本文發(fā)表在2009年出版的第16期《梳理技術(shù)》雜志上,更多好文章期待您的投稿。投稿/贈閱咨詢郵箱:shulijishu@geron-china.com 新一代磨針機的研制 陸前明、陸坤彬 金輪針布(江蘇)有限公司 0 前言 磨針機是生產(chǎn)紡織梳棉機用彈性蓋板針布的主要設(shè)備之一,用于將彈性蓋板針布磨出鋒利度,磨出平整度,磨針機運行的精度和穩(wěn)定性直接影響到彈性蓋板針布的平整度和鋒利度。我公司對磨針機的研制十分重視,從1998年開始研制第一代多磨頭磨針機以來,已經(jīng)連續(xù)研制了三種型號的磨針機,本文就最新一代(第4代)磨針機作一簡要的介紹。 1 新一代磨針機的主要特點 磨針機采用多磨頭同時工作,大大縮短了磨針工序的時間,同時減輕了工人的勞動強度。在裝備上采用了多種先進技術(shù)。新一代磨針機機械部分主要做了以下改進:(1)增加了相互連接的機架底框,使機架的剛度有了較大的提高;(2)取消了導(dǎo)軌上磨頭換向的齒輪箱,改成了電動機正反換向,減少了導(dǎo)軌的重量,使傳動更加穩(wěn)定、可靠;(3)導(dǎo)軌的調(diào)節(jié)改用球形浮動頭,使調(diào)整更加方便;(4)壓磨頭傾斜安裝在側(cè)磨頭上,并設(shè)計了較好的吸塵罩,改善了工作環(huán)境。多磨頭磨針機示意圖如圖1、2所示。 圖1 磨針機的正面示意 圖2 磨針機的側(cè)面示意 大滾筒的傳動采用變頻減速電機直接帶動大滾筒,采用變頻驅(qū)動的形式。該方案的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)緊湊、傳動效率高、大滾筒不受徑向拉力。同時還具有:(1)降低設(shè)備啟停時的電流沖擊;(2)降低直接啟動造成的突然的加減速對設(shè)備機構(gòu)的影響,提高了設(shè)備的精度穩(wěn)定性;(3)實現(xiàn)了高效率的無級變速能力,拓寬了設(shè)備的工藝靈活性。 由于大滾筒是一個高慣量部件,為了提高工作效率,在停車時采用能耗制動外加液壓盤式制動器聯(lián)合制動的方式。在高轉(zhuǎn)速時采用能耗制動,將大滾筒的轉(zhuǎn)速降低到一個較低的速度后,再啟動機械制動。采用這種制動方式降低了高轉(zhuǎn)速時機械制動產(chǎn)生的較大沖擊。提高了設(shè)備精度穩(wěn)定性。 上下磨頭拖板的橫移控制是通過直接安裝在導(dǎo)軌頭部的兩臺變頻減速電機來實現(xiàn)的。具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、傳動效率高,速度控制精度高??筛鶕?jù)工藝需要十分方便的改變速度配比。 在上下導(dǎo)軌的磨頭拖板上安裝的磨頭具有平磨、粗側(cè)磨、精側(cè)磨、壓磨等多功能磨頭,可以在不停機的情況下一次磨完整卷針布??梢栽诰€修磨頭/磨片,大大提高了工作效率。原來老磨針機磨完一卷針布需要大約8個小時,采用新磨針機后,只需4個小時即可完成一卷針布的磨礪。磨頭電機的驅(qū)動也全部實現(xiàn)了變頻傳動,可根據(jù)磨片的直徑、粒度等情況選擇不同的轉(zhuǎn)速。提高了工藝控制的靈活性、精細度。 同時我們對磨頭的進給控制也嘗試性的采用了伺服進給,能遙控磨頭的進給,提高了進給的精度,在緊急情況下可快速后退,保護了針布。 安裝了自動糾偏裝置。保證針布在磨礪時的游移距離小于20 mm,有效地避免了針布游移造成的魚鱗狀花紋和尖劈角的左右不對稱。 2 主要傳動部件的設(shè)計計算 磨針機滾筒直徑2 m、最大重量1.8 t,最高轉(zhuǎn)速28 r/min。 2.1 大滾筒的傳動計算 2.1.1 大滾筒傳動功率計算 傳動功率[1]:P=Mωα (1) 式中:ωα為角加速度;M為大滾筒的質(zhì)量。 設(shè)大滾筒以1秒的時間從0加速到28 r/min。 則傳動功率:P1=1800×2.93=5.3 kW 選用功率5.5 kW的三相異步電機帶動。 2.1.2 制動轉(zhuǎn)矩的計算 大滾筒的慣量為[2]: J=(m/2)×(R20+R21) (2) 式中:J為轉(zhuǎn)動慣量;m為滾筒質(zhì)量;R0為滾筒內(nèi)徑;R1為滾筒外徑。 計算得:J=1.4×107(kg/cm2)=1.4×103(kg/m2) 制動時,當從較高轉(zhuǎn)速停止時,首先采用能耗制動。將大滾筒轉(zhuǎn)速在6 s內(nèi)從28 r/min降低到3 r/min,則能耗制動的制動轉(zhuǎn)矩為[3]: 式中:M1為能耗制動轉(zhuǎn)矩;J為大滾筒轉(zhuǎn)動慣量;n1為能耗制動后轉(zhuǎn)速;n2為能耗制動前轉(zhuǎn)速;t1為能耗制動時間。 根據(jù)經(jīng)驗公式和市場上的制動電阻規(guī)格計算和選擇合適的制動電阻,選擇75 Ω/1 kW的電阻。 當大滾筒轉(zhuǎn)速低于3 r/min時,直接采用機械制動。此時要求大滾筒能在1秒內(nèi)迅速停止,則制動轉(zhuǎn)矩為[3]: 式中:M2為大滾筒機械制動轉(zhuǎn)矩;J為大滾筒轉(zhuǎn)動慣量;n3為滾筒機械制動前速度;n4為滾筒機械制動后速度;t2為機械制動時間。 制動盤直徑900 mm,選用兩個制動鉗,則每個制動鉗制動力[4]為: 式中:F1為制動鉗的制動力;M2為大滾筒的機械制動轉(zhuǎn)矩;K1為安全系數(shù);d為制動盤的直徑。 根據(jù)市場上的成熟產(chǎn)品選擇制動器。 2.2 上下導(dǎo)軌的傳動計算 絲桿螺母之間的摩擦系數(shù)取μ1=0.09;拖板與導(dǎo)軌均為鑄件,滑動摩擦系數(shù)取μ2=0.3;拖板部分總重f1=1000 kg,其他阻力忽略不計;最高轉(zhuǎn)速nmax=28 r/min,機械效率取η=0.5。 運動阻力[5]: F2=μ2×f1×g=0.3×1000×9.8=3000 N (5) 螺旋升角[6]: λ=arctg[S/(π×d1)]= arctg[36/(3.14×54)]=11.98 (6) 當量摩擦角[7]: θ=arctg[μ1/cos(α/2)]= arctg[0.09/cos(30/2)]=5.33 (7) 驅(qū)動轉(zhuǎn)矩[8]: M3=[d1×F2×tg(λ+θ)]/2=[54×3000×tg(11.98+5.33)]/2=25.3N·m (8) 驅(qū)動功率[9]: 上述各式中各字母的含義如下:S為絲杠導(dǎo)程;d1為絲杠直徑;α為絲杠螺紋角度。 由于磨針工作時,產(chǎn)生的橫向阻力無法計算,因此根據(jù)經(jīng)驗值和在現(xiàn)有機器設(shè)備上的實際測量,選擇驅(qū)動電動機的功率。 3 糾偏原理 在磨針機的一側(cè)安裝光電檢測探頭,見圖3、4。 圖 3 圖 4 用于檢測底布的邊沿,采用A、B兩個光電開關(guān),實現(xiàn)對邊控制。當光電開關(guān)A、B均被遮擋,說明底布向左偏移。通過伺服電機控制張緊輥左側(cè)的調(diào)節(jié)絲桿,使底布左側(cè)的張力增大。經(jīng)過一定的時間后,底布會逐漸向右移動,達到正常位置。如果A、B兩個光電開關(guān)均未被遮擋,說明底布偏右側(cè),需要將右邊的張力加大。伺服電機選用具有轉(zhuǎn)矩輸出功能的伺服,即以伺服的輸出轉(zhuǎn)矩為保護措施,如當左側(cè)的張緊力超過伺服設(shè)置的輸出轉(zhuǎn)矩時,左側(cè)的伺服電機停止運轉(zhuǎn),右側(cè)的伺服電機運轉(zhuǎn),降低右側(cè)的張緊力。這樣,底布自然會往張力低的一側(cè)移動,達到糾偏控制。同時也安裝了位置限位保護開關(guān)。 另外,在控制上,設(shè)置手動/自動切換開關(guān)。在手動模式下,仍然可以手動旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)絲桿?;蛘咄ㄟ^控制按鈕,手動控制伺服電機張緊或放松。 通過在現(xiàn)場的不斷摸索調(diào)試,得到了±10mm的控制精度。 4 運行效果 新一代磨針機的設(shè)備實際安裝調(diào)試精度達到了較高的水平,如大輥筒徑向跳動小于0.01 mm;導(dǎo)軌對大輥筒的平行度小于0.01 mm;磨片套徑向跳動小于0.01 mm;導(dǎo)軌面中凸小于等于0.03 mm。 采用新一代磨針機磨礪的針布也取得了較好的質(zhì)量效果,如針布整卷平整度小于0.02 mm,尖劈角圓弧曲率半徑0.7~0.9 mm,側(cè)磨粗糙度Ra<0.4μm。 參考文獻: [1]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第1卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1969:1-94. [2]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第1卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1969:1-101. [3]ATV71變頻器產(chǎn)品目錄(06版):66. [4]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第1卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1969:1-94. [5]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第3卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:4-33. [6]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第3卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:12-6. [7]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第3卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:12-6. [8]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第3卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:12-5. [9]成大先.機械設(shè)計手冊[M],第3卷.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005:12-5. |
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