電力百科第 66 期:一次風(fēng)機(jī) 0 引言 一次風(fēng)機(jī)作為重要的火電機(jī)組輔機(jī)設(shè)備,具有工作風(fēng)量小、風(fēng)壓高的特點。對于目前國內(nèi)600MW 以上的機(jī)組而言,所配置的一次風(fēng)機(jī)絕大部分為高轉(zhuǎn)速(1 490r/min)雙級動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)。 由于雙級動調(diào)軸流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,同時一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)長期處于高壓頭工作環(huán)境,目前國內(nèi)火電機(jī)組動調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī)的振動及噪聲超標(biāo)問題比較突出,嚴(yán)重的影響了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
某電廠三期2×1 000MW 機(jī)組配套一次風(fēng)機(jī)采用GU23836-22 型動葉可調(diào)雙級軸流風(fēng)機(jī)。自投產(chǎn)以來,該風(fēng)機(jī)振動情況不理想,因振動大導(dǎo)致設(shè)備故障頻發(fā),對機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成不利影響。 檢修人員通過對5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)振動原因進(jìn)行層層剖析,利用排除法查找到了導(dǎo)致振動異常的根本原因,制定了改造方案,進(jìn)行了現(xiàn)場實施,取得良好效果。經(jīng)改造后的風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,振動處于正常水平,為機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。 1 機(jī)組設(shè)備概述 1.1 機(jī)組設(shè)備參數(shù) 某電廠三期為2×1 000MW 超超臨界機(jī)組。三期5 號、6 號機(jī)組配套鍋爐為某鍋爐廠制造的超超臨界本生滑壓運(yùn)行直流鍋爐,每臺鍋爐配備兩臺雙級動葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī)。5 號、6 號機(jī)組投產(chǎn)時配套設(shè)計安裝的GU23836-22型一次風(fēng)機(jī),為采用德國KK&K 技術(shù)的雙級動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)(參數(shù)見表1)。 1.2 一次風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu) GU23836-22 型軸流一次風(fēng)機(jī)采用雙級葉片配置,利用液壓油系統(tǒng)通過液壓缸對兩級工作葉片進(jìn)行同步調(diào)節(jié),改變風(fēng)機(jī)出力。與離心風(fēng)機(jī)和靜葉調(diào)節(jié)軸流風(fēng)機(jī)相比,結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜。 風(fēng)機(jī)主要由定子部件、轉(zhuǎn)子部件以及稀油站構(gòu)成。稀油站包括油箱、油泵裝置、雙筒過濾器、冷卻器、電加熱器、儀表、管道和閥門等,稀油站的結(jié)構(gòu)為整體式;轉(zhuǎn)子部件包括葉輪轂裝配、主軸承裝配、聯(lián)軸器、傳扭軸、伺服控制裝置等;定子部件包括進(jìn)氣箱、帶整流罩和后導(dǎo)葉的風(fēng)機(jī)殼、擴(kuò)壓器、膨脹節(jié)以及管路系統(tǒng)等,結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。 2 一次風(fēng)機(jī)振動故障情況說明 將5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)機(jī)殼及轉(zhuǎn)子進(jìn)行了返廠檢修,一次風(fēng)機(jī)返回現(xiàn)場回裝完成后,對其進(jìn)行試運(yùn)行時,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)振動值明顯偏高,其中X 向(水平)振動4.4mm/s,Y 向(垂直)振動5.7mm/s,垂直振動值已經(jīng)超過了4.6mm/s 的國家標(biāo)準(zhǔn)最大值。 隨后,先后對5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行了本體解體檢查、動平衡試驗以及主軸承箱解體檢查,發(fā)現(xiàn)一些問題:1)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在動不平衡;2)中間軸半聯(lián)軸器止口部分損壞脫落,導(dǎo)致軸系中心出現(xiàn)偏移;3)風(fēng)機(jī)軸承箱支座與外殼體之間支撐筋板存在微小裂紋;4)軸承箱內(nèi)部伺服端軸承滾動體及軸承內(nèi)圈存在明顯劃痕以及多個微小凹痕,部分凹痕已經(jīng)出現(xiàn)輕微剝落現(xiàn)象,其余兩套軸承滾動體及軸承內(nèi)圈均有明顯劃痕;5)軸承箱軸套磨損嚴(yán)重,表面光潔度差。 在對上述缺陷進(jìn)行處理并更換軸承箱內(nèi)部三套軸承、兩件軸套以及軸端密封件后,5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)X向振動降低到2.8mm/s,Y 向振動降低到3.9mm/s,振動值降低至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但仍偏高。 3 振動原因排除分析 對于風(fēng)機(jī)振動問題,由于其影響因素比較多,在實際解決問題時,多采用排除法,依據(jù)影響振動的因素進(jìn)行分類排除,直至找到最終原因。目前影響風(fēng)機(jī)振動的主要因素有如下幾個。 1)由于風(fēng)機(jī)本身設(shè)備問題,造成風(fēng)機(jī)高速旋轉(zhuǎn)時局部部件振動或產(chǎn)生不穩(wěn)定的偏心力破壞風(fēng)機(jī)動平衡。 2)風(fēng)機(jī)氣動性能與系統(tǒng)不匹配,風(fēng)機(jī)實際運(yùn)行中發(fā)生失速問題,引發(fā)搶風(fēng)或喘振等不穩(wěn)定工作狀態(tài); 3)由于系統(tǒng)變化或者風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)計不合理,造成的風(fēng)機(jī)本身固有頻率與系統(tǒng)氣流脈動頻率產(chǎn)生共振,增加風(fēng)機(jī)設(shè)備的氣流沖擊產(chǎn)生額外受力。 1)如前節(jié)所述5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)機(jī)殼及轉(zhuǎn)子已經(jīng)進(jìn)行了返廠檢修,并在現(xiàn)場進(jìn)行了本體及主軸承箱的解體檢修和動平衡試驗調(diào)整。經(jīng)過以上檢修工作后,一次風(fēng)機(jī)振動值有一定下降,但仍偏高,這說明對于5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)而言,動不平衡和風(fēng)機(jī)軸承故障是導(dǎo)致風(fēng)機(jī)振動超標(biāo)的原因之一,但一次風(fēng)機(jī)振動還有其他問題有待解決。 2)5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)檢修期間,為保證風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)牢固,檢修中對風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)二次灌漿進(jìn)行破除,更換了基礎(chǔ)底板及下部墊鐵。風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的制作與安裝過程嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工與驗收。機(jī)組啟動后,測量風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)振動小于10μm,基本可以排除基礎(chǔ)問題。 3)通過PI 系統(tǒng)對風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,5號機(jī)組運(yùn)行中兩側(cè)一次風(fēng)機(jī)電流基本一致,電流與壓力沒有出現(xiàn)大幅度脈動情況,同時就地觀察風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口管道也沒有出現(xiàn)劇烈振動現(xiàn)象,且風(fēng)機(jī)失速報警裝置未動作,說明一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行中未發(fā)生失速問題。 通過對風(fēng)機(jī)進(jìn)行全面的解體檢修及細(xì)致的動平衡工作,振動情況有所改善,能維持運(yùn)行但仍未達(dá)到良好的振動水平,這說明通過常規(guī)的分析及處理,不能徹底解決該型風(fēng)機(jī)的振動問題,必須查找深層原因。 為了進(jìn)一步深入分析振動原因,風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間使用實時頻譜分析儀對風(fēng)機(jī)進(jìn)行了振動頻譜測試(見圖2),由圖2 可以看出,風(fēng)機(jī)的振動除1 倍頻分量外,22 倍頻分量也較高。對22 倍頻分量進(jìn)行分析,22 倍頻為該風(fēng)機(jī)的葉片通過頻率,造成其分量較高的原因主要有:葉片角度不一致或葉片損傷;轉(zhuǎn)子支撐剛度不足產(chǎn)生擾動、氣流引起的葉片共振;管網(wǎng)特性曲線與風(fēng)機(jī)工作特性曲線不匹配等。 結(jié)合5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)前期整改情況以及本次頻譜分析數(shù)據(jù),可確定目前風(fēng)機(jī)振動值較高的原因為機(jī)殼結(jié)構(gòu)剛性不足,尤其是軸承箱支撐厚法蘭處剛性差,導(dǎo)致運(yùn)行中轉(zhuǎn)子擾動,將振動傳遞至葉輪處,振動被放大引起葉片通過頻率分量較大。 借鑒本次5 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)振動故障的處理經(jīng)驗,使用實時頻譜分析儀對三期其余三臺一次風(fēng)機(jī)振動頻譜進(jìn)行了采集,發(fā)現(xiàn)22 倍頻振動分量較高是一個共性問題。由此,可確定該型風(fēng)機(jī)存在設(shè)計缺陷,其機(jī)殼結(jié)構(gòu)剛性不足是導(dǎo)致振動異常的根源。 4 處理方案及改善效果 4.1 處理方案 對目前一次風(fēng)機(jī)的機(jī)殼進(jìn)行改進(jìn),主要增加軸承箱支撐厚法蘭的剛性,同時對殼體其他部位進(jìn)行適度加強(qiáng),提高殼體整體的結(jié)構(gòu)剛性,同時改變機(jī)殼本身固有頻率。通過與設(shè)備廠家的多次溝通,最終確定了機(jī)殼的改進(jìn)方案(見圖3)。結(jié)合現(xiàn)場實際,將新型機(jī)殼配裝在6號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)。 4.2 改善效果 6 號機(jī)組B 一次風(fēng)機(jī)機(jī)殼更換后,運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定。風(fēng)機(jī)在正常運(yùn)行、啟動以及負(fù)荷調(diào)峰時,其振動值基本保持在1.0~1.5mm/s 之間。與修前振動值(X 向振動2.7、Y 向振動4.0)相比,振動情況明顯改善,為三期同類型風(fēng)機(jī)最優(yōu),處于國內(nèi)同類風(fēng)機(jī)正常水平。 5 經(jīng)驗總結(jié) 1)雙級動調(diào)一次風(fēng)機(jī)由于其風(fēng)機(jī)本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,風(fēng)機(jī)局部設(shè)備的損壞會對風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行特別是振動產(chǎn)生很大的負(fù)面影響,建議做好風(fēng)機(jī)的日常維護(hù)工作,同時針對風(fēng)機(jī)異常情況及時進(jìn)行相關(guān)檢修工作。 2)由于一次風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)壓較大,一次風(fēng)機(jī)在設(shè)計制作時,不僅應(yīng)注意風(fēng)機(jī)本體轉(zhuǎn)動部分(如葉片輪轂)的頻率共振問題,而且還要注意靜子部分(如機(jī)殼、支腿、進(jìn)氣箱等)的剛性強(qiáng)度,避免在氣流脈動的作用下,產(chǎn)生額外的擾動,影響風(fēng)機(jī)振動。 3)一次風(fēng)機(jī)振動問題是影響火電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的主要因素之一,雙級動葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī)由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可能會有多種因素共同作用,因此在實際解決問題過程中,應(yīng)對振動原因進(jìn)行逐一排查,最終找到導(dǎo)致振動的根源,方能徹底解決。
關(guān)于文章內(nèi)容的說明: (1)以上內(nèi)容如有侵權(quán),請聯(lián)系電力圈刪除。 (2)鑒于小編專業(yè)水平限制,如有錯漏,歡迎大家留言指正批評。 |
|