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      邢浩:預(yù)修重于搶修 |《至精至善》

       新用戶5657qPkI 2023-01-08 發(fā)布于北京


      邢浩,一汽-大眾青島分公司焊裝車間工長(zhǎng),高級(jí)技師,被授予“青島工匠”“青島市勞動(dòng)模范”“青島市首席技師”等稱號(hào)。

      1981年8月8日,邢浩出生在吉林省白城市;2001年,進(jìn)入長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校學(xué)習(xí)微電子技術(shù)專業(yè);2003年7月,到一汽-大眾一廠焊裝車間實(shí)習(xí);2004年底轉(zhuǎn)正,在一廠焊裝車間當(dāng)操作工;2006年4月,自修長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)機(jī)電一體化專業(yè)。

      2005年11月,他從400多名操作工中脫穎而出,以第1名的成績(jī)成為一名維修電工,次年成為一名機(jī)電技工。此后15年,他通過(guò)自主設(shè)計(jì)改造,相繼為一汽-大眾解決18項(xiàng)重大難點(diǎn)問(wèn)題,累計(jì)節(jié)省成本1330萬(wàn)元。

      2016年9月,他通過(guò)一汽-大眾電氣技師14項(xiàng)專業(yè)能力評(píng)估,匹配率122.64%,是一汽-大眾公司開展技師評(píng)估以來(lái)的最高分。2017年3月,一汽-大眾青島分公司成立,他舉家遷移青島,帶領(lǐng)維修團(tuán)隊(duì)開展重大改進(jìn)項(xiàng)目50余項(xiàng)。

      2015年,他被聘為一汽-大眾兼職培訓(xùn)師。他先后編寫培訓(xùn)教材5本,翻譯德語(yǔ)圖紙1套,帶徒弟11人;研發(fā)并實(shí)施8項(xiàng)先進(jìn)工作方法,完成機(jī)器人程序備份等4部流程標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)。

      2018年,他開始負(fù)責(zé)焊裝車間及青島分公司創(chuàng)新工作室。迄今,他帶領(lǐng)工作室成員獲得國(guó)家專利54項(xiàng)、山東省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)5項(xiàng)、省市級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽3項(xiàng)。

      2017年以來(lái),他獲得國(guó)家實(shí)用新型專利6項(xiàng)、發(fā)明專利1項(xiàng),正在申報(bào)實(shí)用新型專利7項(xiàng)。

      1981年,我出生在吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣,小時(shí)候在白城長(zhǎng)大。2001年,我進(jìn)入長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校學(xué)習(xí)微電子技術(shù)專業(yè)。

       

      2003年7月,一汽-大眾到學(xué)校招聘。經(jīng)過(guò)筆試和面試,全班49人中的前20名獲得實(shí)習(xí)機(jī)會(huì),我也在其中,被分配到奧迪C5下部線。后來(lái),一汽-大眾準(zhǔn)備生產(chǎn)奧迪C6,新車型生產(chǎn)線需要支援,我們這批成長(zhǎng)起來(lái)的高職生被擇優(yōu)錄取去支援新車型。2004年底,我正式轉(zhuǎn)正,在一廠焊裝車間(奧迪C6生產(chǎn)線)當(dāng)操作工,仍在焊裝下部線班組。

       

      2005年11月,工段要從400多名操作工中選拔1名維修電工??荚嚪譃楣P試和實(shí)操兩部分,我以綜合成績(jī)第1名入選。雖然干的是技工活,但仍在操作工崗位,被稱作學(xué)徒。

       

      5個(gè)月后,一汽-大眾實(shí)行工資改革,允許大家考機(jī)電技工。我因轉(zhuǎn)正還不到3年,不具備報(bào)考資格。我主動(dòng)爭(zhēng)取機(jī)會(huì):“我從事技術(shù)工作已有很長(zhǎng)時(shí)間,能否給我一次機(jī)會(huì)?考上就用,考不上就不用?!?/span>

       

      車間黨總支書記很重視技術(shù)人才,答應(yīng)給每個(gè)工段1個(gè)名額。通過(guò)考試后,我成為一名機(jī)電技工。

       

      獨(dú)當(dāng)一面

       

      2006-2016年,我一直在一汽-大眾一廠焊裝車間工作,參與了奧迪C6、奧迪C7、奧迪B9新項(xiàng)目,對(duì)一汽-大眾首個(gè)異地新工廠項(xiàng)目(成都NCS項(xiàng)目)進(jìn)行支持。

       

      其中,前3年是我技術(shù)積累的最主要階段,我逐漸從新人成長(zhǎng)到能獨(dú)當(dāng)一面,因?yàn)樵趭W迪C6下部時(shí),下部所有的設(shè)備都由我主修。

       

      2006年,工廠引進(jìn)新設(shè)備,包括在新線增加了一些OVERHEAD設(shè)備。這是一汽-大眾焊裝車間引進(jìn)的第一個(gè)NC(數(shù)字控制)技術(shù)。

       

      設(shè)備從韓國(guó)進(jìn)口,能自動(dòng)抓件和放件,相當(dāng)于移動(dòng)機(jī)械手。

       

      此前,我們接觸的都是機(jī)械電氣,從沒(méi)接觸過(guò)數(shù)控技術(shù)。韓國(guó)工程師來(lái)安裝時(shí),工段派我和另一名技師跟著安裝調(diào)試,了解設(shè)備屬性。只有自己先學(xué)會(huì)設(shè)備,才能夠知道如何維修。我們用了1年多的時(shí)間學(xué)習(xí),逐步掌握了設(shè)備性能。

       

      2007年底,工廠要提升產(chǎn)能,從320輛/天提升到450輛/天。要求提高自動(dòng)化率,加快生產(chǎn)節(jié)拍,需要在生產(chǎn)線上新加一臺(tái)機(jī)器人工位。

       

      項(xiàng)目外包給了柯馬(COMAU),我們跟著設(shè)備廠學(xué)習(xí),他們負(fù)責(zé)硬件安裝,我們進(jìn)行調(diào)試(練手)。之前,我們只是在應(yīng)用層面了解機(jī)器人,不知道各IP如何匹配,網(wǎng)絡(luò)如何聯(lián)通。項(xiàng)目完成后,我的自主調(diào)試能力得到了提高,對(duì)設(shè)備有了更深入的了解。

       

      倘若出現(xiàn)故障,維修人員懂得原理就更好處理。我們中間也遇到過(guò)各種問(wèn)題,例如機(jī)器人突然不動(dòng),網(wǎng)絡(luò)中斷控制不了機(jī)器人或者附屬設(shè)施等。我們經(jīng)過(guò)梳理思路,學(xué)習(xí)了解,終于弄清楚了原因。作為維修技術(shù)人員,我們必須在出問(wèn)題前就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,從而更有底氣面對(duì)各種故障。

       

      2009年,我被調(diào)往焊裝成本中心(現(xiàn)維修中心),中心約有20人。從技術(shù)層面,成本中心代表車間最高水平,當(dāng)車間遇到疑難重大問(wèn)題時(shí),便安排成本中心來(lái)解決,其他一般問(wèn)題則交給生產(chǎn)線維修人員解決。

       

      我在生產(chǎn)線時(shí)只需解決一些現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題,而到維修中心后需要深入研究設(shè)備,把設(shè)備屬性從頭到腳摸清楚。我一邊自學(xué),一邊參加工廠培訓(xùn),同時(shí)自主建試驗(yàn)臺(tái),通過(guò)試驗(yàn)提前驗(yàn)證問(wèn)題。有些難題當(dāng)場(chǎng)解決不了或者找不到原因所在,就回到實(shí)驗(yàn)室復(fù)盤研究。

       

      這期間,我的維修思路有了本質(zhì)變化,并從維修中心技術(shù)專家處學(xué)到很多技術(shù)知識(shí)。

      研究視覺(jué)引導(dǎo)設(shè)備,邢浩(右一)現(xiàn)場(chǎng)開展技能培訓(xùn)


      例如當(dāng)焊裝升降滾床的接觸器BL20出現(xiàn)故障,如果我是在生產(chǎn)線,只需操作它移動(dòng)就行,出現(xiàn)故障由維修中心解決。但現(xiàn)在,我首先要判斷它是否壞了,其次是思考如何快速解決問(wèn)題。

       

      我剛開始沒(méi)有任何頭緒,不知道部件為何損壞、壞在哪部分。通過(guò)查閱資料和向資深技師請(qǐng)教,因?yàn)檎糜幸幻紟煂iT研究滾床,經(jīng)過(guò)斷電、重啟、配置,我馬上就把接觸器修好了。

       

      維修技師的作用被充分體現(xiàn)出來(lái)。那段時(shí)間,我接觸的都是專項(xiàng)技術(shù)專家,有的負(fù)責(zé)機(jī)器人,有的負(fù)責(zé)焊接設(shè)備,有的負(fù)責(zé)變頻設(shè)備,每個(gè)人都有自己的絕技。這些技術(shù)專家都是2000年前甚至20世紀(jì)90年代參加工作的資深工人。

       

      接著我開始獨(dú)當(dāng)一面。2010年,奧迪C7現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)自動(dòng)夾具報(bào)警,經(jīng)過(guò)更換模塊、閥島和閥座后,問(wèn)題源頭還是沒(méi)找到,眼看就要影響正常生產(chǎn)。

       

      我就到現(xiàn)場(chǎng)研究,從頭開始梳理,初步判斷故障與外部因素有關(guān)。故障不是很直觀,由于是背板式閥座,我只是換了上面的模塊,沒(méi)有考慮到背板有問(wèn)題。

       

      按照整體維修思路,我逐步排查,最后查明是接地線因短路而造成報(bào)警。我大約花了40分鐘便解決問(wèn)題,恢復(fù)了生產(chǎn),后續(xù)對(duì)閥座進(jìn)行了改進(jìn)。

       

      支援成都工廠

       

      2010年10月,一汽-大眾產(chǎn)業(yè)布局邁出至關(guān)重要的一步,第1個(gè)異地工廠,也是第3個(gè)工廠——成都分公司成立。

       

      新建廠部分員工來(lái)自被并購(gòu)的川旅廠(四川旅行車制造廠),從技術(shù)到管理崗位都缺人,需要支持。車間領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我們誰(shuí)能去,當(dāng)時(shí)我年輕,還沒(méi)成家,覺(jué)得應(yīng)該為公司發(fā)展作些貢獻(xiàn),便報(bào)名參加。

       

      經(jīng)過(guò)選拔,我成為第一批技術(shù)支援者。確定要去成都時(shí)我剛結(jié)婚,回想起來(lái),對(duì)愛人最為愧疚。結(jié)婚第二天,我倆去大連度蜜月,在火車上就接到去成都的電話。其間,成都分公司車間領(lǐng)導(dǎo)打來(lái)3次電話。好在愛人很支持,她說(shuō):“要是不讓你去,可能后悔一輩子,畢竟這種機(jī)會(huì)不常有。”

       

      機(jī)電技工一廠和二廠與我同去的分別有8人。此前,我從沒(méi)離開過(guò)東北,去過(guò)最遠(yuǎn)的城市是沈陽(yáng)。去成都前,我們先被派到二廠(主要生產(chǎn)寶來(lái))實(shí)習(xí)2個(gè)多月。

       

      剛到成都時(shí)我對(duì)天氣很不適應(yīng),由于空氣潮濕,身體長(zhǎng)了濕疹。新工廠還是一片空地,我在焊裝門蓋線。因?yàn)槲壹扔幸粡S奧迪品質(zhì)經(jīng)驗(yàn),又有二廠寶來(lái)工藝經(jīng)驗(yàn),再加上維修和管理經(jīng)驗(yàn),便全程協(xié)助他們建焊裝線,根據(jù)圖紙配合生產(chǎn)人員落位,指導(dǎo)他們調(diào)試。

      我們有過(guò)新項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),但沒(méi)有新建工廠經(jīng)驗(yàn),當(dāng)時(shí)NCS(新速騰)項(xiàng)目一度可能拖期。我們就把它作為一個(gè)新項(xiàng)目,對(duì)他們進(jìn)行全面指導(dǎo)。從工藝、設(shè)備安裝調(diào)試到問(wèn)題梳理,我們付出了極大精力。

       

      前半年主要進(jìn)行工藝培訓(xùn)和指導(dǎo),提出隱性問(wèn)題,讓供應(yīng)商在初期就解決掉,避免生產(chǎn)中出現(xiàn)類似問(wèn)題。后半年安裝調(diào)試設(shè)備,主要提供技術(shù)支持。在設(shè)備調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),我們給他們提出建議。

       

      但在一些問(wèn)題上,例如VSC(預(yù)批量中心)調(diào)整夾具時(shí),我們產(chǎn)生了分歧。對(duì)方認(rèn)為按照?qǐng)D紙標(biāo)準(zhǔn)做沒(méi)問(wèn)題,但我們表示如果這樣安裝,后期使用過(guò)程中肯定會(huì)遇到問(wèn)題,因?yàn)槲覀冇星败囍b。在指明這種固定方式會(huì)造成何種缺陷的情況下,我們列出了必改項(xiàng)目清單。

       

      事實(shí)證明,我們要求的必改項(xiàng)目和重點(diǎn)工位,后期沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,但沒(méi)按照建議修改的一些項(xiàng)目,確實(shí)出現(xiàn)了問(wèn)題。經(jīng)過(guò)整改,后期才穩(wěn)定運(yùn)行。

       

      SOP前我們還遇到一些問(wèn)題。比如焊鉗造成門蓋表面鼓包。為解決這個(gè)問(wèn)題,我們把車身鍍鋅層打沒(méi)了。雖然表面平了,但這種做法會(huì)影響后期的防腐性。我們便把解決方案聚集在前蓋的焊鉗上,使得一面是平的電極板,另一面用焊鉗焊,解決了表面鼓包的問(wèn)題。

       

      成都分公司的操作工都很年輕,在技術(shù)方面屬于新人。我們對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn),教他們動(dòng)手操作,將技術(shù)問(wèn)題整理成操作指導(dǎo)手冊(cè),并配好照片和注釋,讓他們按照手冊(cè)操作?,F(xiàn)在,這些年輕人都已成長(zhǎng)為技術(shù)專家。

       

      我對(duì)成都分公司進(jìn)行了15個(gè)月的技術(shù)支持,保證焊裝門蓋線順利達(dá)產(chǎn)。通過(guò)這次異地支援的經(jīng)歷,我的眼界和思路得到了拓展,對(duì)后續(xù)工作起到重要作用。

       

      師從金濤

       

      2012年初,我回到長(zhǎng)春一廠,仍在焊裝維修中心負(fù)責(zé)奧迪車型,當(dāng)時(shí)奧迪C7剛完成SOP。就電氣而言,從這款車開始,奧迪采取了新標(biāo)準(zhǔn),我們需要重新學(xué)習(xí)。

       

      我回來(lái)時(shí),一汽-大眾的統(tǒng)一培訓(xùn)已經(jīng)結(jié)束。我花了半年多時(shí)間,從同事或其他廠借來(lái)資料學(xué)習(xí)研究,掌握了新標(biāo)準(zhǔn)。

       

      具體來(lái)看,老標(biāo)準(zhǔn)使用銅纜寬帶,靠家用網(wǎng)線硬線連接,新標(biāo)準(zhǔn)改為光纖寬帶,采用Interbus通信方式。老標(biāo)準(zhǔn)使用固定的SWAC面板,頂上全是按鈕,一個(gè)按鈕代表一個(gè)意思,而新標(biāo)準(zhǔn)只有一個(gè)西門子WINCC操作面板,面板通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置,每個(gè)畫面上有很多按鈕,需要軟件編程來(lái)實(shí)現(xiàn)。而且每個(gè)界面都有很多按鍵,由于都是德文的,每次切換容易混淆,后來(lái)才導(dǎo)入中文。

       

      2012-2014年,我一直在奧迪C7生產(chǎn)線負(fù)責(zé)TPM(Total Productive Maintenance,全員生產(chǎn)維修),包括設(shè)備維修和全面效率維修,同時(shí)從事一些輔助管理工作。


      帶我的師傅是金濤,他是焊裝一車間維修工段工長(zhǎng),帶領(lǐng)40多人,2020年被評(píng)為“全國(guó)勞動(dòng)模范”,是我們的榜樣。金濤老師樸實(shí)憨厚,做事認(rèn)真踏實(shí),工匠精神在他身上體現(xiàn)得淋漓盡致。我跟著他做了幾個(gè)大項(xiàng)目,其中有些屬于設(shè)計(jì)缺陷攻關(guān)改進(jìn)。

       

      例如烘干爐改造。由于中間沒(méi)有接觸器,烘干爐門蓋涂完膠,經(jīng)過(guò)烘干固化,要把兩個(gè)件粘上,但烘干爐設(shè)備不能一直轉(zhuǎn),需要有工件加熱,因此需要一個(gè)控制器。

       

      這個(gè)進(jìn)口設(shè)備安全性不完善。一旦過(guò)載,沒(méi)有保護(hù)就會(huì)出現(xiàn)器件著火的情況。金濤老師帶著我們一起研究:在中間加一個(gè)接觸器,到一定負(fù)載后就跳閘,就不會(huì)存在著火問(wèn)題,這樣就解決了問(wèn)題。

       

      還有程序控制問(wèn)題。當(dāng)時(shí)主焊出現(xiàn)抱閘打不開的情況,抱閘不打開電機(jī)就不能動(dòng),整個(gè)框架動(dòng)不了,激光焊工位就無(wú)法工作。經(jīng)過(guò)研究,我們發(fā)現(xiàn)通過(guò)程序短接,可以將抱閘打開,通過(guò)點(diǎn)動(dòng)控制,逐漸把設(shè)備升起來(lái),重新更換抱閘。

       

      金濤老師的分析能力和改進(jìn)思路都很強(qiáng)。他帶著我們找到問(wèn)題,修改程序結(jié)構(gòu)并解決問(wèn)題。按照原來(lái)的程序控制,一旦有問(wèn)題就動(dòng)不了。經(jīng)過(guò)優(yōu)化程序,通過(guò)復(fù)位鍵,即使抱閘出現(xiàn)問(wèn)題,設(shè)備也能到位。

       

      這3年來(lái),我也一直在研究如何通過(guò)改進(jìn)程序,保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行得更好、壽命更長(zhǎng)、故障率更低。經(jīng)金濤老師指導(dǎo),我動(dòng)手完成,再驗(yàn)證效果,改進(jìn)了很多項(xiàng)目。平均每年產(chǎn)生實(shí)際效果的改進(jìn)項(xiàng)目有20多項(xiàng),還有一些車間及公司層面的合理化建議和KVP(持續(xù)改進(jìn))項(xiàng)目。

       

      2015年,我解決了奧迪C7激光在線測(cè)量工位節(jié)拍提升問(wèn)題。車進(jìn)到工位后,需要等待兩邊的滑臺(tái),滑臺(tái)到位后將車鎖死,在線測(cè)量機(jī)器人才能拍照,檢測(cè)車的尺寸是否有偏差。

       

      有人設(shè)想過(guò),能否讓滑臺(tái)加速,或者滑臺(tái)進(jìn)去前機(jī)器人就拍照。我當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)在線測(cè)量設(shè)備,對(duì)設(shè)備相對(duì)了解,按照廠家的設(shè)計(jì)必須滑臺(tái)到位才能有啟動(dòng)信號(hào)。這確實(shí)浪費(fèi)資源,機(jī)器在那里干等,夾到車身后才能去測(cè),而且互相沒(méi)有干涉,也沒(méi)有碰撞的可能。

       

      通過(guò)深入研究,我發(fā)現(xiàn)最大的難點(diǎn)是如何把在線測(cè)量的啟動(dòng)信號(hào)從程序里分離出來(lái)。分離出來(lái)后滑臺(tái)動(dòng),機(jī)器人就動(dòng),等滑臺(tái)扣上,機(jī)器人就可以開始測(cè)量,而不用等到扣完再去。這樣可將瓶頸工位整體節(jié)拍提升8秒時(shí)間,1小時(shí)能多處理好幾臺(tái)(輛)車,為公司節(jié)約生產(chǎn)成本120多萬(wàn)元。

       

      研究自動(dòng)銑刀,開發(fā)一鍵換帽功能


      PRS一體化改進(jìn)

       

      在此基礎(chǔ)上,我作為牽頭人設(shè)計(jì)了激光在線測(cè)量設(shè)備檢測(cè)儀。2017年底,該設(shè)計(jì)獲得國(guó)家專利。

       

      激光在線測(cè)量設(shè)備在車身尺寸控制方面有著不可替代的作用,現(xiàn)有設(shè)備檢測(cè)手段通常為萬(wàn)用表測(cè)量。但由于激光在線測(cè)量設(shè)備結(jié)構(gòu)特殊,插口及插針直徑只有2毫米,采用直徑1厘米的快插接頭無(wú)法進(jìn)行測(cè)量。

       

      而且,一旦系統(tǒng)中某個(gè)單一設(shè)備損壞,就無(wú)法準(zhǔn)確判斷出故障點(diǎn),設(shè)備本身還不支持熱插拔。盲目更換單一設(shè)備很可能造成其他設(shè)備被燒毀。所以,只能整體更換一套系統(tǒng)設(shè)備,將更換下來(lái)的設(shè)備發(fā)給廠家測(cè)試,廠家檢測(cè)出結(jié)果后再將設(shè)備及結(jié)果一起反饋回來(lái)。

       

      奧迪C7維修工段統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年共有7次因單一設(shè)備損壞,未準(zhǔn)確判斷出故障點(diǎn)而造成二次設(shè)備損壞情況。因此,設(shè)計(jì)一個(gè)既能顯示當(dāng)前設(shè)備狀態(tài),又能快速檢測(cè)設(shè)備損壞點(diǎn)的專用工具迫在眉睫。

       

      這就是我設(shè)計(jì)激光在線測(cè)量設(shè)備檢測(cè)儀的初衷。它由指示儀表、設(shè)備插接口、啟動(dòng)按鈕、指示燈、變壓器等組成,既可測(cè)量設(shè)備電纜本身、測(cè)頭、中間繼電器、終端電阻等原件是否短路或斷路,又可準(zhǔn)確檢測(cè)電氣元件是否完好,而且還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)頭的模擬運(yùn)行。

       

      2015年,我做的一件重要的事情是負(fù)責(zé)PRS一體化改進(jìn)項(xiàng)目。

       

      PRS是我自己設(shè)計(jì)的名字?!癙”(PLC)代表按PLC程序中的順序塊及功能塊邏輯進(jìn)行改進(jìn),實(shí)現(xiàn)卷簾門與壓合模動(dòng)作同步,可節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間11秒?!癛”(ROBET)代表改變ROBET壓合方法,由原有順序壓合改為逆序重復(fù)壓合模式,消除壓合質(zhì)量缺陷?!癝”(Safety)代表改進(jìn)工位安全系統(tǒng),通過(guò)添加光電掃描儀以及相應(yīng)的安全繼電器,合理設(shè)計(jì)安全區(qū)域,保證人員與設(shè)備安全。

       

      生產(chǎn)奧迪B8時(shí),要進(jìn)行改造工程,產(chǎn)能要求從500輛提升到700輛,但門蓋線壓合工位節(jié)拍是瓶頸,壓合速度跟不上工位節(jié)拍。

       

      我在現(xiàn)場(chǎng)研究了2天,思考改進(jìn)方案。標(biāo)準(zhǔn)工藝流程是這樣的——機(jī)器人放完件,操作者上件,機(jī)器人過(guò)來(lái)滾邊,經(jīng)過(guò)幾個(gè)回合才能把邊滾好,把件壓好,卷簾門升起,人把件拿走,再上另一個(gè)件,卷簾門關(guān)上,機(jī)器人再去滾邊,滾完再拿出來(lái)。

       

      整個(gè)過(guò)程需要2分鐘,卷簾門升降一個(gè)來(lái)回是11秒。我認(rèn)為卷簾門升降時(shí)間可以縮短或者取消,但有人認(rèn)為這樣存在安全隱患,大家需要按標(biāo)準(zhǔn)操作。

       

      我通過(guò)查閱資料,找到了一套可替代的標(biāo)準(zhǔn):用光電掃描儀和相應(yīng)的安全繼電器。如果機(jī)器人闖入安全區(qū)域,光電設(shè)備就停止工作,出來(lái)后按鈕復(fù)位,光電設(shè)備正常工作。只要機(jī)器人在安全范圍內(nèi),光電掃描儀就不動(dòng)。

       

      這兩套設(shè)備加起來(lái)完全可以替代卷簾門,而且沒(méi)有任何時(shí)間損失,進(jìn)出只需按鈕控制。但要改這個(gè)設(shè)備,就需要改PLC,改機(jī)器人軌跡。這些條件如何滿足?如何保證安全?機(jī)器人PLC程序如何調(diào)試?線下我們做過(guò)很多測(cè)試。

       

      起初車間對(duì)改造方案持保留意見。但因要提升產(chǎn)能,現(xiàn)有設(shè)備已經(jīng)過(guò)多次優(yōu)化提升,要提高節(jié)拍,用可替代方案是最好的解決辦法。我們與車間多次溝通,多次測(cè)試,雙重保障設(shè)備安全性,最終得到車間認(rèn)可。

       

      PRS一體化改進(jìn)方案以自動(dòng)化工位實(shí)際情況為依據(jù),綜合現(xiàn)場(chǎng)因素,從PLC邏輯設(shè)計(jì)、ROBOT軌跡優(yōu)化、現(xiàn)場(chǎng)安全系統(tǒng)著手,在設(shè)備改進(jìn)、工藝優(yōu)化和安全防護(hù)3方面進(jìn)行創(chuàng)新,既優(yōu)化了白車身表面質(zhì)量,又提高了自動(dòng)化生產(chǎn)線產(chǎn)能。

       

      改進(jìn)方案將奧迪B8和奧迪Q5生產(chǎn)節(jié)拍提高了11秒鐘。這11秒對(duì)提升產(chǎn)能至關(guān)重要,為公司創(chuàng)造效益62萬(wàn)元。現(xiàn)在,一汽-大眾五地六廠都在使用這種方式,包括我所在的青島分公司。車間經(jīng)理表示,一旦卷簾門出現(xiàn)故障,就用光電設(shè)備替代。

       

      大眾VASS標(biāo)準(zhǔn)

       

      2015年4月,我在奧迪B9維修工段負(fù)責(zé)下部設(shè)備安裝與調(diào)試跟蹤工作。這是一汽-大眾一廠焊裝車間第一個(gè)采用VASS標(biāo)準(zhǔn)的車型,是大眾汽車集團(tuán)最先進(jìn)的汽車生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),整合了大眾、奧迪、斯柯達(dá)、西亞特4家公司的標(biāo)準(zhǔn),VASS是這4家公司的縮寫。

       

      以前標(biāo)準(zhǔn)種類較多,老廠執(zhí)行老的奧迪、大眾標(biāo)準(zhǔn),我去成都支援時(shí)使用新的大眾標(biāo)準(zhǔn),從成都回來(lái)后又使用新的奧迪標(biāo)準(zhǔn)。每換一套標(biāo)準(zhǔn),維修人員都需要重新學(xué)習(xí)。為提高效率,大眾汽車集團(tuán)(中國(guó))將標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為VASS標(biāo)準(zhǔn)。

       

      這對(duì)一汽-大眾新項(xiàng)目意義重大。工人無(wú)須再重新學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn),只學(xué)新設(shè)備技術(shù)即可。例如硬件統(tǒng)一為光纜設(shè)備,采用profinet通信,與家用以太網(wǎng)相似。到青島前,我一直在學(xué)習(xí)VASS標(biāo)準(zhǔn)。

       

      2013年,一汽-大眾佛山分公司首先使用VASS標(biāo)準(zhǔn)。長(zhǎng)春工廠執(zhí)行VASS標(biāo)準(zhǔn)稍晚,在一廠和二廠應(yīng)用的第一款車型分別是奧迪B9和新邁騰。VASS標(biāo)準(zhǔn)增加了很多新設(shè)備,例如控制器、焊鉗、無(wú)釘鉚接等。我們研究了很長(zhǎng)時(shí)間。學(xué)習(xí)有個(gè)試驗(yàn)、驗(yàn)證的過(guò)程,先進(jìn)行理論研究,再經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的暴露故障、解決故障、總結(jié)問(wèn)題。

       

      2015年,我們面臨產(chǎn)能不足的問(wèn)題,無(wú)法滿足訂單要求。經(jīng)過(guò)研究瓶頸工位發(fā)現(xiàn),主焊生產(chǎn)節(jié)拍存在一定浪費(fèi)。

       

      以?shī)W迪B9下部線工位為例。這臺(tái)機(jī)器人放完件離開,另一臺(tái)機(jī)器人過(guò)來(lái)焊接,再一臺(tái)機(jī)器人過(guò)來(lái)抓件,每個(gè)過(guò)程都需要等待。經(jīng)過(guò)優(yōu)化,我們讓機(jī)器人提前過(guò)去,所有機(jī)器人都提前等待,這樣就能降低時(shí)間。接著調(diào)整機(jī)器人程序,包括每臺(tái)機(jī)器人的干涉區(qū),然后進(jìn)行測(cè)試。

       

      我們通過(guò)反推找到瓶頸工位。發(fā)現(xiàn)這個(gè)工位速度最慢,與其他工位相差4秒,產(chǎn)量要靠?jī)?yōu)化它拉動(dòng)。我們把等待時(shí)間減少,減少5秒鐘時(shí)間,提高產(chǎn)能,1小時(shí)可多生產(chǎn)好幾臺(tái)(輛)車。瓶頸工位解決后,其他工位就不是問(wèn)題。

       

      2015年11月,我被選派到德國(guó)設(shè)備制造廠學(xué)習(xí)。與我同去的有2人,時(shí)長(zhǎng)半個(gè)月。設(shè)備廠給我們做專項(xiàng)培訓(xùn),我們主要學(xué)習(xí)單體設(shè)備、IQR智能焊接控制器等新技術(shù)。回國(guó)后,我作為設(shè)備技術(shù)帶頭人,解決了很多實(shí)際問(wèn)題。

       

      之后,我在王德亮工段學(xué)習(xí)了2年,他也是公司有名的勞動(dòng)模范、技術(shù)專家、焊裝車間的大工長(zhǎng),工作非常細(xì)致。2016年底,我在青島組建工作室的經(jīng)驗(yàn),如使用workvisual軟件配置機(jī)器人就是跟著他學(xué)來(lái)的。

       

      這是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),自此,我對(duì)工作站概念有了顛覆性的認(rèn)知。以前,我認(rèn)為工作站就只是一些試驗(yàn)臺(tái),后來(lái)發(fā)現(xiàn),備件測(cè)試、功能驗(yàn)證,包括改進(jìn)創(chuàng)新都可以在工作站實(shí)現(xiàn)。

       

      盡管跟王德亮老師一起解決問(wèn)題的交集很少,但他處理故障的思路對(duì)我?guī)椭艽?。直到現(xiàn)在,我仍在借鑒他的做法。例如,下部前底板機(jī)器人抓手由于沒(méi)有手動(dòng)控制閥,只能通過(guò)軟件控制,軟件出錯(cuò)后會(huì)無(wú)法脫開。

       

      按照老思路需要維修,而王德亮老師拿了一個(gè)開關(guān)和一根信號(hào)線,將信號(hào)線直接接到開關(guān)上。我在外部給出一個(gè)短接信號(hào),表示開關(guān)已到位,這時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)電氣控制。因此,解決問(wèn)題不能只盯著一個(gè)點(diǎn),維修思路要拓展。

       

      后期,當(dāng)我處理類似問(wèn)題時(shí),也會(huì)多角度考慮,想辦法恢復(fù)程序或者軟件,以更快方式解決問(wèn)題。

       

      轉(zhuǎn)戰(zhàn)青島

       

      2017年3月,我迎來(lái)人生重大轉(zhuǎn)折,舉家遷移青島。在一汽-大眾青島分公司焊裝車間維修區(qū)域,我?guī)ьI(lǐng)維修團(tuán)隊(duì)開始新工廠建設(shè)。青島分公司主要生產(chǎn)全新寶來(lái)和寶來(lái)·純電兩款車型,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能20萬(wàn)輛,生產(chǎn)節(jié)拍60JPH(小時(shí)工作量或單位時(shí)間工作量)。

      為何選擇去青島?我有過(guò)成都支援經(jīng)歷,建佛山分公司時(shí)就想過(guò)去。青島開始建廠時(shí)我就比較關(guān)注。畢竟老廠很多思維已經(jīng)根深蒂固,要做出成績(jī)或者占有一席之地有難度,但在新工廠可以施展自己的強(qiáng)項(xiàng)。

       

      報(bào)名申請(qǐng)到青島分公司的人很多,幾乎超出了需求人數(shù)的1倍,有些令人出乎意料。2016年底,選拔正式開始,技師優(yōu)先,技工隨后。我在面試前也做了充分的準(zhǔn)備,所以順利地通過(guò)了面試和選拔。

       

      2017年3月,作為最早一批技師,我們來(lái)到青島工廠,當(dāng)時(shí)基礎(chǔ)建設(shè)還沒(méi)完成,地面沒(méi)刷完,頂棚漏著雨,設(shè)備也還沒(méi)進(jìn)來(lái),廠房空空如也。前2個(gè)月我們主要在廠房?jī)?nèi)外撿垃圾,清理遺留下來(lái)的東西。

       

      2017年6月,工廠進(jìn)入設(shè)備安裝階段。維修區(qū)域分為4塊,3個(gè)技師加上1個(gè)激光焊負(fù)責(zé)人。我們4人分管這4塊區(qū)域里的車間設(shè)備,我負(fù)責(zé)下部核心線,包括點(diǎn)定和幾條主焊線。8月24日,設(shè)備安裝全部結(jié)束。

       

      因轉(zhuǎn)型升級(jí),一汽-大眾要求青島分公司在最短時(shí)間內(nèi)建成投產(chǎn)。當(dāng)時(shí)項(xiàng)目有些拖期,線體商人員不足,安裝進(jìn)度受到影響。經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意,我?guī)ьI(lǐng)維修人員參與項(xiàng)目調(diào)試,幫助線體商開展一些管線鋪設(shè)及程序調(diào)試工作。

       

      設(shè)備調(diào)試過(guò)程中也遇到一些問(wèn)題。例如線體商安裝的水管管線選型不符合標(biāo)準(zhǔn),在安裝測(cè)試時(shí)才發(fā)現(xiàn)焊鉗的水流量不足。再往回查,發(fā)現(xiàn)水管只用了3/4寸管,正常應(yīng)當(dāng)是1寸管。為不影響焊鉗使用,整個(gè)線體安裝一半后,又拆掉重裝。事實(shí)證明,如不更改將造成整體水流系統(tǒng)壓力過(guò)低,影響正常生產(chǎn)。

       

      設(shè)備調(diào)試完成后,進(jìn)入管理人員建構(gòu)階段。經(jīng)過(guò)面試和筆試,由我和一位從老廠調(diào)來(lái)的工長(zhǎng)各自分管一半設(shè)備。我負(fù)責(zé)主焊門蓋區(qū)域,那里基本都是高精尖設(shè)備,像激光焊、視覺(jué)引導(dǎo)設(shè)備、涂油檢測(cè)設(shè)備等都是第一次使用。我?guī)еS修團(tuán)隊(duì),與線體商一起調(diào)試,跟他們學(xué)習(xí)。

       

      批量生產(chǎn)爬坡階段壓力很大。一方面,我們面臨技術(shù)不足的問(wèn)題。我所帶團(tuán)隊(duì)基本都是新人,有理論基礎(chǔ)但沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),往往不知如何下手,設(shè)備一旦出現(xiàn)故障,缺乏解決問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)。這期間,他們一直在培訓(xùn)操作,到實(shí)驗(yàn)室動(dòng)手拆裝,強(qiáng)化技能。這段經(jīng)歷蠻痛苦的。


      另一方面,生產(chǎn)節(jié)拍要從30~40輛迅速提升到60輛,一個(gè)班次8小時(shí),接著是10小時(shí),并且實(shí)行兩班倒。長(zhǎng)春工廠的一些概念在這里被徹底顛覆,以前生產(chǎn)奧迪,產(chǎn)能從30輛爬坡到40輛,可以有10~20天緩沖,現(xiàn)在卻是直接提升。

       

      經(jīng)過(guò)大家的努力,2018年3月,青島分公司提前2周SOP。

       

      我們遇到了不少以前沒(méi)見過(guò)的故障。例如首次引進(jìn)的機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng),在大眾汽車集團(tuán)屬首例,國(guó)內(nèi)廠家也處于技術(shù)摸索階段。在調(diào)試階段,出現(xiàn)過(guò)2次拍照故障,設(shè)備無(wú)法運(yùn)行,造成停臺(tái),而且發(fā)生了碰撞。

       

      按照正常程序,每次拍完照,根據(jù)拍照坐標(biāo),機(jī)器人會(huì)自動(dòng)抓取,保證穩(wěn)定。但一旦出現(xiàn)偏差,機(jī)器人就會(huì)按照錯(cuò)誤軌跡直接撞到護(hù)欄上。碰撞發(fā)生后,我找來(lái)2名技師一起研究,發(fā)現(xiàn)在機(jī)器人的優(yōu)擇程序里可以彌補(bǔ)這個(gè)問(wèn)題——直接把坐標(biāo)復(fù)制給它,一旦出現(xiàn)問(wèn)題,就按照標(biāo)準(zhǔn)坐標(biāo)抓件。

       

      通過(guò)一周現(xiàn)場(chǎng)跟蹤試驗(yàn),我們用1個(gè)月時(shí)間解決了機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng)拍照故障難題。改進(jìn)后,機(jī)器人再?zèng)]出現(xiàn)過(guò)碰撞事故。2018年,我們共檢查出安裝問(wèn)題2400多項(xiàng),其中涉及生產(chǎn)的有200多項(xiàng)。

       

      從60JPH到63JPH

       

      200多項(xiàng)問(wèn)題中,有一半由我們牽頭攻關(guān)。例如激光焊出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,由在老廠做激光焊的維修工帶頭調(diào)整,經(jīng)過(guò)一個(gè)半月攻關(guān),最后穩(wěn)定下來(lái),持續(xù)半年再?zèng)]出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題。


      又如涂膠檢測(cè),在一汽-大眾體系里第一次使用。以前自動(dòng)涂膠后無(wú)法判斷具體情況,只能等質(zhì)?;蛘弋a(chǎn)品做檢測(cè)時(shí),才能發(fā)現(xiàn)斷膠和膠偏問(wèn)題,存在質(zhì)量缺陷風(fēng)險(xiǎn)。

       

      通過(guò)視覺(jué)拍照設(shè)備,就能識(shí)別是否按照設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)涂膠,一旦有斷膠,機(jī)器人馬上停止,及時(shí)解決質(zhì)量缺陷。設(shè)備從德國(guó)進(jìn)口,我?guī)е幻紟熞黄鹧芯?,主要由他?fù)責(zé)攻關(guān)。

       

      設(shè)備里有5個(gè)軟件,每個(gè)軟件我們都要學(xué)習(xí)它的功能、如何設(shè)參數(shù)、如何調(diào)整。從攝像頭安裝、校零點(diǎn)、調(diào)試、改軌跡,到后期質(zhì)量驗(yàn)證,用了近3個(gè)月時(shí)間,我們終于把整套系統(tǒng)研究透徹了。

       

      按照要求,青島分公司產(chǎn)能要從60JPH提升到63JPH。當(dāng)時(shí)焊裝車間自動(dòng)化率為95%,提升難度很大。生產(chǎn)面臨瓶頸,我?guī)еS修團(tuán)隊(duì)去解決問(wèn)題。

       

      產(chǎn)能提升需要加快節(jié)拍。工廠設(shè)計(jì)每輛車生產(chǎn)節(jié)拍為51秒,但一些工位在生產(chǎn)過(guò)程中因其他因素造成滯后,實(shí)際單車生產(chǎn)節(jié)拍為52秒多,接近53秒。要想從1小時(shí)生產(chǎn)60輛提升到63輛,就要保證設(shè)備開工率高,而且要一直操作不能停止。

       

      但這是不可能的,設(shè)備有損耗,例如換電機(jī)帽、清擦設(shè)備、下返油車等都需要時(shí)間,勢(shì)必影響開工率。一般情況下,導(dǎo)致節(jié)拍慢的原因,一是設(shè)備長(zhǎng)期使用會(huì)老化和疲勞,造成動(dòng)作變緩;二是各種漏氣現(xiàn)象,一旦有輕微漏氣,汽缸動(dòng)作變慢,沒(méi)法彌補(bǔ)就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

       

      我們一邊尋找根源,從頭到尾梳理瓶頸點(diǎn),一邊讓節(jié)拍更快。通過(guò)對(duì)主焊線進(jìn)行近40項(xiàng)改進(jìn),終于把節(jié)拍從接近53秒降到49秒,產(chǎn)能達(dá)到62~63輛。到2019年時(shí),產(chǎn)能已穩(wěn)定到63輛。

       

      我們很快又遇到新問(wèn)題。2020年11月,生產(chǎn)線要新融入奧迪A3Sportback車型,并做垂直切換,生產(chǎn)新寶來(lái)的同時(shí)增加設(shè)備。車型切換一般要經(jīng)過(guò)“放—抓—放”過(guò)程。切換相當(dāng)于一個(gè)靈活的活動(dòng)部件,有活動(dòng)部件就容易出問(wèn)題。而且1小時(shí)切換好幾次,問(wèn)題故障率就高。

       

      原來(lái)每小時(shí)單車節(jié)拍最高可達(dá)到50多秒,接近51秒。奧迪A3 Sportback設(shè)計(jì)產(chǎn)能是60輛,要把節(jié)拍加快,做到61~62輛有難度。算上節(jié)拍損失,我們基本能做到60~61輛。

       

      我們通過(guò)自主改造,把機(jī)器人拆掉,找合適的點(diǎn),將它安裝到前面工位上;將焊點(diǎn)重新分配,把生產(chǎn)節(jié)拍整體加快,這樣1小時(shí)能多處理好幾輛車。

       

      難點(diǎn)是拆裝機(jī)器人需要重新編排整個(gè)工位時(shí)序,包括機(jī)器人的干涉區(qū)和焊點(diǎn)等,而且整個(gè)過(guò)程我們都是利用業(yè)余時(shí)間離線編程。我們先設(shè)計(jì)好邏輯,利用2021年元旦3天檢修時(shí)間,整體搬遷機(jī)器人硬件,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工位程序,并調(diào)試完成。

       

      改造工位用時(shí)兩天兩夜,是一個(gè)大工程,正常需要外包找供應(yīng)商做。為啃下這塊硬骨頭,我們前期就做好準(zhǔn)備。改造完成后,工段前部節(jié)拍馬上加快,1小時(shí)能做到63~65輛。如果沒(méi)有意外情況,做到63輛沒(méi)問(wèn)題。

       

      再?gòu)狞c(diǎn)定工位往前找原因,生產(chǎn)慢是因?yàn)榍懊鏇](méi)件,前面沒(méi)件是因?yàn)楹罂v梁慢。為解決后縱梁?jiǎn)栴},我在現(xiàn)場(chǎng)分析了2周,發(fā)現(xiàn)有3個(gè)點(diǎn)可能影響生產(chǎn)進(jìn)度,其中涉及夾具臺(tái)的抬高。

       

      我們利用春節(jié)假期進(jìn)行改造。初步計(jì)算,1小時(shí)可多生產(chǎn)2~3輛,達(dá)到64輛。

      增加視覺(jué)引導(dǎo)鏡頭,研究ISRA視覺(jué)引導(dǎo)設(shè)備,優(yōu)化USER防裝程序,降低碰撞風(fēng)險(xiǎn)停臺(tái)

      數(shù)字化挑戰(zhàn)


      我從2015年開始擔(dān)任一汽-大眾兼職培訓(xùn)師,先后編寫培訓(xùn)教材5本,翻譯德語(yǔ)圖紙1套,總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)30項(xiàng),開展培訓(xùn)13期,共計(jì)3565人次。我?guī)降?1名,長(zhǎng)春6人,成都1人,青島4人,他們已全部成為車間維修骨干。2019年,我解決車間技術(shù)難題36項(xiàng)。

       

      為降低維修人員技能不足帶來(lái)的停臺(tái)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)備停臺(tái)問(wèn)題,我對(duì)維修標(biāo)準(zhǔn)做了梳理,編制了維修指導(dǎo)手冊(cè)。

       

      發(fā)生設(shè)備停臺(tái)時(shí),要求迅速解決問(wèn)題。因此,從2019年下半年到2020年上半年,我用了七八個(gè)月時(shí)間,梳理出一版最快的維修辦法,將52項(xiàng)維修標(biāo)準(zhǔn)匯編成冊(cè),同時(shí)總結(jié)故障復(fù)盤,匯總24項(xiàng)維修應(yīng)急預(yù)案作為培訓(xùn)案例使用。

       

      接著我就運(yùn)作微培訓(xùn)事宜,主要有3種方式:


      其一,錄制短視頻。其二,利用午飯30分鐘做微課堂。比如講近期出現(xiàn)的大停臺(tái)故障,當(dāng)時(shí)是如何處理的,處理過(guò)程中存在什么問(wèn)題,下次應(yīng)該如何做。其三,共享空間,實(shí)現(xiàn)青島分公司維修區(qū)域內(nèi)部分享。每做一個(gè)重大改造或者搶修,我都會(huì)建一個(gè)文件夾,記錄工作完成情況,以便后續(xù)跟蹤。這個(gè)文件夾,每個(gè)人都可以隨時(shí)打開學(xué)習(xí)。

       

      維修其實(shí)很講究方法,用智能二維碼進(jìn)行備件管理及確定故障快速維修方案就是典型案例。


      智能二維碼方案的制定是我受二維碼在日常生活中應(yīng)用所啟發(fā),主要源于以下兩個(gè)方面。第一,備件由庫(kù)房統(tǒng)一管理。一旦設(shè)備損壞,需到庫(kù)房查找?guī)齑嬖O(shè)備。這個(gè)過(guò)程至少需要20分鐘,其中查找備件時(shí)間至少需要5分鐘,而焊裝車間有備件3400多種。


      第二,設(shè)備發(fā)生故障后,通常會(huì)顯示故障代碼,但因自動(dòng)化設(shè)備種類繁多,需到工段電腦中查找故障代碼,確認(rèn)故障可能產(chǎn)生的原因及找到相應(yīng)的處理方法,這個(gè)過(guò)程至少需要10分鐘。

       

      我們的思路是開發(fā)智能化設(shè)備信息管理系統(tǒng),以二維碼物聯(lián)技術(shù)為基礎(chǔ),將每種設(shè)備進(jìn)行身份定位,并利用二維碼技術(shù)進(jìn)行編碼,將備件設(shè)備屬性、庫(kù)存、準(zhǔn)確位置等信息,在后臺(tái)進(jìn)行編輯,生成專有二維碼。

       

      這樣當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞時(shí),維修人員只需用手機(jī)掃描二維碼,就可以快速看到備件相關(guān)信息。并且備件信息更新后,無(wú)須更改二維碼,掃描得到的信息為最新狀態(tài),可節(jié)省大量人力及備件查找時(shí)間。

       

      此外,還可將設(shè)備專有故障列表、故障處理應(yīng)急包、程序備份還原標(biāo)準(zhǔn)流程文件進(jìn)行編輯生成二維碼。一旦設(shè)備出現(xiàn)故障,通過(guò)掃描二維碼,馬上查看并獲取相應(yīng)處理方法,可大大降低停臺(tái)時(shí)間。

       

      我做過(guò)粗略統(tǒng)計(jì),通過(guò)使用此套系統(tǒng),每年可節(jié)省搶修時(shí)間2000多分鐘?,F(xiàn)在,長(zhǎng)春一廠和奧迪Q工廠也在做智能化設(shè)備信息管理系統(tǒng),但與我們有區(qū)別。我們的系統(tǒng)二維碼容納了4個(gè)信息:一是備件信息;二是故障手冊(cè);三是設(shè)備備份和還原設(shè)備程序;四是設(shè)備維修人員的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

       

      我一直強(qiáng)調(diào),預(yù)修大于搶修,因?yàn)榛鹗蔷炔贿^(guò)來(lái)的。在車間領(lǐng)導(dǎo)的支持下,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)線1063臺(tái)機(jī)器人深入研究,我們將維修模式從救火式改為預(yù)防式。

       

      以前是現(xiàn)場(chǎng)搶修居多,因?yàn)樽詣?dòng)化率低,產(chǎn)能要求不那么高。奧迪線1小時(shí)生產(chǎn)25~30輛,一旦停臺(tái)可以現(xiàn)場(chǎng)研究故障,解決問(wèn)題,不影響生產(chǎn)。但在青島分公司,50多秒一輛車,1分鐘都不能耽誤。研究10分鐘,十幾輛車的產(chǎn)能就沒(méi)了。

       

      停臺(tái)的原因大部分是事前沒(méi)做好預(yù)防,只顧著搶修。大多數(shù)問(wèn)題都是開關(guān)磨損、線纜折斷或者拉拽,這些問(wèn)題完全可以避免。

       

      例如,焊鉗用電極帽可以提前安裝,等到?jīng)]有時(shí)再裝就會(huì)停臺(tái),這些時(shí)間完全可以先搶出來(lái)。原來(lái)檢修大多是出現(xiàn)問(wèn)題后去彌補(bǔ),現(xiàn)在更多是分析出“一、二、三、四”,這周末做“一、二、三”,“四”可能沒(méi)時(shí)間就先不做,但以后要做,把急項(xiàng)放到事前做,可避免停臺(tái)發(fā)生。

       

      現(xiàn)在,汽車四化對(duì)維修提出了新挑戰(zhàn)。2020年初,一汽-大眾開始倡導(dǎo)數(shù)字化。我們也在研究如何通過(guò)數(shù)字化解決實(shí)際問(wèn)題,當(dāng)年就有很多數(shù)字化項(xiàng)目脫穎而出。比如汽缸動(dòng)作慢,但憑眼睛看不出來(lái),接著又發(fā)現(xiàn)汽缸報(bào)錯(cuò),卻監(jiān)控不到,找不到原因。

       

      我們做了一個(gè)數(shù)字化設(shè)備隱患監(jiān)控報(bào)警小程序,能在設(shè)備出現(xiàn)故障前發(fā)出預(yù)警,讓維修人員提前將設(shè)備進(jìn)行修復(fù)或者更換,降低停臺(tái)時(shí)間。此外,我們還自主編寫設(shè)備狀態(tài)點(diǎn)監(jiān)控程序,抓取出設(shè)備問(wèn)題,在重點(diǎn)工業(yè)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,得到全面推廣。

       

      很多人擔(dān)心數(shù)字化,我卻很期待,因?yàn)檫@是給愿意努力掌握技術(shù)的人一個(gè)全新的升級(jí)機(jī)會(huì)。很多維修處理連接上網(wǎng)絡(luò)后效率提高很多,一些新技術(shù)也很容易大面積推廣。



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