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      歷年來汽輪機(jī)斷油燒瓦事故案例分析匯總(附防范措施~)

       淮北南站 2022-06-15 發(fā)布于安徽


      正文:

      歷年來汽輪機(jī)斷油燒瓦事故案例分析匯總(附防范措施~)

      圖片

      一、某電廠汽輪機(jī)斷油燒瓦事故

      機(jī)組運(yùn)行方式 : 某發(fā)電公司1#發(fā)變組經(jīng)主變高壓側(cè)1101開關(guān)和岳色T生線19373刀閘與110kV岳色線并網(wǎng)運(yùn)行;廠用電系統(tǒng)由10kV某某T生線經(jīng)#1廠變高壓側(cè)進(jìn)線1015斷路器和低壓側(cè)出線0602斷路器至6kVⅢ段母線,經(jīng)6.3kVⅡ-Ⅲ母聯(lián)0611斷路器為廠用母線供電。6.3kVⅠ-Ⅱ母聯(lián)備自投0612斷路器在熱備用狀態(tài);400V廠用電系統(tǒng)1#低廠變411斷路器、2#低廠變412斷路器在合閘位置、廠用備用變處于熱備用狀態(tài),380V工作段、380V輔助段在工作狀態(tài)。(見下圖)

      圖片

      1、事故經(jīng)過:

      2018年10月1日,運(yùn)行二值夜班,機(jī)組負(fù)荷9.9MW,主汽壓力7.5MPa,主汽溫度512℃,汽包水位+59mm,轉(zhuǎn)速3003r/min。5時(shí)46分02秒,10KV某某T生線Ⅰ母母線C相電壓由10.2kV下降至7.5kV,A相上升至11.21kV、B相上升至11.38kV,送、引風(fēng)機(jī)、給水泵跳閘,#1、#2低廠變運(yùn)行輔機(jī)設(shè)備跳閘,低壓設(shè)備聯(lián)鎖啟動(dòng)正常。5時(shí)46分21秒,聯(lián)鎖啟動(dòng)設(shè)備跳閘,報(bào)“缺相故障”;某某T生線10KV進(jìn)線1015斷路器、6.3kV出線0602斷路器、6.3kVⅡ-Ⅲ母聯(lián)0611斷路器、6.3kVⅠ-Ⅱ母聯(lián)斷路器0612在DCS狀態(tài)閃黃報(bào)“電氣故障”,發(fā)電機(jī)出口斷路器061F在合位。
      由于10KV某某T生線Ⅰ母母線電壓下降,機(jī)組各設(shè)備均無(wú)法重新啟動(dòng)(缺相故障),值長(zhǎng)劉波下令打閘停機(jī),同時(shí)通知生產(chǎn)部副經(jīng)理吳某某;5時(shí)47分04秒,汽機(jī)操盤人員南亞剛通過DEH硬手操打閘停機(jī),動(dòng)力油壓下降至0Mpa,抽汽控制閥油管路壓力下降至0Mpa,汽輪機(jī)調(diào)速汽門關(guān)閉,抽汽逆止門關(guān)閉,自動(dòng)主汽門未關(guān)閉到位。5時(shí)50分43秒,汽機(jī)操盤人員南亞剛手動(dòng)啟動(dòng)直流油泵同時(shí)解除交、直流油泵聯(lián)鎖;此時(shí)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速3003r/min,因汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速未下降,5時(shí)51分01秒,值長(zhǎng)劉波下令停止直流油泵,汽機(jī)操盤人員南亞剛停止直流油泵后,未投入交流、直流油泵聯(lián)鎖。
      5時(shí)52分33秒,自動(dòng)主汽門全關(guān),轉(zhuǎn)速由3001r/min開始下降;5時(shí)52分43秒轉(zhuǎn)速下降至2850r/min高壓電動(dòng)油泵聯(lián)啟失?。ǜ邏弘妱?dòng)油泵缺相故障報(bào)警)。5時(shí)55分30秒,手動(dòng)分開6.3KVⅡ-Ⅲ母聯(lián)0611斷路器,Ⅰ-Ⅱ母聯(lián)0612斷路器自動(dòng)合閘成功,廠用電切換至6.3KV廠用Ⅰ母母線運(yùn)行,廠用系統(tǒng)電源恢復(fù)正常。由于低壓交流潤(rùn)滑油泵和直流油泵保護(hù)連鎖未投入,低壓交流潤(rùn)滑油泵和直流油泵未聯(lián)啟。5時(shí)58分12秒,潤(rùn)滑油壓降至0Mpa。(見下圖)
      圖片
      6時(shí)04分23秒,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到零。生產(chǎn)部副經(jīng)理吳某某電話匯報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)機(jī)組解列。6時(shí)05分01秒,啟動(dòng)直流油泵、頂軸油泵,6時(shí)06分10秒,投入盤車運(yùn)行,檢查盤車電流8.3A,對(duì)比以往盤車電流8A變化不大。
      事后調(diào)閱歷史曲線,汽輪機(jī)惰走時(shí)間12分鐘,汽輪機(jī)一瓦軸振最大0.09mm,二瓦軸振最大0.12mm,三瓦軸振最大0.16mm,四瓦軸振最大0.26mm。一瓦瓦振最大0.01mm,二瓦瓦振最大0.03mm,三瓦瓦振最大0.02mm,四瓦瓦振最大0.02mm。各支撐軸瓦溫度不同程度升高,一瓦溫度由61℃升至129℃,二瓦溫度由51℃升至150℃,三瓦溫度由62℃升至68℃,四瓦由56℃升至72℃。推力瓦溫度最高為#4推力瓦72℃,其余推力瓦塊溫度均在65℃左右。

      機(jī)組停運(yùn)后揭瓦檢查,汽輪發(fā)電機(jī)組#1-4上軸瓦鎢金未發(fā)現(xiàn)損傷,翻出下軸瓦檢查,發(fā)現(xiàn)#1、#2軸瓦鎢金有脫落,下瓦口邊緣有堆積的鎢金碎片,鎢金表面有發(fā)黑且有搟瓦跡象,軸徑有高溫變色現(xiàn)象。#3、#4軸瓦有輕微磨損,接觸角右邊有發(fā)黑的痕跡,推力瓦工作面無(wú)磨損,對(duì)主油泵密封環(huán)進(jìn)行了檢查未發(fā)現(xiàn)有磨損跡象?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)轉(zhuǎn)子軸徑黑色摩擦痕跡,用金相砂紙打磨干凈露出金屬光澤。對(duì)磨損的軸瓦進(jìn)行了修刮處理。10月7日00時(shí)10分,機(jī)組與并網(wǎng)發(fā)電,修后各軸瓦溫度正常,推力瓦最高溫度80℃,#2支撐軸瓦最高溫度75℃(軸瓦損壞情況見附圖)。 

      圖片

      #1下瓦:烏金高溫變色,有搟瓦現(xiàn)象

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      #2下瓦:烏金高溫變色,搟瓦最嚴(yán)重

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      #3下瓦:烏金高溫變色,有輕微搟瓦現(xiàn)象

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      #4下瓦:烏金接觸情況

      2、原因分析
      1)10kV外網(wǎng)某某線#15-#16桿發(fā)生車輛刮碰,造成C相斷線并接地,10KV某某T生線Ⅰ母母線電壓波動(dòng),造成送、引風(fēng)機(jī)、給水泵等主、輔機(jī)跳閘,機(jī)組無(wú)法維持運(yùn)行,是造成機(jī)組打閘停機(jī)的直接原因。
      2)10kV外網(wǎng)電源故障時(shí)備自投切換條件為10KV某某T生線Ⅰ母母線電壓三相低于7kV或6.3KVⅡ-Ⅲ母聯(lián)0611斷路器跳開,因線路斷線且電壓值未達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,6.3KVⅡ-Ⅲ母聯(lián)0611斷路器狀態(tài)為合閘狀態(tài),致使廠內(nèi)保護(hù)PT斷線閉鎖未動(dòng)作,造成廠用電未自動(dòng)切至廠內(nèi)運(yùn)行。

      3)汽輪機(jī)打閘后汽機(jī)值班人員立即啟動(dòng)直流油泵,錯(cuò)誤解除直流油泵“低油壓聯(lián)鎖”,后因汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速未下降而錯(cuò)誤的將直流油泵停運(yùn),且未及時(shí)將直流油泵聯(lián)鎖投入,是潤(rùn)滑油中斷造成汽輪機(jī)斷油搟瓦的直接原因。

      4)自動(dòng)主汽門活動(dòng)試驗(yàn)因電磁閥損壞自上次機(jī)組A修后一直未進(jìn)行,加之自動(dòng)主汽門門桿受熱膨脹,機(jī)組打閘停機(jī)后,自動(dòng)主汽門出現(xiàn)未及時(shí)關(guān)閉現(xiàn)象,造成發(fā)電機(jī)逆功率運(yùn)行,是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速打閘后未下降的主要原因。

      3、暴露問題
      1)事故處理過程中,生產(chǎn)值長(zhǎng)下令停止直流油泵,嚴(yán)重違反汽機(jī)運(yùn)行規(guī)程和廠用電中斷事故處理要點(diǎn)。
      2)汽機(jī)人員未履行任何審批手續(xù),隨意解除汽輪機(jī)“潤(rùn)滑油壓低”聯(lián)鎖,嚴(yán)重違反聯(lián)鎖保護(hù)投退管理制度。
      3)生產(chǎn)管理混亂,日常技能培訓(xùn)流于形式,運(yùn)行人員事故分析、處理能力差,事故情況下慌亂無(wú)序。生產(chǎn)人員綜合素質(zhì)亟需盡快提高。
      4)汽輪機(jī)斷油燒瓦,是典型的《二十五項(xiàng)反措》事故,充分暴露出發(fā)電公司對(duì)事故的危害性認(rèn)識(shí)不夠。
      5)定期工作重視不夠,反事故措施得不到真正落實(shí)。自動(dòng)主汽門活動(dòng)試驗(yàn)因設(shè)備故障長(zhǎng)期未開展。

      4、防范措施
      1)組織所有運(yùn)行人員進(jìn)一步深入分析本次事故,吸取事故教訓(xùn)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)電力系統(tǒng)《二十五項(xiàng)反事故措施》和典型電力事故處理,提高運(yùn)行人員異常事故處理能力。
      2)嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)聯(lián)鎖投退管理制度。組織全體生產(chǎn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)保護(hù)投退管理制度,尤其在突發(fā)事故情況下不得隨意退出設(shè)備聯(lián)鎖保護(hù),并做好日常管理監(jiān)督與考核。
      3)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃,立即對(duì)運(yùn)行人員開展技術(shù)培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)各專業(yè)典型運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、集團(tuán)下發(fā)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)意見,不定期開展反事故演習(xí),不斷提高員工的技術(shù)水平。
      4)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期試驗(yàn)及切換制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,確保設(shè)備試驗(yàn)正常開展。
      5)在外網(wǎng)電源不穩(wěn)定且備自投定值配置不合理的情況下將至廠用電源切至廠內(nèi)運(yùn)行,并積極聯(lián)系保護(hù)廠家及技術(shù)咨詢公司重新計(jì)算保護(hù)定值,待滿足安全需求后再將廠用電切至廠外運(yùn)行。
      6)組織生產(chǎn)部管理人員、運(yùn)行和檢修維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)油系統(tǒng)各油泵啟動(dòng)條件及設(shè)備故障復(fù)位方法,確保設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)投入備用設(shè)備運(yùn)行。
      7)認(rèn)真執(zhí)行重大操作和異常處置人員到崗到位管理制度,定期進(jìn)行監(jiān)督考核,提升生產(chǎn)管理人員到崗到位效率,協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)處理異常事件。

      二、交、直流潤(rùn)滑油泵不打油導(dǎo)致汽輪機(jī)斷油燒瓦事故

      (一)事件前工況

      #1汽輪機(jī)組為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N600-16.67/538/538型汽輪機(jī)組,2005年12月8日投產(chǎn)運(yùn)行,2011年4月22日機(jī)組首次大修。

      2011年4月22日#1機(jī)組開始A級(jí)檢修。2011年6月16日9時(shí)58分, #1機(jī)組啟動(dòng)、并網(wǎng),進(jìn)行機(jī)組試運(yùn),尚未報(bào)備用。6月17日事件前#1機(jī)組負(fù)荷19MW,主汽壓力5.5MPa,主汽溫度459℃,給水溫度155℃,給水壓力5.94 MPa。

      (二)事件經(jīng)過
      2011年6月17日02:57:29,#1機(jī)組檢修試運(yùn)過程中,由于鍋爐給水旁路門盤根泄漏加劇需停機(jī)處理,值長(zhǎng)下令緊急停機(jī),打閘后,交流潤(rùn)滑油泵電機(jī)正常聯(lián)啟,但電流32.17A偏低,03:01:13汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至2264.9rpm,油壓降至0.164MPa直流油泵電機(jī)正常聯(lián)啟,但電流只有15A,油壓繼續(xù)下降,03:01:18轉(zhuǎn)速降至2255rpm,油壓降至0.09Mpa,隨后瓦溫開始升高,振動(dòng)增加,斷油燒瓦。
      3:03分,破壞真空,布置緊急排氫工作,事后根據(jù)振動(dòng)情況判斷,至3時(shí)09分28秒,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速至零,惰走約12分鐘。
      4時(shí)06分,發(fā)電機(jī)氫壓至零。汽輪機(jī)關(guān)閉所有本體疏水和抽汽管段疏水,置于悶缸狀態(tài)。
      (三)事件處理情況

      由于事件發(fā)生在#1機(jī)組大修后啟動(dòng)過程中,為查找事件原因,設(shè)備部、監(jiān)理、檢修單位共同對(duì)汽輪機(jī)油系統(tǒng)設(shè)備的檢修、試運(yùn)情況、事件發(fā)生前的運(yùn)行情況、事件發(fā)生后油系統(tǒng)設(shè)備情況進(jìn)行了總結(jié)分析、解體檢查和試驗(yàn),情況如下:

      1)設(shè)備檢修過程:

      #1機(jī)汽機(jī)油系統(tǒng)自2011年4月27日發(fā)票開始檢修,4月28日油箱放油,開始油箱清掃,交流潤(rùn)滑油泵、直流潤(rùn)滑油泵、射油器等設(shè)備解體檢修,詳見檢修作業(yè)指導(dǎo)書記錄,從記錄中未發(fā)現(xiàn)異常和超標(biāo)情況。6月1日檢修工作全部結(jié)束后移交大修試運(yùn)組試運(yùn)驗(yàn)收。

      #1機(jī)大修中潤(rùn)滑油系統(tǒng)的檢修工作:
      l主機(jī)潤(rùn)滑油套裝油管路檢查:套裝油管道檢查孔法蘭換墊、檢查支吊架。
      l主機(jī)潤(rùn)滑油回油濾網(wǎng)檢查、清掃:濾網(wǎng)網(wǎng)布更換、更換密封墊、濾油期間定期清掃回油濾網(wǎng)。
      l主油箱放油清掃、加油、濾油:檢查主油箱內(nèi)部各結(jié)構(gòu)件、閥門、法蘭螺栓無(wú)松動(dòng)、異常,油箱放油后,油箱清掃,派專人在儲(chǔ)油間濾油,回油后接臨時(shí)濾油機(jī)24小時(shí)派專人濾油,定期清掃回油濾網(wǎng)和更換濾芯。
      l主油箱排煙風(fēng)機(jī)解體檢修:排煙風(fēng)機(jī)出口管道法蘭墊片更換、葉輪檢查。
      l主機(jī)冷油器檢修:#2冷油器抽芯,#1冷油器水室清掃、找漏、螺栓檢查更換,頂部放空氣門檢查更換。
      l主機(jī)冷油器切換閥解體檢修:檢查六通閥固定鍵,更換油封、密封墊等無(wú)異常。
      l主機(jī)射油器解體檢修:主油箱#2射油器擴(kuò)壓管沖刷,根據(jù)哈現(xiàn)代專家指導(dǎo),對(duì)沖刷部位補(bǔ)焊處理。
      l主機(jī)交流潤(rùn)滑油泵檢修:檢查葉輪、口環(huán)、軸承、油封等結(jié)構(gòu)部件無(wú)異常,更換軸承、油封后回裝。
      l主機(jī)直流潤(rùn)滑油泵檢修:檢查葉輪、口環(huán)、軸承、油封等結(jié)構(gòu)部件無(wú)異常,更換軸承、油封后回裝。
      l主機(jī)濾油機(jī)大修;排污槽管道改造、主機(jī)濾油機(jī)消漏、清掃、齒輪油更換,加熱器解體檢查、清掃;排污槽管道偏高,改至低于排污槽。

      2)設(shè)備修后試運(yùn)過程:
      自2011年5月20日開始,#1機(jī)組檢修進(jìn)入分體試運(yùn)驗(yàn)收階段,油系統(tǒng)設(shè)備6月1日完成檢修后,也經(jīng)過試運(yùn)正常。
      2011年6月6日08:37,交流潤(rùn)滑油泵檢修后第一次啟動(dòng)正常(電流80.5A,油壓0.226MPa),系統(tǒng)充油。
      2011年6月6日11:04,直流潤(rùn)滑油泵檢修后第一次啟動(dòng),與交流油泵并列運(yùn)行(直流泵電流85.1A,交流泵電流77A,油壓0.223MPa),
      2011年6月6日11:08:01-11:08:34交流油泵停止運(yùn)行,單獨(dú)運(yùn)行直流油泵,電流149.148A,油壓0.202 MPa,11:09:08直流油泵停止運(yùn)行。
      2011年6月9日經(jīng)大修冷態(tài)驗(yàn)收合格后,機(jī)組轉(zhuǎn)入啟動(dòng)試運(yùn)階段。

      3)機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)
      2011年6月10日5:26,鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng),13:23汽機(jī)沖轉(zhuǎn),至事件發(fā)生,期間汽機(jī)共啟停5次。

      4)事件后檢查過程:
      6月17日21:03:41,油箱開始放油,放油后油箱內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常,油箱內(nèi)無(wú)異物;
      6月18日18:43,交流潤(rùn)滑油泵解體(解體全過程錄像),未發(fā)現(xiàn)泵異常;
      6月18日19:14,直流潤(rùn)滑油泵解體(解體全過程錄像),未發(fā)現(xiàn)異常;
      6月18日20:53,交、直流油泵出口逆止門解體檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;
      6月19日9:20,直流油泵出口加堵板后,主機(jī)直流潤(rùn)滑油泵送電,直流油泵自啟,電流82A,轉(zhuǎn)向正確,9:27停直流潤(rùn)滑油泵,就地拉開直流潤(rùn)滑油泵電源。
      6月19日9:28,交流油泵出口加堵板后,啟主機(jī)交流潤(rùn)滑油泵試運(yùn),轉(zhuǎn)向正確,電流51A,出口壓力0.3MPa。
      6月19日11:00,交流油泵出口加堵板后,檢修向交流潤(rùn)滑油泵內(nèi)注壓縮空氣(5分鐘左右),泵內(nèi)充滿空氣,啟動(dòng)交流潤(rùn)滑油泵試運(yùn),電流34.2A,泵出口壓力0MPa。
      6月19日14:27,交流潤(rùn)滑油泵空試電機(jī),啟動(dòng)后電流34.2A,轉(zhuǎn)向正常。
      6月19日15:11,直流潤(rùn)滑油泵空試電機(jī),電流11.5A。

      (四)事件原因分析

      1、交、直流油泵不打油是本次事件的直接原因、主要原因。

      事件發(fā)生后,王灘發(fā)電公司立即成立了調(diào)查組和搶修組。為了查清事件原因,進(jìn)行了大量的檢查和試驗(yàn)工作。綜合參加事件調(diào)查的多位專家及技術(shù)人員意見,分析造成事件的直接原因是交、直流油泵不打油,泵不打油的原因可能有:

      (1)交、直流油泵蝸殼積氣,氣塞不打油;
      通過6月19日試驗(yàn),交流潤(rùn)滑油泵蝸殼內(nèi)充滿油的情況下電流50A,充滿空氣的情況下電流34A,事件過程中交流潤(rùn)滑油泵的電流32A,更接近于泵打空氣的狀態(tài),基本判定事件發(fā)生過程中兩臺(tái)油泵內(nèi)打的是空氣。
      1)機(jī)組運(yùn)行中,射油器區(qū)域會(huì)形成負(fù)壓,主油箱內(nèi)的油運(yùn)行軌跡是經(jīng)回油區(qū)域經(jīng)過泵區(qū)域,進(jìn)入射油器,然后系統(tǒng)循環(huán);回油中所含帶的大量的氣體隨油循環(huán)經(jīng)過泵入口區(qū)域,少量氣體匯集至泵殼形成氣塞。
      2)泵運(yùn)行過程中,由于入口形成負(fù)壓區(qū),當(dāng)泵殼中的油中所含的水局部壓力下降至臨界壓力(一般接近汽化壓力)時(shí),水中氣核成長(zhǎng)為汽泡。也有可能使泵中積氣形成氣塞。
      機(jī)組檢修前,幾年內(nèi)油泵一直沒有發(fā)生不打油現(xiàn)象,可能是檢修中泵更換了密封件、出口法蘭重新緊固,消除了泵原有的漏點(diǎn),造成泵內(nèi)淤積的氣體無(wú)法排除,造成了氣塞。
      通過上述兩種觀點(diǎn),油泵蝸殼內(nèi)積氣可能性較大。廠家設(shè)計(jì)及供貨時(shí)均沒有要求油泵放氣,圖紙、資料上也未包含放氣裝置。

      (2)交、直流油泵入口產(chǎn)生負(fù)壓區(qū)
      1)本次事件過程中與機(jī)組大修前相比,系統(tǒng)沒有改變,唯一不同的是主油箱檢修濾油機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài),濾油機(jī)取油口為事故放油管,濾油機(jī)入口也是唯一低于泵入口的吸油口,懷疑運(yùn)行過程中,由于濾油機(jī)的影響造成交、直流潤(rùn)滑油泵入口形成負(fù)壓區(qū),無(wú)法打油,但是交、直流潤(rùn)滑油泵入口距離濾油機(jī)吸入口1.2米,并且浸在油液面下1.4米,濾油機(jī)(流量200L/min)是否會(huì)造成交流油泵(流量4900L/min)和直流油泵(流量4878.9L/min)入口產(chǎn)生足夠大的負(fù)壓區(qū),造成泵不打油,需廠家設(shè)計(jì)人員核算。設(shè)計(jì)廠家需根據(jù)泵流量曲線核算,判斷泵是否運(yùn)行在不穩(wěn)定區(qū)以及泵抗擾動(dòng)能力是否偏低。
      設(shè)計(jì)濾油機(jī)取油口管徑為Φ114×10,位置為事故放油管處,移動(dòng)濾油機(jī)入口管徑Φ57×3.5,位置為事故放油管處的接頭,與設(shè)計(jì)位置相符。
      2)兩臺(tái)射油器吸入口與交直流泵入口距離1.7米左右,射油器入口負(fù)壓區(qū)是否會(huì)對(duì)交、直流潤(rùn)滑油泵形成影響,也需要哈汽廠進(jìn)行校核。

      2、運(yùn)行人員停機(jī)過程中未發(fā)現(xiàn)交流潤(rùn)滑油泵工作不正常是本次事件的間接原因。

      由于鍋爐給水旁路門盤根泄漏加劇需停機(jī)處理,運(yùn)行人員經(jīng)請(qǐng)示中調(diào)后打閘停機(jī)。運(yùn)行人員在交、直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)起后,只監(jiān)視到油泵已處于啟動(dòng)狀態(tài),沒有注意油泵電流和就地壓力,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)交、直流潤(rùn)滑油泵不打油的異?,F(xiàn)象。

      (五)事件暴露問題
      (1)在汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)設(shè)計(jì)上存在缺陷,哈爾濱汽輪機(jī)廠配套的主機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)無(wú)法保證特定工況下軸系得到可靠供油。
      (2)專業(yè)技術(shù)管理不到位,未發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在問題,沒有提出有效地防范和解決措施。

      (3)技術(shù)管理和技術(shù)培訓(xùn)存在漏洞,各級(jí)人員對(duì)設(shè)備性能的掌握和事故處理能力不能滿足現(xiàn)場(chǎng)需要。

      (4)發(fā)現(xiàn)鍋爐給水旁路門盤根泄漏加劇時(shí),值長(zhǎng)對(duì)鍋爐給水管道泄漏的危害過度判斷,下令緊急停機(jī),錯(cuò)過了可能提前發(fā)現(xiàn)交流潤(rùn)滑油泵異常的時(shí)機(jī),運(yùn)行人員事故處理過程中比較慌亂,運(yùn)行參數(shù)監(jiān)視不全面。

      (六)預(yù)防措施
      (1)#1機(jī)交、直流潤(rùn)滑油泵加裝放氣裝置,具體是在泵出口最高點(diǎn)打孔,增加放氣管道,管道上加節(jié)流孔。
      (2)與哈爾濱汽輪機(jī)廠及設(shè)計(jì)院聯(lián)系,在潤(rùn)滑油系統(tǒng)上增加一臥式油泵,做為潤(rùn)滑油系統(tǒng)第三備用油源。
      (3)事故放油管上取消一切臨時(shí)接頭。
      (4)對(duì)油系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步檢查,檢查是否存在滲漏等缺陷。
      (5)利用大、小修機(jī)會(huì)對(duì)#2機(jī)組交、直流油泵加放空氣系統(tǒng),增加第三備用油源。
      (6)哈汽提供泵流量曲線,并分析泵的工作狀態(tài)是否滿足實(shí)際運(yùn)行需要,抗擾動(dòng)能力是否偏小。
      (7)今后,遇非緊急停機(jī)情況,打閘前要提前啟動(dòng)交、直流潤(rùn)滑油泵,確定電流、油壓正常。
      (8)加強(qiáng)油泵定期試驗(yàn)管理,嚴(yán)格定期試驗(yàn)制度,不論日常油泵定期試驗(yàn)還是停機(jī)前的油泵試驗(yàn),都要認(rèn)真檢查電流、油壓是否正常。
      (9)加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),提高事故預(yù)判和事故處理能力。

      三、一根電纜引發(fā)的汽輪機(jī)“斷油燒瓦”事故

      (一)事故前工況

      機(jī)組負(fù)荷668.4MW,A、B、 C、D、E、F六臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,A凝泵運(yùn)行,A、B小機(jī)運(yùn)行,主汽壓力25MPa,主汽溫度602℃,再熱汽溫度598℃,真空-94KPa,主機(jī)潤(rùn)滑油0.139MPa,其它輔機(jī)運(yùn)行正常,各運(yùn)行參數(shù)正常。


      (二)事故經(jīng)過

      集控運(yùn)行監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷 從670MW快速下降至零,汽輪機(jī)跳閘,鍋爐滅火,手動(dòng)再次按機(jī)打閘、爐 MFT 按鈕,并確認(rèn) 5012 開關(guān)已解列,廠用電自動(dòng)切換 正常,按機(jī)組停機(jī)事件處理。

      運(yùn)行人員檢查交流啟動(dòng)油泵、交流輔助油泵、頂軸油泵先后 自啟正常,機(jī)組轉(zhuǎn)速下降,至11時(shí)14分機(jī)組轉(zhuǎn)速到零,主機(jī)惰走時(shí)間 51 分鐘,投入盤車運(yùn)行。

      查 ETS 首出為“潤(rùn)滑油壓力低停機(jī)”。

      集控運(yùn)行人員立即對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,潤(rùn)滑油壓 0.12MPa,未發(fā)現(xiàn)異常。生產(chǎn)技術(shù)部熱工專工經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步檢查, 確認(rèn)右側(cè)中聯(lián)門法蘭漏汽(原帶壓堵漏處)燒損潤(rùn)滑油壓低保護(hù)熱工電纜,導(dǎo)致誤發(fā)跳閘信號(hào)。生產(chǎn)技術(shù)部立即組織維護(hù)人員對(duì) 該熱工電纜進(jìn)行恢復(fù),發(fā)電車間立即進(jìn)行機(jī)組恢復(fù)工作。

      12 時(shí) 06分重新點(diǎn)火,13時(shí)31分達(dá)沖轉(zhuǎn)參數(shù)。

      13時(shí)31分,#2主機(jī)掛閘后開始沖轉(zhuǎn),高壓內(nèi)缸下半內(nèi)壁溫 度512℃,中壓進(jìn)汽室內(nèi)壁溫度538℃,主/再汽壓9.1/0.9MPa, 主/再汽溫:511/516℃,真空-98KPa,潤(rùn)滑油溫30℃,潤(rùn)滑油壓 0.12MPa,潤(rùn)滑油各油泵聯(lián)鎖投入,軸向位移-0.354/-0.017mm, 高中壓缸差脹-1.8mm,低壓缸差脹14.6mm,發(fā)電機(jī)氫壓0.3 MPa, 其他主輔設(shè)備運(yùn)行正常。 

      13時(shí)38分,主機(jī)轉(zhuǎn)速2520rpm,交流輔助油泵電流42.6A, 交流啟動(dòng)油泵電流72.65A ,潤(rùn)滑油壓0.152 MPa;

      13時(shí)39分,主機(jī)轉(zhuǎn)速2850rpm,交流輔助油泵電流39.4A, 交流啟動(dòng)油泵電流 65.67A ,潤(rùn)滑油 0.162 MPa,主油泵出口壓 力1.21 MPa;

      13時(shí)42分,主機(jī)轉(zhuǎn)速3000rpm,交流輔助油泵電流38.34A, 交流啟動(dòng)油泵電流 61.32A ,潤(rùn)滑油壓 0.169 MPa,主油泵出口 壓力:1.324 MPa。交流啟動(dòng)油泵電流逐漸下降并穩(wěn)定,運(yùn)行人 員初步判斷主油泵已介入工作;

      13時(shí)43分,主機(jī)轉(zhuǎn)速3000rpm,交流輔助油泵電流38.3A, 交流啟動(dòng)油泵電流 61.3A ,潤(rùn)滑油壓 0.17 MPa。運(yùn)行人員檢查 機(jī)組各軸承振動(dòng)小于50μm、各金屬瓦溫小于90℃、潤(rùn)滑油油壓 0.17 MPa,均屬正常;

      13 時(shí) 43分 11秒運(yùn)行人員退出直流事故油泵聯(lián)鎖,

      13時(shí) 43 分17秒手動(dòng)停運(yùn)交流輔助油泵,汽機(jī)潤(rùn)滑油壓由0.144MPa開始 下降;

      13時(shí)43分25秒運(yùn)行人員退出交流輔助油泵聯(lián)鎖;

      13 時(shí) 43分 30秒運(yùn)行人員手動(dòng)停交流啟動(dòng)油泵后,

      13時(shí) 43 分35秒潤(rùn)滑油壓降至0.091MPa(報(bào)警聯(lián)啟輔助油泵值:0.115MPa, 聯(lián)鎖直流油泵值:0.105 MPa);

      13時(shí)43分34秒交流啟動(dòng)油泵因主油泵入口油壓低(聯(lián)鎖交 流啟動(dòng)油泵值:0.07MPa)聯(lián)啟,潤(rùn)滑油壓升至0.144MPa;

      13 時(shí) 43 分 51 秒運(yùn)行人員再次檢查機(jī)組交流啟動(dòng)油泵電流 59.63A,潤(rùn)滑油壓力 0.133MPa,主油泵出口壓力 1.3MPa 正常;運(yùn)行人員退出交流啟動(dòng)油泵聯(lián)鎖;

      13時(shí)43分56秒運(yùn)行人員手動(dòng)停交流啟動(dòng)油泵。

      13時(shí)43分59秒“潤(rùn)滑油壓低停機(jī)”信號(hào)發(fā)出,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)該信號(hào),但未到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),此時(shí)因熱工維護(hù)人員還在搶修潤(rùn)滑油壓低保護(hù)電纜,運(yùn)行人員誤認(rèn)為是熱控維護(hù)人員搶修電纜所致。(因“潤(rùn)滑油壓低停機(jī)”保護(hù)未投入,機(jī)組未跳閘)

      13時(shí)44分07秒運(yùn)行人員未立即啟動(dòng)交流輔助油泵,而只投 入交流啟動(dòng)油泵聯(lián)鎖, 但油泵未立即聯(lián)啟;

      13時(shí)44分08秒,潤(rùn)滑油壓降至0MPa,#1~#8瓦溫均突升;

      13時(shí)44分18秒汽輪機(jī)跳閘,ETS首出為“汽機(jī)支持軸承烏金溫度過高停機(jī)(120℃)”,DEH 跳閘停機(jī),#1、#2 主汽門關(guān) 閉;

      13時(shí)44分19秒因汽輪機(jī)跳閘聯(lián)啟交流啟動(dòng)油泵,潤(rùn)滑油壓 升至0.222MPa(報(bào)警值≤0.115MPa);

      13時(shí)44分32秒運(yùn)行人員手動(dòng)啟動(dòng)交流輔助油泵,潤(rùn)滑油壓 為0.216MPa;

      13 時(shí) 46 分 09 秒投入交流輔助油泵聯(lián)鎖,

      13 時(shí) 47 分 10 秒 投入直流事故油泵聯(lián)鎖;

      13時(shí)48分鍋爐手動(dòng)MFT,

      13時(shí)50分運(yùn)行人員打開真空破壞 門,破壞真空停機(jī);

      13時(shí)53分22秒轉(zhuǎn)速至零,運(yùn)行人員多次投盤車未果,并對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)#6軸瓦處有鎢金流出,即對(duì)汽缸進(jìn)行悶缸處 理,同時(shí)進(jìn)行氫氣置換。

      后經(jīng)報(bào)請(qǐng)電網(wǎng)同意,#2機(jī)組轉(zhuǎn)入B級(jí)檢 修。

      設(shè)備檢查狀況:

      #2汽輪發(fā)電機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)#3、#4、#6軸承烏金磨損嚴(yán)重, #1、#2 軸承下瓦磨損,#5 軸承下瓦脫胎,#7、#8 軸承下瓦有局 部過熱現(xiàn)象。

      事件發(fā)生后,公司對(duì)機(jī)組檢查和處理工作進(jìn)行 了安排,聯(lián)系設(shè)備檢修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

      3 月 12 日,組織召開了#2 機(jī)組搶修工作會(huì)議,會(huì)議確定了 搶修工作方案, 明確了B修的主要工作內(nèi)容及要求。

      3月13日進(jìn)行了檢修現(xiàn)場(chǎng)清理布置。

      3月14日進(jìn)行了氫氣置換。

      3月15日吊汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)化妝板。

      3月16日#7、8、9瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。

      3月17日#3、4瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。

      3月18日#5、6瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸,發(fā)電機(jī)密 封瓦解體。

      3 月 19 日~23 日,拆導(dǎo)氣管、連通管搭架、連通管、低壓 缸中分面螺栓等。

      3月24日#1、2瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。

      3月25日~4月4日,汽輪機(jī)B修。

      4月5日#1、2瓦修復(fù)后回裝、研磨。

      4月8日#7、8瓦回裝。

      4 月 9 日~4 月 23 日#3、4、5、6 瓦修復(fù)后回裝、研磨。汽 輪機(jī)B修:汽封調(diào)整、對(duì)輪找中心等。4月24日高中壓汽封間隙合格驗(yàn)收,開始扣B低壓缸。

      4 月 29 日 A 低壓缸開始扣缸,低-發(fā)對(duì)輪中心調(diào)整開始,主 油泵間隙調(diào)整完成。

      4月30日A低壓缸扣缸結(jié)束,扣缸后各軸系中心復(fù)查。

      5 月 1 日開始進(jìn)行油沖洗,沖洗 4 小時(shí)后翻#1-#8 瓦下瓦檢 查。

      5月2日拉缸,中-低、低-低對(duì)輪連接,低發(fā)中心調(diào)整完成,高中壓缸貓爪墊鐵置換完成。

      5 月 3 日各對(duì)輪連接完成,軸承箱開始回裝,高中壓導(dǎo)汽管 螺栓裝復(fù)。

      5 月 4 日中低壓連通管裝復(fù),各軸承回裝完成,通油、投盤 車。

      5 月 5 日保溫裝復(fù),架子拆除,現(xiàn)場(chǎng)清理,靜態(tài)試驗(yàn),鍋爐 點(diǎn)火。

      5月6日汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),定速,并網(wǎng),恢復(fù)正常運(yùn)行。


      (三)事故原因

      事件調(diào)查組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了詳細(xì)的查看,詢問了有關(guān)當(dāng)事人, 查閱了相關(guān)記錄,對(duì)事件原因分析如下:

      1、直接原因: #2 機(jī)組因右側(cè)中聯(lián)門法蘭漏汽(原帶壓堵漏處)燒損潤(rùn)滑油壓低保護(hù)熱工電纜,導(dǎo)致誤發(fā)跳閘信號(hào),機(jī)組跳閘。

      2、機(jī)組恢復(fù)過程中,在潤(rùn)滑油壓低保護(hù)因保護(hù)電纜搶修未投入、潤(rùn)滑油系統(tǒng)油壓不正常的情況下,運(yùn)行人員違反運(yùn)行操作規(guī)程,擅自退出三臺(tái)油泵聯(lián)鎖,停運(yùn)交流輔助油泵、交流啟動(dòng)油泵后,由于主油泵供油回路油渦輪泄漏嚴(yán)重,導(dǎo)致潤(rùn)滑油壓低,因潤(rùn)滑油壓低保護(hù)退出未引起跳機(jī),最后由于軸瓦溫度升高引起軸瓦溫度高保護(hù)動(dòng)作 跳機(jī),造成汽輪發(fā)電機(jī)軸瓦磨損。

      3、間接原因:

      1) 直流事故油泵硬聯(lián)鎖未設(shè)計(jì)

      去年11月份在逐條對(duì)照《二 十五項(xiàng)反措》檢查時(shí),已經(jīng)發(fā)現(xiàn)直流事故油泵未實(shí)行硬聯(lián)鎖,不 符合9.4.2中“汽輪機(jī)潤(rùn)滑油壓力低信號(hào)應(yīng)直接送入事故潤(rùn)滑油 泵電氣啟動(dòng)回路”的要求,也列入了整改計(jì)劃,但由于一直未具 備停盤車條件,未能在此次事件前完成改造。

      2)聯(lián)鎖邏輯設(shè)計(jì)不完善

      在運(yùn)行人員投入啟動(dòng)油泵聯(lián)鎖后, 未能及時(shí)聯(lián)啟交流啟動(dòng)油泵,直到機(jī)組跳機(jī)后才啟動(dòng),反映出 PS-9003 主油泵吸入口壓力低聯(lián)啟交流啟動(dòng)油泵的聯(lián)鎖存在缺 陷,主油泵吸入口壓力低只發(fā)3s脈沖,3s后投聯(lián)鎖不再起作用。跳機(jī)后聯(lián)啟是因?yàn)橹鳈C(jī)跳閘所致。

      3)油渦輪墊子被沖毀,造成潤(rùn)滑油壓低

      對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)行 全面解體檢查發(fā)現(xiàn):主油泵出口至油渦輪進(jìn)口法蘭處密封墊全部 沖掉,油渦輪出口至各瓦油管連接法蘭處密封墊出現(xiàn)破損(約 20%),使得汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)壓力低

      4)潤(rùn)滑油壓低保護(hù)未投入

      雖然履行了潤(rùn)滑油壓低保護(hù)退出 申請(qǐng)手續(xù),但在機(jī)組恢復(fù)過程中,由于潤(rùn)滑油壓低保護(hù)電纜仍在搶修中,導(dǎo)致潤(rùn)滑油系統(tǒng)出現(xiàn)壓力低后潤(rùn)滑油壓力低保護(hù)沒有動(dòng) 作跳機(jī),最終由于軸瓦溫度升高引起軸瓦溫度高保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。


      (四)防范措施

      1、嚴(yán)格管理,養(yǎng)成“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的工作作風(fēng)。重大操作管理人員不僅要到位,更要履行職責(zé), “靠前把關(guān)” ;堅(jiān)持四個(gè)“凡事”(凡事有人負(fù)責(zé),凡事有人監(jiān)督,凡事有章可循,凡事有據(jù)可查) , 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止違章違規(guī)行為。 

      2、重視“非計(jì)劃停運(yùn)” 。要從管理的高度重視非計(jì)劃停運(yùn), 深刻認(rèn)識(shí)到非計(jì)劃停運(yùn)不僅給集團(tuán)公司帶來經(jīng) 濟(jì)損失,還給集團(tuán)公司的聲譽(yù)帶來了不良影響。 

      3、杜絕習(xí)慣性違章行為。按照《運(yùn)行規(guī)程》和《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》進(jìn)行操作,規(guī)范“兩票”內(nèi)容,實(shí)施危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù) 控,將規(guī)章制度落到實(shí)處。

      4、提高運(yùn)行人員的綜合素質(zhì)。特別是提高班組長(zhǎng) 、主值的遵章守紀(jì)意識(shí)、管理能力和操作技能,消除盲目樂觀思想, 要嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)操作, 使安全生產(chǎn)始終在控、可控。

      5、加強(qiáng)缺陷管理,積極消除缺陷。對(duì)設(shè)備缺陷要積極創(chuàng)造條 件予以消除,保證設(shè)備能夠健康運(yùn)行。對(duì)暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷,要制定針對(duì)性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的發(fā)生、擴(kuò)大。


      四、某電廠汽輪機(jī)斷油燒瓦事故原因分析

      1、事故經(jīng)過

      某電廠2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的300MW汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為循環(huán)流化床鍋爐。該機(jī)組為今年新投產(chǎn)的機(jī)組。2010年7月26日,該機(jī)組運(yùn)行過程中因冷油器漏油,導(dǎo)致機(jī)組斷油而燒瓦。

      事故前:負(fù)荷177MW,主汽壓力12.19MPa,主汽溫度532℃,主機(jī)潤(rùn)滑油壓0.16 MPa,主油箱油位-39mm,發(fā)電機(jī)氫壓0.3 MPa,左右床壓6/5KPa,床溫756℃。

      2010年7月26日9點(diǎn)37分06秒,主油箱油位-39mm,發(fā)“汽輪機(jī)潤(rùn)滑油壓低”信號(hào),主機(jī)交直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)啟,潤(rùn)滑油壓0.093MPa。

      9點(diǎn)37分15秒,主油箱油位下降至-86mm,發(fā)“汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱液位低”信號(hào)。

      9點(diǎn)37分45秒,主油箱油位下降至-310mm變壞點(diǎn)1500mm,潤(rùn)滑油壓0.078MPa,發(fā)“汽輪機(jī)潤(rùn)滑油箱液位低低”信號(hào)。

      9點(diǎn)37分58秒,潤(rùn)滑油壓0.06MPa,汽輪機(jī)潤(rùn)滑油壓低保護(hù)動(dòng)作汽輪機(jī)跳閘。就地檢查發(fā)現(xiàn)主機(jī)潤(rùn)滑油冷油器六通閥大量跑油。

      9點(diǎn)39分05秒汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至2790rpm,汽輪機(jī)各瓦振動(dòng):除了1X/1Y有顯示為92/86mm,其它各瓦振動(dòng)測(cè)點(diǎn)全部壞點(diǎn);各瓦溫度溫度升高,其中#3瓦146℃,#4瓦147℃。

      9點(diǎn)39分42秒汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至2470rpm,1X/1Y瓦也成壞點(diǎn),1-6瓦軸瓦金屬溫度達(dá)129-161℃ 。

      9點(diǎn)41分34秒汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至0 rpm。手動(dòng)盤車,盤不動(dòng)。汽輪機(jī)采取悶缸措施。

      2、解體檢查情況

      解體3、4瓦;將發(fā)電機(jī)內(nèi)部殘余氫氣置換完畢后,解體 5 、6瓦,拆發(fā)電機(jī)端蓋、拆密封瓦, 拆除中低壓聯(lián)通管,法蘭加堵,監(jiān)視缸溫差變化。分解低發(fā)對(duì)輪螺栓,進(jìn)行抽發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,解體低壓缸工作。

      解體設(shè)備的主要情況如下:

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      圖1 4瓦上瓦

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      圖2 4瓦軸頸

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      圖6 發(fā)電機(jī)定子左后墊片出來

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      3、解體發(fā)現(xiàn)的新問題
      由于廠家設(shè)計(jì)問題,發(fā)電機(jī)6瓦定位銷長(zhǎng)度尺寸不夠,未能卡住軸瓦,無(wú)法起到定位作用,造成軸瓦轉(zhuǎn)動(dòng)。如下圖所示。

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      4、事故原因分析

      經(jīng)過哈爾濱汽輪機(jī)廠、冷油器切換閥制造廠、電科院、集團(tuán)公司、分公司及電廠人員查閱設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),一致認(rèn)為就造成本次斷油停機(jī)事故的潤(rùn)滑油外漏原因如下:

      1)切換閥上法蘭蓋緊固螺栓咬合深度不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

      切換閥上法蘭閥體螺栓孔內(nèi)螺紋小徑尺寸實(shí)測(cè):上部φ11.5 mm,深度6mm以下為φ11.2 mm。按照國(guó)標(biāo)(GB5782)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為φ10.106 mm。
      而在裝螺栓外徑實(shí)測(cè)為φ11.7 mm,咬合深度單側(cè)只有0.1mm至0.25 mm(標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是0.92mm),未達(dá)設(shè)計(jì)要求,造成連接強(qiáng)度嚴(yán)重不足。見下圖。

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      2)螺紋有效旋合長(zhǎng)度不夠

      設(shè)計(jì)圖紙要求上端蓋緊固螺栓規(guī)格為M12×40,而現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用螺栓規(guī)格為M12×24.5,同時(shí)圖紙要求上蓋厚度為15mm,而實(shí)測(cè)厚度為16.2mm,內(nèi)螺紋工藝倒角1mm,螺栓倒角及未承力螺紋部分2mm,以上原因造成螺栓實(shí)際有效旋合長(zhǎng)度約5.3mm,與設(shè)計(jì)圖紙嚴(yán)重不符。如下圖所示。

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      3)在裝螺栓未按圖紙要求安裝彈簧墊圈

      5、6QHF冷油器切換閥存在的隱患 

      此次發(fā)生漏油事故的冷油器型號(hào)為6QHF。該型號(hào)的冷油器今年5月份在該集團(tuán)的某個(gè)電廠也發(fā)生過緊固螺釘松動(dòng)、脫落,造成閥蝶旋脫堵死運(yùn)行油口,從而發(fā)生汽輪機(jī)斷油燒瓦的事故。經(jīng)分析,該型號(hào)的冷油器存在設(shè)計(jì)、制造及安裝上的缺陷。見下圖。

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      冷油器切換閥的結(jié)構(gòu)如下:

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      6QHF型 冷油器切換閥

      1.上閥蓋 2.手柄 3.閥桿 4.凸輪 5.密封組件 6.閥蓋 7.閥體

      該切換閥在設(shè)計(jì)、制造上存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,隱患如下:

      1)閥瓣上的密封膠圈易脫落

      2)切換閥閥瓣未固定

      設(shè)計(jì)上為保證切換時(shí)另一側(cè)的閥蝶密封到位,通過旋轉(zhuǎn)閥蝶定位間距后外側(cè)用定位螺釘鎖死,而內(nèi)側(cè)卻沒有固定,所以閥蝶在里面是可以旋轉(zhuǎn)的,運(yùn)行中閥瓣受油流影響會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),會(huì)影響密封效果,震動(dòng)也易引起閥內(nèi)緊固件松動(dòng)。

      3)緊固螺釘易松動(dòng)、脫落,造成閥蝶旋脫堵死運(yùn)行油口。這也是該集團(tuán)另一個(gè)電廠2號(hào)機(jī)今年5月份發(fā)生斷油燒瓦事故的主要原因。

      4)外部法蘭蓋緊固螺栓不符合要求,廠家沒按要求配置彈簧墊圈等隱患。

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      6、預(yù)防措施 

      1)對(duì)于采用6QHF冷油器的機(jī)組,最好能停機(jī)檢查、處理。不能近期停機(jī)檢查處理的機(jī)組,必須立即采取辦法對(duì)切換閥上下法蘭盤同時(shí)進(jìn)行加固,防止機(jī)組運(yùn)行中上下法蘭松脫漏油。對(duì)于采用其它型號(hào)冷油器的機(jī)組,也要對(duì)照上述的問題進(jìn)行檢查,同時(shí)核查設(shè)計(jì)、制造及安裝是否存在其它缺陷。

      2)如果近期機(jī)組有停機(jī)機(jī)會(huì),要對(duì)閥碟和內(nèi)部緊固螺栓進(jìn)行焊接加固處理,拆掉膠圈;同時(shí)對(duì)上下端蓋螺栓及螺孔、止動(dòng)墊圈等措施進(jìn)行檢查,如不符合規(guī)范要求必須更換處理。

      3)在更換處理之前先暫停冷油器切換閥切換操作(已經(jīng)切換在中間位置的,要把手柄固定,防止位置轉(zhuǎn)動(dòng))。運(yùn)行中加強(qiáng)潤(rùn)滑油溫、油壓變化和內(nèi)部是否有振動(dòng)等異常的監(jiān)視檢查。如運(yùn)行中發(fā)生滲漏、異常變化等缺陷,必須立即停機(jī)處理。

      4)使用哈汽機(jī)組的電廠如存在上述缺陷,應(yīng)盡快與廠家聯(lián)系。其它型號(hào)冷油器和其它廠家的機(jī)組也應(yīng)進(jìn)行排查,有問題盡快與廠家聯(lián)系。

      5)核查小汽機(jī)等輔機(jī)冷油器切換閥的型式,有類似問題一并采取有效措施。

      6)點(diǎn)檢和運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)油系統(tǒng)的檢查,用聽針、振動(dòng)、測(cè)溫儀等定期對(duì)六通閥等重要設(shè)備進(jìn)行就地巡檢和測(cè)試工作,并做好記錄。

      7)結(jié)合本單位油系統(tǒng)設(shè)備的結(jié)構(gòu)和投產(chǎn)后發(fā)生的各類異常,組織專業(yè)人員進(jìn)行分析和討論,制定防范措施。

      8)根據(jù)廠家提供的圖紙資料,研究油系統(tǒng)設(shè)備的結(jié)構(gòu)特性,制定詳細(xì)的檢查項(xiàng)目,完善作業(yè)指導(dǎo)書和運(yùn)行規(guī)程。

      9)加強(qiáng)對(duì)油系統(tǒng)設(shè)備及管路連接法蘭的螺栓、墊圈情況的檢查。禁止運(yùn)行中有滲漏油的情況,若有異常時(shí)要抓緊申請(qǐng)停機(jī)進(jìn)行消除,要避免在線處理滲漏油缺陷的情況,避免擴(kuò)大事故。

      10)排查法蘭密封墊是否符合要求。落實(shí)二十五項(xiàng)反措關(guān)于“油系統(tǒng)禁止使用橡膠墊(含耐油橡膠墊)的規(guī)定”,對(duì)不符合規(guī)定的法蘭密封墊、密封圈,近期抓緊更換。

      11)排查油系統(tǒng)閥門的安裝位置、型式是否正確。

      12)全面檢查汽輪機(jī)油系統(tǒng)(包括主機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)、EH油系統(tǒng)、小機(jī)油系統(tǒng))管路是否有異常振動(dòng)、碰磨部位,支吊架是否有松脫現(xiàn)象。

      13)檢查油系統(tǒng)各設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否有異常。
      14)機(jī)組大、小修時(shí),對(duì)主油箱內(nèi)、外部所有設(shè)備、油管道進(jìn)行外觀和焊口、彎頭的探傷檢查,包括:各油泵、射油器出口逆止門進(jìn)行重點(diǎn)解體檢查;射油器焊口、喉部著色檢查;主油箱溢油閥及流量孔板前逆止門靈活性檢查;檢查射油器出口逆止閥銷子、調(diào)節(jié)螺栓的定位螺母是否完好等等,防止卡澀、泄漏造成潤(rùn)滑油系統(tǒng)出現(xiàn)異常。

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