導(dǎo)讀 作者:王于閩 (云度新能源汽車有限公司,福建 莆田 351100) 來源:《機電技術(shù)》2022年4月 摘要:螺栓與螺母完成擰緊裝配后,隨著使用時間的推移,螺栓力矩會有一定程度的扭矩衰減,導(dǎo)致螺紋聯(lián)接松弛 脫扣失效問題。文章以螺栓螺母性能等級匹配為出發(fā)點,通過理論和試驗分析,驗證螺栓螺母性能等級匹配與力矩衰減 關(guān)聯(lián)性,找到不同性能等級的螺栓螺母匹配選型對力矩衰減的影響,推薦了合理的螺栓螺母等級匹配選型方向,為后續(xù)開 發(fā)設(shè)計提供指導(dǎo)。 螺紋聯(lián)接因其結(jié)構(gòu)簡單、拆卸方便、成本低 廉,而廣泛應(yīng)用于各種工程結(jié)構(gòu)連接,尤其在汽車 零部件裝配過程中,采用了大量的螺栓螺母連接。以底盤前副車架與車身螺紋聯(lián)接為例,隨著使用 時間的推移及經(jīng)各種復(fù)合路況后,緊固螺栓均會 有一定程度的扭矩衰減,導(dǎo)致預(yù)緊力減小造成螺 紋聯(lián)接松弛的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響汽車運行的可靠性 和安全性。本文主要針對某車型副車架安裝螺栓 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)扭矩衰減問題,從螺栓螺母性 能等級匹配角度出發(fā),以擰緊力矩理論分析為基 礎(chǔ),根據(jù)某車型副車架螺栓與車身焊接螺母的實 際匹配情況,模擬設(shè)計靜態(tài)扭矩衰減試驗,并結(jié)合 對總裝車輛下線、動態(tài)充放電路試兩種工況下,副 車架緊固螺栓力矩變化狀態(tài)的檢測,驗證螺栓螺 母等級匹配與力矩衰減關(guān)聯(lián)性,為后續(xù)車身緊固 件選型匹配提供理論支持和工程指導(dǎo)。 1 問題來源 底盤前副車架總成采用螺栓聯(lián)接形式與車身 進(jìn)行連接,其主要是利用內(nèi)外螺紋旋合所構(gòu)成的 螺旋副的自鎖特性形成連接關(guān)系,為確保螺紋連 接的剛性、防松功能以及受拉螺栓的疲勞強度,往 往會賦予連接螺栓一定的預(yù)緊力。圖 1為某車型前副車架螺栓(10.9 級)與車身焊接螺母(6.8 級) 的裝配截面圖,副車架安裝螺栓聯(lián)接了前副車架 總成、車身總成。該車型副車架與車身的螺栓設(shè) 計力矩要求為 120 Nm,車輛經(jīng)過總裝下線處力矩 復(fù)檢時發(fā)現(xiàn),力矩衰減至 90.5 Nm,衰減率高達(dá) 24.6%,如表1所示。力矩衰減可能引起底盤副車 架松動異響,情況嚴(yán)重時造成副車架脫落,嚴(yán)重影 響行車安全。 2 螺栓螺母性能等級匹配與力矩衰減關(guān)聯(lián)性分析 螺紋連接主要目的是使夾緊物體的力必須大 于使它們分開的力,實現(xiàn)兩個及兩個以上零件接觸,并保證零件之間的相對關(guān)系。若初始的預(yù)緊 力太小,將導(dǎo)致螺栓副無法實現(xiàn)鎖緊功能,造成螺 栓連接松動;若初始預(yù)緊力太大,則預(yù)緊的過程可 能導(dǎo)致螺栓斷裂失效。由此可見螺栓的可靠度完 全依賴于正確的預(yù)緊力。 本文中的螺栓功能是固定副車架與車身的位 置,保證兩者緊密結(jié)合;其中預(yù)緊力F的大小表示 螺栓的擰緊情況,而預(yù)緊力 F 是由正確的擰緊扭 矩T來間接實現(xiàn)的。 彈性區(qū)內(nèi)擰緊扭矩T與預(yù)緊力F的關(guān)系,見式(1): 式中:T——擰緊扭矩,Nm;T1——螺紋扭矩,Nm;T2——支承面扭矩,Nm;K——扭矩系數(shù);F——預(yù) 緊力,N;d——螺紋公稱直徑,mm。 式中:P——螺距,mm;d2——螺紋中徑,mm;α ——螺紋牙側(cè)角,°;Dw——支承面摩擦扭矩等效 直徑,mm;μw——支撐面摩擦系數(shù);μs ——螺紋摩 擦系數(shù)。 根據(jù)式(1)、式(2)得出: 結(jié)合式(3)和圖 2 可得出摩擦系數(shù)為緊固件 結(jié)構(gòu)的重要參數(shù),直接影響標(biāo)準(zhǔn)件軸向預(yù)緊力的 大小;在螺栓緊固力矩T設(shè)計值(前副車架安裝螺 栓設(shè)計扭矩120 ± 12 Nm)、螺栓型號(螺紋公稱直 徑 d、螺距 P)確定的情況下,隨著摩擦系數(shù)的增 加,標(biāo)準(zhǔn)件自身的預(yù)緊力相應(yīng)減小,即摩擦系數(shù)與 預(yù)緊力兩者呈反比關(guān)系。 而不同性能等級的螺栓螺母匹配,主要體現(xiàn) 為支撐面摩擦系數(shù)μw、螺紋摩擦系數(shù)μs不同,故產(chǎn) 生的預(yù)緊力F也存在差異,如表2所示。 由于 6 級焊接螺母硬度低于 10 級螺母硬度, 從而原始方案(6級螺母與 10.9級螺栓匹配)產(chǎn)生 的摩擦系數(shù)大于優(yōu)化方案(10 級螺母與 10.9 級螺 栓匹配),在緊固力矩 T、螺栓型號確定的情況下, 根據(jù)式(3)可得出原始方案產(chǎn)生的初始預(yù)緊力小 于優(yōu)化方案,由圖 3 可得,在螺栓屈服強度范圍 內(nèi),螺栓的預(yù)緊力越大,其抗松動性能和抗疲勞性 能就越好,更不易產(chǎn)生扭矩衰減 ,故從理論上得 出螺栓螺母性能等級匹配與力矩衰減存在關(guān)聯(lián) 性,可通過試驗加以驗證上述理論分析。 3 試驗驗證及分析 3.1 靜態(tài)力矩衰減試驗驗證及結(jié)果分析 針對原始方案(6級焊接螺母與10.9級螺栓匹 配)和優(yōu)化方案(10 級焊接螺母與 10.9 級螺栓匹 配)分成兩組試驗,每組試驗樣本數(shù)為 10個,為保 證試驗的準(zhǔn)確性和精度,實驗室模擬副車架與車 身 實 際 螺 栓 鎖 付 情 況 ,選 用 厚 度 為 2.0 mm 的 B340/590DP板料作為連接件,每組試驗分別做10 個試驗緊固樣件,每個樣件采用相同的120 Nm動 態(tài)扭矩進(jìn)行擰緊;靜置 30 分鐘后,對每個樣件靜 態(tài)扭矩進(jìn)行檢測,通過采集 10 組數(shù)據(jù)并進(jìn)行對 比,驗證螺栓螺母等級匹配與力矩衰減的關(guān)聯(lián)性。 檢測工具:數(shù)顯扳手量程(300 Nm),采用擰 緊法峰值檢測;動態(tài)扭矩:產(chǎn)品設(shè)計以及工藝要求 的裝配擰緊力矩(前副車架M12×1.25螺栓動態(tài)扭矩要求 120 Nm);靜態(tài)力矩:對已處于擰緊狀態(tài)螺 紋緊固件繼續(xù)擰緊,且螺紋旋合面之間剛剛發(fā)生 轉(zhuǎn)動時的摩擦扭矩。 試驗檢測結(jié)果及數(shù)據(jù)分布,如表3、圖4所示。 從表 3、圖 4 分析可知:原始方案靜態(tài)扭矩均 值(114.5 Nm)較動態(tài)力矩設(shè)計值(120 Nm)出現(xiàn)一 定的衰減;優(yōu)化方案靜態(tài)扭矩均值(119.5 Nm)與 動態(tài)力矩設(shè)計值(120 Nm)基本保持一致,通過綜 合分析表3和圖4的試驗檢測數(shù)據(jù),可得出優(yōu)化方 案的力矩值較原始方案更加穩(wěn)定,衰減率更??;故 在螺栓擰緊力矩設(shè)計值確定的情況下,提升螺母機 械等級對副車架螺栓扭矩衰減具有一定的改善。 3.2 動態(tài)工況扭矩檢測及結(jié)果分析 針對原始方案(6級焊接螺母與10.9級螺栓匹 配)和優(yōu)化方案(10 級焊接螺母與 10.9 級螺栓匹 配)分成兩組試驗,每組試驗樣本數(shù)為 13個,分別 進(jìn)行實車鎖付驗證。總裝車間高工位處按設(shè)計及裝配的擰緊力矩要求為120 Nm,對26輛車的副車 架螺栓進(jìn)行擰緊(擰緊數(shù)據(jù)見表4),然后分別在車 輛下線工位、充放電路試兩個地點對原始方案(6 級焊接螺母與10.9級螺栓匹配)和優(yōu)化方案(10級 焊接螺母與 10.9 級螺栓匹配)的螺栓力矩進(jìn)行復(fù) 檢,并對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 檢測工具:數(shù)顯扳手(量程 300 Nm),采用擰 緊法峰值檢測;檢測工況:1. 車輛下線工位;2. 一 次充放電路試工位??傃b高工位處的副車架安裝螺栓力矩檢測數(shù) 據(jù),如表4、表5所示。 分別在車輛下線工位、充放電路試工位,對原 始方案和優(yōu)化方案的副車架安裝螺栓力矩進(jìn)行復(fù) 檢,試驗數(shù)據(jù)如表6、表7所示。 由表6~7的試驗數(shù)據(jù)分析可知: 1)針對原始方案在下線工位及充放電工位, 完成#1~#13 號車的副車架安裝點力矩復(fù)檢測量 (M12×1.25安裝螺栓扭矩檢測要求為108~144 Nm), 測量結(jié)果如表6所示:9臺車力矩值合格,4臺車出 現(xiàn)力矩值衰減,車輛不合格率為 30.1%,副車架螺 栓檢測點不良率為6%,原始方案檢測力矩平均值 為114 Nm,低于擰緊力矩設(shè)計值要求120 Nm。其 中車輛下線工位:#11號車的左后安裝點出現(xiàn)扭矩 衰減;一次充放電工位:#1號車的右前安裝點、#3號車的左后和右后安裝點、#7號車的左前安裝點、 11號車的左后安裝點出現(xiàn)扭矩衰減。 2)針對優(yōu)化方案在下線工位和充放電工位,完 成#14~#26 號車的副車架安裝點力矩復(fù)檢測量 (M12×1.25安裝螺栓扭矩檢測要求為108~144 Nm), 測量結(jié)果如表 7 所示:13 臺車的副車架安裝點力 矩測量數(shù)據(jù)全部合格,均未出現(xiàn)力矩值衰減,同時 優(yōu)化方案檢測力矩平均值為 121 Nm,符合擰緊力 矩設(shè)計值要求120 Nm。 3)綜上試驗工況分析,可得出優(yōu)化方案螺栓 力矩均值 121 Nm 高于原始方案螺栓力矩均值 114 Nm,且未出現(xiàn)螺栓力矩衰減現(xiàn)象;故優(yōu)化方 案的副車架螺栓力矩保持穩(wěn)定性更優(yōu),具有更好 的抗力矩衰減功能,可有效改善副車架安裝螺栓扭矩衰減問題。 4 結(jié)論 本文通過對螺栓螺母性能等級匹配與力矩衰 減的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行理論分析校核,并結(jié)合試驗驗證, 得出不同性能等級匹配的螺栓螺母匹配選型對緊 固力矩變化的影響,推薦了合理的螺栓螺母等級 匹配選型方法:在螺栓擰緊力矩 T 設(shè)計值確定的 情況下,建議采用同等級的螺栓螺母匹配方式,可 有效改善螺栓在安裝和使用過程出現(xiàn)力矩衰減現(xiàn) 象,防止副車架螺紋聯(lián)接出現(xiàn)松動失效,增強汽車 的使用安全性。 |
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