(二)事故經(jīng)過
集控運(yùn)行監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷 從670MW快速下降至零,汽輪機(jī)跳閘,鍋爐滅火,手動(dòng)再次按機(jī)打閘、爐 MFT 按鈕,并確認(rèn) 5012 開關(guān)已解列,廠用電自動(dòng)切換 正常,按機(jī)組停機(jī)事件處理。
運(yùn)行人員檢查交流啟動(dòng)油泵、交流輔助油泵、頂軸油泵先后 自啟正常,機(jī)組轉(zhuǎn)速下降,至11時(shí)14分機(jī)組轉(zhuǎn)速到零,主機(jī)惰走時(shí)間 51 分鐘,投入盤車運(yùn)行。
查 ETS 首出為“潤(rùn)滑油壓力低停機(jī)”。
集控運(yùn)行人員立即對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,潤(rùn)滑油壓 0.12MPa,未發(fā)現(xiàn)異常。生產(chǎn)技術(shù)部熱工專工經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步檢查, 確認(rèn)右側(cè)中聯(lián)門法蘭漏汽(原帶壓堵漏處)燒損潤(rùn)滑油壓低保護(hù)熱工電纜,導(dǎo)致誤發(fā)跳閘信號(hào)。生產(chǎn)技術(shù)部立即組織維護(hù)人員對(duì) 該熱工電纜進(jìn)行恢復(fù),發(fā)電車間立即進(jìn)行機(jī)組恢復(fù)工作。
12 時(shí) 06分重新點(diǎn)火,13時(shí)31分達(dá)沖轉(zhuǎn)參數(shù)。
13時(shí)31分,#2主機(jī)掛閘后開始沖轉(zhuǎn),高壓內(nèi)缸下半內(nèi)壁溫 度512℃,中壓進(jìn)汽室內(nèi)壁溫度538℃,主/再汽壓9.1/0.9MPa, 主/再汽溫:511/516℃,真空-98KPa,潤(rùn)滑油溫30℃,潤(rùn)滑油壓 0.12MPa,潤(rùn)滑油各油泵聯(lián)鎖投入,軸向位移-0.354/-0.017mm, 高中壓缸差脹-1.8mm,低壓缸差脹14.6mm,發(fā)電機(jī)氫壓0.3 MPa, 其他主輔設(shè)備運(yùn)行正常。
13時(shí)38分,主機(jī)轉(zhuǎn)速2520rpm,交流輔助油泵電流42.6A, 交流啟動(dòng)油泵電流72.65A ,潤(rùn)滑油壓0.152 MPa;
13時(shí)39分,主機(jī)轉(zhuǎn)速2850rpm,交流輔助油泵電流39.4A, 交流啟動(dòng)油泵電流 65.67A ,潤(rùn)滑油 0.162 MPa,主油泵出口壓 力1.21 MPa;
13時(shí)42分,主機(jī)轉(zhuǎn)速3000rpm,交流輔助油泵電流38.34A, 交流啟動(dòng)油泵電流 61.32A ,潤(rùn)滑油壓 0.169 MPa,主油泵出口 壓力:1.324 MPa。交流啟動(dòng)油泵電流逐漸下降并穩(wěn)定,運(yùn)行人 員初步判斷主油泵已介入工作;
13時(shí)43分,主機(jī)轉(zhuǎn)速3000rpm,交流輔助油泵電流38.3A, 交流啟動(dòng)油泵電流 61.3A ,潤(rùn)滑油壓 0.17 MPa。運(yùn)行人員檢查 機(jī)組各軸承振動(dòng)小于50μm、各金屬瓦溫小于90℃、潤(rùn)滑油油壓 0.17 MPa,均屬正常;
13 時(shí) 43分 11秒運(yùn)行人員退出直流事故油泵聯(lián)鎖,
13時(shí) 43 分17秒手動(dòng)停運(yùn)交流輔助油泵,汽機(jī)潤(rùn)滑油壓由0.144MPa開始 下降;
13時(shí)43分25秒運(yùn)行人員退出交流輔助油泵聯(lián)鎖;
13 時(shí) 43分 30秒運(yùn)行人員手動(dòng)停交流啟動(dòng)油泵后,
13時(shí) 43 分35秒潤(rùn)滑油壓降至0.091MPa(報(bào)警聯(lián)啟輔助油泵值:0.115MPa, 聯(lián)鎖直流油泵值:0.105 MPa);
13時(shí)43分34秒交流啟動(dòng)油泵因主油泵入口油壓低(聯(lián)鎖交 流啟動(dòng)油泵值:0.07MPa)聯(lián)啟,潤(rùn)滑油壓升至0.144MPa;
13 時(shí) 43 分 51 秒運(yùn)行人員再次檢查機(jī)組交流啟動(dòng)油泵電流 59.63A,潤(rùn)滑油壓力 0.133MPa,主油泵出口壓力 1.3MPa 正常;運(yùn)行人員退出交流啟動(dòng)油泵聯(lián)鎖;
13時(shí)43分56秒運(yùn)行人員手動(dòng)停交流啟動(dòng)油泵。
13時(shí)43分59秒“潤(rùn)滑油壓低停機(jī)”信號(hào)發(fā)出,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)該信號(hào),但未到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),此時(shí)因熱工維護(hù)人員還在搶修潤(rùn)滑油壓低保護(hù)電纜,運(yùn)行人員誤認(rèn)為是熱控維護(hù)人員搶修電纜所致。(因“潤(rùn)滑油壓低停機(jī)”保護(hù)未投入,機(jī)組未跳閘)
13時(shí)44分07秒運(yùn)行人員未立即啟動(dòng)交流輔助油泵,而只投 入交流啟動(dòng)油泵聯(lián)鎖, 但油泵未立即聯(lián)啟;
13時(shí)44分08秒,潤(rùn)滑油壓降至0MPa,#1~#8瓦溫均突升;
13時(shí)44分18秒汽輪機(jī)跳閘,ETS首出為“汽機(jī)支持軸承烏金溫度過高停機(jī)(120℃)”,DEH 跳閘停機(jī),#1、#2 主汽門關(guān) 閉;
13時(shí)44分19秒因汽輪機(jī)跳閘聯(lián)啟交流啟動(dòng)油泵,潤(rùn)滑油壓 升至0.222MPa(報(bào)警值≤0.115MPa);
13時(shí)44分32秒運(yùn)行人員手動(dòng)啟動(dòng)交流輔助油泵,潤(rùn)滑油壓 為0.216MPa;
13 時(shí) 46 分 09 秒投入交流輔助油泵聯(lián)鎖,
13 時(shí) 47 分 10 秒 投入直流事故油泵聯(lián)鎖;
13時(shí)48分鍋爐手動(dòng)MFT,
13時(shí)50分運(yùn)行人員打開真空破壞 門,破壞真空停機(jī);
13時(shí)53分22秒轉(zhuǎn)速至零,運(yùn)行人員多次投盤車未果,并對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)#6軸瓦處有鎢金流出,即對(duì)汽缸進(jìn)行悶缸處 理,同時(shí)進(jìn)行氫氣置換。
后經(jīng)報(bào)請(qǐng)電網(wǎng)同意,#2機(jī)組轉(zhuǎn)入B級(jí)檢 修。
設(shè)備檢查狀況:
#2汽輪發(fā)電機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)#3、#4、#6軸承烏金磨損嚴(yán)重, #1、#2 軸承下瓦磨損,#5 軸承下瓦脫胎,#7、#8 軸承下瓦有局 部過熱現(xiàn)象。
事件發(fā)生后,公司對(duì)機(jī)組檢查和處理工作進(jìn)行 了安排,聯(lián)系設(shè)備檢修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
3 月 12 日,組織召開了#2 機(jī)組搶修工作會(huì)議,會(huì)議確定了 搶修工作方案, 明確了B修的主要工作內(nèi)容及要求。
3月13日進(jìn)行了檢修現(xiàn)場(chǎng)清理布置。
3月14日進(jìn)行了氫氣置換。
3月15日吊汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)化妝板。
3月16日#7、8、9瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。
3月17日#3、4瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。
3月18日#5、6瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸,發(fā)電機(jī)密 封瓦解體。
3 月 19 日~23 日,拆導(dǎo)氣管、連通管搭架、連通管、低壓 缸中分面螺栓等。
3月24日#1、2瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。
3月25日~4月4日,汽輪機(jī)B修。
4月5日#1、2瓦修復(fù)后回裝、研磨。
4月8日#7、8瓦回裝。
4 月 9 日~4 月 23 日#3、4、5、6 瓦修復(fù)后回裝、研磨。汽 輪機(jī)B修:汽封調(diào)整、對(duì)輪找中心等。4月24日高中壓汽封間隙合格驗(yàn)收,開始扣B低壓缸。
4 月 29 日 A 低壓缸開始扣缸,低-發(fā)對(duì)輪中心調(diào)整開始,主 油泵間隙調(diào)整完成。
4月30日A低壓缸扣缸結(jié)束,扣缸后各軸系中心復(fù)查。
5 月 1 日開始進(jìn)行油沖洗,沖洗 4 小時(shí)后翻#1-#8 瓦下瓦檢 查。
5月2日拉缸,中-低、低-低對(duì)輪連接,低發(fā)中心調(diào)整完成,高中壓缸貓爪墊鐵置換完成。
5 月 3 日各對(duì)輪連接完成,軸承箱開始回裝,高中壓導(dǎo)汽管 螺栓裝復(fù)。
5 月 4 日中低壓連通管裝復(fù),各軸承回裝完成,通油、投盤 車。
5 月 5 日保溫裝復(fù),架子拆除,現(xiàn)場(chǎng)清理,靜態(tài)試驗(yàn),鍋爐 點(diǎn)火。
5月6日汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),定速,并網(wǎng),恢復(fù)正常運(yùn)行。