)

      吸收塔設(shè)計(jì)為噴淋塔式,高31.25m,直徑12m,設(shè)計(jì)液位9.7m,實(shí)際運(yùn)行中的漿池容積為1100m3。設(shè)置2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),分別向吸收塔供應(yīng)氧化空氣,運(yùn)行方式為一運(yùn)一備。塔內(nèi)漿液循環(huán)功能由3臺(tái)漿液循環(huán)泵和3個(gè)噴淋層實(shí)現(xiàn),噴淋層每層間隔2m,噴嘴采用單向單頭式,噴淋層上方為單級(jí)平板式除霧器。石膏漿液密度儀表安裝在吸收塔底部石膏排出泵的出口管道上,運(yùn)行中根據(jù)該儀表密度值的高低自動(dòng)控制石膏漿液的排放,即密度值低于設(shè)定值(一般為1130~1140kg/m3)時(shí),石膏旋流分離器雙向分配器轉(zhuǎn)換到吸收塔,漿液在塔內(nèi)繼續(xù)循環(huán),吸收SO2;一旦密度超過設(shè)定的最大值,雙向分配器轉(zhuǎn)換到排出泵出口管道,開始排放石膏,并運(yùn)至石膏旋流器。

      石膏漿液脫水系統(tǒng)主要分為2級(jí),一級(jí)系統(tǒng)包括2臺(tái)石膏排漿泵運(yùn)行和1套石膏旋流器(包含5個(gè)旋流子),運(yùn)行方式分別為一運(yùn)一備和四運(yùn)一備;經(jīng)一級(jí)系統(tǒng)脫水后的石膏漿液固含量約50%,再送入公用的二級(jí)脫水裝置,真空皮帶脫水機(jī)處理至固含量達(dá)到90%左右,貯存于石膏倉庫間。

      脫硫后的凈煙氣腐蝕性有所降低,但其濕度增大、溫度下降;由于系統(tǒng)不設(shè)GGH,導(dǎo)致進(jìn)入凈煙道的煙氣溫度低于硫酸蒸氣的露點(diǎn)溫度,造成其夾帶的少量水蒸氣和SO3,在流經(jīng)煙道和煙囪過程中遇冷形成酸性冷凝水。冷凝水通過煙道及煙囪上安裝的冷凝水管回收至#1廢水坑,由地坑排水泵輸送至脫硫吸收塔。脫硫煙道冷凝水收集及處理路線如圖2所示。凈煙氣原煙氣地坑排水泵#1吸收塔#1廢水坑出口凈煙道冷凝水管煙囪為冷凝水管道。

      圖2  脫硫煙道冷凝水收集及處理路線

      2

      事故及原因分析

      01

      事故經(jīng)過

      3月1日18:00事故發(fā)生時(shí),某電廠脫硫系統(tǒng)處于運(yùn)行狀態(tài),大量漿液從#1吸收塔出口凈煙道冷凝水管流出,導(dǎo)致#1廢水坑滿坑,大量漿液溢流至#1吸收塔周圍地面,污染了環(huán)境。同時(shí),發(fā)現(xiàn)脫水機(jī)脫水困難,產(chǎn)出的石膏含水率為23.6%,超過了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(12%),品質(zhì)不合格,如圖3所示。

      圖3  含水率不合格和合格的石膏

      停機(jī)檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)除霧器葉片堵塞嚴(yán)重,如圖4所示。

      圖4  #1吸收塔內(nèi)除霧器葉片堵塞

      02

      吸收塔負(fù)荷較大導(dǎo)致空塔流速過快

      從表1數(shù)據(jù)分析,自2月21日以來,進(jìn)入鍋爐的燃煤平均含硫量在1.4%以上,鍋爐平均負(fù)荷在80%以上;由于燃煤發(fā)熱量降低,相對(duì)燃用煤量增大,煙氣量也隨之增大,加上原煤中含硫量較高,造成進(jìn)入#1吸收塔需要處理的SO2總量增加。

      因此,需要處理的煙氣量和SO2濃度均超過原設(shè)計(jì)值,吸收塔負(fù)荷較高,可能引起空塔流速激增。根據(jù)空塔流速計(jì)算公式:

        (1)

      式中:V為煙氣的空塔流速,m/s;Q為塔內(nèi)原煙氣流量,m3/s;A為吸收塔橫截面,m2;R為吸收塔橫截面半徑,m。

      事故出現(xiàn)時(shí),Q為5.14x108m3/s,R為6m,可計(jì)算得知V=4.55m/s,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)時(shí)的流速3.8m/s。

      吸收塔設(shè)計(jì)流速一般為3.4~4.0m/s,在此區(qū)間內(nèi)比較適合氣液逆流混合??账魉偬?,造成煙氣和脫硫吸收漿液接觸反應(yīng)時(shí)間短,出現(xiàn)煙氣短路現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硫效率達(dá)不到95%的設(shè)計(jì)要求。此外,除霧器設(shè)計(jì)流速略高于吸收塔設(shè)計(jì)流速,若空塔內(nèi)煙氣流速過高,煙氣通過除霧器的流速更高,超過其設(shè)計(jì)流速,導(dǎo)致除霧器不能有效去除煙氣攜帶的漿液顆粒,同時(shí)除霧器葉片被部分破壞、失效,煙氣夾帶大量石膏漿液進(jìn)入凈煙道,并流至煙道冷凝水排放管。

      脫硫系統(tǒng)超低排放改造中,該電廠已經(jīng)完成了吸收塔的原地重建,將其直徑擴(kuò)大到13.1m,當(dāng)Q不變時(shí),可根據(jù)式(1)得到改造后的V=3.8m/s,符合設(shè)計(jì)流速。

      表1  事故發(fā)生前某電廠#1機(jī)組運(yùn)行參數(shù)

      03

      亞硫酸鈣氧化不充分

      WFGD的實(shí)際運(yùn)行工況表明,在其他基本參數(shù)穩(wěn)定的情況下,增加石灰石漿液量,即升高漿液pH值,可在一定程度上提高脫硫效率。由于需要處理的SO2總量增多,為保證SO2排放濃度達(dá)到原設(shè)計(jì)值(≤168mg/m3),吸收塔控制pH值較高,在5.7~6.0之間。但是SO32-氧化的最佳pH為4.5~4.7,如圖5所示;當(dāng)pH值為5.7~6.0時(shí),塔內(nèi)的氧化效率明顯降低。為保證石膏氧化效果,電廠啟動(dòng)了備用氧化風(fēng)機(jī),保持2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,但其設(shè)計(jì)裕量無法滿足系統(tǒng)要求,導(dǎo)致石膏漿液中的亞硫酸鹽超標(biāo),無法形成較大顆粒的石膏晶體,因此部分小粒徑石膏晶體容易被煙氣攜帶進(jìn)入冷凝水管。

      圖5  pH對(duì)SO32-氧化速率的影響

      同時(shí),石膏漿液中CaSO3含量過高易結(jié)晶析出CaSO1/2H2O,該晶體呈針狀,其黏性較高,粒徑偏小,密度大。當(dāng)該針狀晶體含量過高時(shí),會(huì)造成漿液黏稠、密度偏大,不利于石膏脫水。此外,大量CaSO3漿液顆粒被煙氣攜帶,沾在除霧器葉片表面,正常沖洗程序無法去除,長時(shí)間運(yùn)行會(huì)造成除霧器堵塞。

      04

      吸收塔內(nèi)漿液密度過高

      吸收塔內(nèi)漿液的密度直觀反映塔內(nèi)CaSO4.2H2O,CaCO3,CaSO3.1/2H2O等固體物質(zhì)的濃度大??;在不同密度下,塔內(nèi)漿液的成分是不同的。通過化驗(yàn)可知,當(dāng)密度大于1150kg/m3時(shí),漿液中CaCO3和CaSO4.2H2O的濃度已趨于飽和,常溫下CaCO3溶解度為0.0013g/100mL,溶解度小于0.01g,屬于難溶物質(zhì),CaSO4.2H2O溶解度為0.241g/100mL,所以在過飽和狀態(tài)下,密度值升高,說明漿液中的石膏固體含量隨之增加。事故發(fā)生前一個(gè)小時(shí),回流水箱出口母管穿孔泄漏,石膏脫水系統(tǒng)停運(yùn)檢修4h,直接造成塔內(nèi)漿液密度高達(dá)1217kg/m3;含大量CaSO3和CaSO4的高密度漿液被循環(huán)泵運(yùn)至塔內(nèi)噴淋層,吸收SO2效率降低,與煙氣接觸時(shí)極易被攜帶,為除霧器的堵塞和石膏漿液的溢出提供了條件。此后,脫水系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),石膏旋流器的5個(gè)旋流子全開,仍然出力不足,根本無法有效、快速降低塔內(nèi)漿液密度。

      3

      控制對(duì)策

      01

      事故分析

      綜上所述,分析事故現(xiàn)象、原因之間的聯(lián)系,如圖6所示;通過脫硫系統(tǒng)的超低排放改造和運(yùn)行參數(shù)控制,防止了事故的再次發(fā)生。

      圖6  事故現(xiàn)象、原因及控制措施聯(lián)系圖

      02

      脫硫系統(tǒng)超低排放改造

      (1)增設(shè)噴淋層和改用單向雙頭式噴嘴

      在WFGD工藝中,噴淋空塔的噴淋層設(shè)計(jì)一般不少于3層,交錯(cuò)布置。改造后,塔內(nèi)增設(shè)2層噴淋層(共5層),塔高相應(yīng)至少增加4m,塔重建高度為42.5m。最下一層噴淋層距吸收塔入口煙道上沿大于3m;噴淋層之間距離為2m,這可使噴淋層噴出的漿液有效地接觸進(jìn)入吸收塔的煙氣,增加氣液接觸時(shí)間。頂層噴淋層距離除霧器底部大于2m,較大距離可促進(jìn)細(xì)小霧滴聚集成大顆粒,更易通過重力沉降返回漿液池。

      圖7  單向單頭式和單向雙頭式噴嘴

      同時(shí),噴嘴由單向單頭式改用單向雙頭式,如圖7所示;相同的噴嘴流量以及工作壓力下,雙頭噴嘴的每個(gè)霧化噴射腔體需要霧化的漿液流量只是標(biāo)準(zhǔn)噴嘴的一半,因此也具有更小的霧化腔體,可獲得更小的漿液霧滴顆粒平均直徑Sautermeandiameter,SMD值),為接下來的SO2吸收反應(yīng)提供了有利條件。該電廠#1機(jī)組噴淋系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中噴嘴壓力設(shè)置為80kPa,得到霧滴的SMD值為2000μm。霧滴離開噴嘴后,在周圍空氣流動(dòng)作用下,發(fā)生二次霧化,雙頭噴嘴能夠密集提升漿液噴淋層的二次霧化效果,在二次霧化過程中,包裹在原液滴表面的殼體被打破,內(nèi)部漿液會(huì)轉(zhuǎn)移到新的液滴表面,能夠繼續(xù)與煙氣反應(yīng)吸收SO2,最大限度地提升霧化液滴的反應(yīng)效率。

      (2)增設(shè)不銹鋼托盤

      根據(jù)美國巴布科克 威爾科克斯公司(B&W)的托盤專利技術(shù),在噴淋層下方設(shè)置一不銹鋼托盤,托盤是帶有小孔的格柵,如圖8所示,使?jié){液停留時(shí)間大于4.3min,符合WFGD工藝對(duì)于漿液循環(huán)停留時(shí)間在3.5min以上的要求。煙氣由吸收塔入口進(jìn)入,形成一個(gè)渦流區(qū);漿液從噴淋層噴射下來,通過合金托盤后的煙氣向上流速降低,兩者在托盤上摻混,形成泡沫層,泡沫層大大增加了氣液接觸界面,對(duì)SO2具有良好的吸收能力。同時(shí),泡沫層使煙氣在吸收塔內(nèi)的停留時(shí)間增加,氣液充分接觸,強(qiáng)化了氣液傳質(zhì),從而有效降低了液氣比,使煙氣中的液滴攜帶量減少,減輕了除霧器的處理負(fù)荷,提高脫硫效率。

      圖8  噴淋層下方的合金托盤

      (3)塔壁設(shè)增效環(huán)

      塔壁設(shè)增效環(huán),主要目的是防止煙氣短路。SO2濃度在吸收塔截面上的變化是兩邊高,中間低,靠近吸收塔中心位置的漿液噴淋密度比吸收塔內(nèi)壁位置的要高得多;同時(shí),有部分漿液噴到吸收塔內(nèi)壁,其氣液接觸面的傳質(zhì)效果非常差;這部分煙氣沒有經(jīng)過足夠的氣液接觸便離開吸收塔,造成了煙氣沿吸收塔內(nèi)壁的“逃竄”,從而影響了煙氣脫硫效率。布置聚氣環(huán)后,可以強(qiáng)化氣流往中心流動(dòng),有效避免了煙氣走廊的形成,如圖9所示。

      圖9  吸收塔壁的增效環(huán)

      (4)改用3級(jí)屋脊高效除霧器

      吸收塔上部安裝原裝進(jìn)口的3級(jí)屋脊高效除霧器,如圖10所示。與原單級(jí)平式除霧器比較,屋脊除霧器適用于煙氣流量變化大的場(chǎng)合,排水性能更佳,除霧效率更高;而且每個(gè)單元除霧器之間設(shè)有走道,便于維修和保養(yǎng)。

      圖10  屋脊式高效除霧器

      (5)增加備用旋流子

      在石膏旋流器的備用孔加裝一個(gè)旋流子(改為四用二備),當(dāng)吸收塔漿液密度居高不下時(shí),可通過同時(shí)運(yùn)行6個(gè)旋流子,提升石膏產(chǎn)量,有效降低漿液密度。

      03

      脫硫系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)控制

      (1)控制吸收塔pH值和密度

      吸收塔漿液的pH值和密度是WFGD系統(tǒng)的重要參數(shù),直接影響運(yùn)行工況。因此,操作時(shí)運(yùn)行人員應(yīng)嚴(yán)格控制塔內(nèi)pH值在5.4~5.5左右,密度在1130~1140kg/m3之間,保證脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行。同時(shí),應(yīng)定期通過化學(xué)方法對(duì)在線pH計(jì)、密度計(jì)進(jìn)行校驗(yàn),并與化驗(yàn)室儀表進(jìn)行比對(duì)。

      (2)添加相關(guān)藥劑以提高脫硫效率

      當(dāng)出現(xiàn)入口煙氣量和含硫量增幅較大時(shí),可適當(dāng)通過添加消泡劑加快化學(xué)吸收過程,但應(yīng)緩慢添加并控制添加量;或者添加脫硫增效劑,提高脫硫效率,降低SO2排放濃度。

      (3)提升氧化風(fēng)機(jī)效率

      當(dāng)出現(xiàn)入口煙氣量增幅較大時(shí),應(yīng)適當(dāng)增加氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),保證塔內(nèi)CaSO3氧化和石膏結(jié)晶的正常進(jìn)行,利于脫水。由于同時(shí)運(yùn)行2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)可能導(dǎo)致其軸承溫度劇烈升高,超過額定溫度80℃,有跳閘風(fēng)險(xiǎn);可以通過間斷啟動(dòng)備用氧化風(fēng)機(jī)增加空氣量來達(dá)到加強(qiáng)氧化效果。

      (4)加強(qiáng)除霧器清洗

      當(dāng)入口煙氣量增幅較大時(shí),應(yīng)提高除霧器的沖洗頻率,減少除霧器葉片表面黏結(jié)CaSO4.2H2O和CaSO3。同時(shí),需要注意由于沖洗水增加造成的塔內(nèi)水不平衡現(xiàn)象,必要時(shí)可增加廢水排放量

      通過對(duì)某電廠4臺(tái)機(jī)組的超低排放改造,機(jī)組脫硫系統(tǒng)SO2排放含量控制在35mg/Nm3以下,脫硫效率提高到99.2%;同時(shí),通過嚴(yán)格控制脫硫系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),#1吸收塔再?zèng)]發(fā)生除霧器堵塞、漿液溢流等現(xiàn)象。為解決燃煤電廠脫硫系統(tǒng)所出現(xiàn)的復(fù)雜問題提供了參考性經(jīng)驗(yàn)。

      (來源:《發(fā)電技術(shù)》,作者:顏海偉、王亞釗、郭靜東、王科、廖冬梅)

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