某船主機(jī)型號(hào)6S46ME-B8.2 TII,其液壓伺服系統(tǒng)的液壓泵(以下簡(jiǎn)稱“HPS泵”)為斜盤(pán)式軸向變量柱塞泵,型號(hào)為PV 040 R1K1T1NMFCX5830。船上配備2臺(tái)HPS泵,都由電機(jī)驅(qū)動(dòng)。在主機(jī)低速運(yùn)行時(shí)可由1臺(tái)HPS泵運(yùn)行作為油源,當(dāng)主機(jī)達(dá)到一定速度后需2臺(tái)HPS泵方能維持系統(tǒng)壓力滿足需要。針對(duì)HPS泵噪聲大、電流小及2臺(tái)HPS泵負(fù)荷不均勻、系統(tǒng)壓力降低的故障,經(jīng)過(guò)排除和拆檢,最終發(fā)現(xiàn)由該泵變量控制液壓缸的活塞松脫導(dǎo)致。本文對(duì)出現(xiàn)活塞松脫的原因進(jìn)行分析,對(duì)如何避免故障的再次發(fā)生制訂相應(yīng)管理措施,提高該機(jī)型運(yùn)行的可靠性。2020年5月24日,船舶在航行途中約0530時(shí),主機(jī)加速至95 r/min以上。當(dāng)HPS系統(tǒng)設(shè)定壓力達(dá)229 bar(1 bar=0.1 MPa)時(shí),主機(jī)No.1 HPS泵自動(dòng)啟動(dòng),自動(dòng)增加負(fù)載;同時(shí)No.2 HPS泵自動(dòng)減小輸出。在此過(guò)程中,2臺(tái)HPS泵的電機(jī)電流都發(fā)生劇烈波動(dòng),其中No.1 HPS泵發(fā)出較大的噪聲。HPS系統(tǒng)壓力有6 bar左右的壓力波動(dòng),主機(jī)能夠正常運(yùn)行。此現(xiàn)象大約15 s后恢復(fù)正常,具體表現(xiàn)是:噪聲消失,2臺(tái)HPS泵負(fù)載分配平均,電機(jī)電流一致。引航員上船后,主機(jī)機(jī)動(dòng)運(yùn)行,2臺(tái)HPS泵運(yùn)行正常。但是在0745時(shí)左右,主機(jī)加速,這時(shí)也出現(xiàn)了相同的故障現(xiàn)象。此后航道內(nèi)均為低速航行,一直是No.2 HPS泵單獨(dú)運(yùn)行,未觀察到有異?,F(xiàn)象。5月24日開(kāi)航后,主機(jī)液壓伺服系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,各工況正常,但2臺(tái)HPS泵存在負(fù)荷分配不均衡的問(wèn)題:正常情況下主機(jī)轉(zhuǎn)速118 r/min時(shí),2臺(tái)HPS泵的電機(jī)電流均為38 A,但此時(shí)No.1 HPS泵電機(jī)的電流是26 A,No.2 HPS泵電機(jī)的電流是43 A。該電機(jī)額定電流是58.6 A,No. 2 HPS泵單獨(dú)工作正常。主機(jī)加速過(guò)程中,No.1 HPS泵自動(dòng)啟動(dòng)后出現(xiàn)電流波動(dòng),發(fā)出異常噪聲。通知駕駛臺(tái)逐步降速減少負(fù)荷后未能恢復(fù)正常,降速至No.1 HPS泵自動(dòng)停止,再加速使其啟動(dòng),其電流穩(wěn)定在28 A,異常噪聲停止。之后,No.1 HPS泵電流開(kāi)始逐漸減小,逐步穩(wěn)定在24 A空載電流,一直沒(méi)有變化。HPS泵采用斜盤(pán)式軸向變量柱塞泵,其傳動(dòng)軸中心線與缸體中心線重合,又稱為直軸式軸向柱塞泵。它主要由斜盤(pán)、柱塞、缸體、配油盤(pán)等零件組成,見(jiàn)圖1。1—手把;2—斜盤(pán);3—壓盤(pán);4—滑履;5—柱塞;6—缸體;7—配油盤(pán);8—傳動(dòng)軸圖1 斜盤(pán)式軸向變量柱塞泵結(jié)構(gòu)缸體上均勻分布了若干個(gè)軸向柱塞孔,孔內(nèi)裝有柱塞,柱塞與缸體軸線平行。斜盤(pán)可以轉(zhuǎn)動(dòng),其與缸體間的傾斜角設(shè)為Y。缸體由軸帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),斜盤(pán)和配油盤(pán)固定不動(dòng)。在底部彈簧的作用下,柱塞頂部始終緊貼斜盤(pán)。當(dāng)缸體按圖示方向旋轉(zhuǎn)時(shí),由于斜盤(pán)和彈簧的共同作用,使柱塞產(chǎn)生往復(fù)運(yùn)動(dòng),各柱塞與缸體間的密封腔容積便發(fā)生增大或縮小的變化,通過(guò)配油盤(pán)上的通道進(jìn)行吸排油。當(dāng)缸孔自最低位置向上方轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),柱塞向左運(yùn)動(dòng),柱塞端部和缸體間的密封容積增大,通過(guò)配油盤(pán)的通道吸入油液;當(dāng)缸孔自最高位置向下方轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),柱塞被斜盤(pán)逐步壓入缸體,柱塞端部和缸體間的密封容積減小,通過(guò)配油盤(pán)壓油通道排出油液。缸體每轉(zhuǎn)1圈,每個(gè)柱塞各完成1次吸油和排油。 斜盤(pán)的傾斜角度Y不同,柱塞的每轉(zhuǎn)的行程不同。當(dāng)斜盤(pán)和缸體端面平行時(shí),柱塞不能吸排油液,斜盤(pán)的傾斜角決定泵的每轉(zhuǎn)排量。該泵的排量調(diào)節(jié)采用壓力反饋式,當(dāng)系統(tǒng)壓力較小時(shí),說(shuō)明泵的排量不足,這是斜盤(pán)的控制油缸就會(huì)動(dòng)作增大傾斜角,直致泵的輸出壓力滿足要求為止。當(dāng)1臺(tái)泵的排量調(diào)節(jié)到最大仍不能滿足需求時(shí),另1臺(tái)泵會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)。 按照說(shuō)明書(shū)的故障分析處理,該種形式的斜盤(pán)式軸向柱塞泵使用中易發(fā)生的故障及其原因如下: (1)噪聲異常的原因主要有:聯(lián)軸器同軸度超差;吸油管未插到油面以下或截面太小,或有空氣進(jìn)入;油溫太低,黏度太大;固定不牢,有機(jī)械振動(dòng)等。 (2)不排油或排油量太小的原因主要有:電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速太低;系統(tǒng)調(diào)壓閥的調(diào)整壓力過(guò)低或該閥的閥座損壞;油溫過(guò)高,油的黏度太低;斜盤(pán)式軸向柱塞泵(馬達(dá))磨損嚴(yán)重,內(nèi)泄漏太大;吸油管截面太小或自吸高度太高等。 (3)沒(méi)有壓力或壓力太低的原因主要有:電動(dòng)機(jī)接線錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)向錯(cuò)誤;泄漏管堵塞,斜盤(pán)式軸向柱塞泵密封性下降或者徹底損壞;系統(tǒng)調(diào)壓閥的調(diào)節(jié)壓力過(guò)低或閥座損壞;斜盤(pán)式軸向柱塞泵(馬達(dá))磨損嚴(yán)重,內(nèi)泄漏過(guò)大等。 (4)壓力或流量不穩(wěn)原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不均勻的原因主要有:斜盤(pán)式軸向柱塞泵內(nèi)進(jìn)入空氣或進(jìn)入雜質(zhì)而磨損嚴(yán)重;系統(tǒng)調(diào)壓閥不穩(wěn)定;泄漏管堵塞或折彎,該泵的主軸密封損壞等。
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