箭牌家居集團股份有限公司創(chuàng)立于1994年,總部位于廣東佛山,產(chǎn)品涵蓋高端衛(wèi)浴、瓷磚、定制家居等多樣化的家居品類。旗下有三大品牌,分別為ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華,均為中國馳名商標。國內(nèi)有10個生產(chǎn)制造基地,是國內(nèi)最具實力和影響力的綜合性智慧大家居民營企業(yè)集團之一。以下是箭牌家居集團運用精益六西格瑪方法不斷優(yōu)化產(chǎn)品的項目,讓我們一起來看看吧~ 下面是#精益六西格瑪項目合集分享系列第12篇。 ![]() 箭牌家居集團 《降低智能鏡一次檢驗不良率》 葉金松 ![]() ![]() 項目背景: 箭牌家居集團提出“產(chǎn)品領(lǐng)先,品質(zhì)制勝”的戰(zhàn)略,并推行基于“零文化”的四端一網(wǎng)質(zhì)量管理模式和品質(zhì)管理“零”文化,以顧客為中心推進產(chǎn)品品質(zhì)提升。而智能鏡作為集團重要品類之一,不僅需具備優(yōu)越的產(chǎn)品性能,而且集團對其制造質(zhì)量提出了更高的要求。因此,在此背景下,本項目通過六西格瑪改進(DMAIC)方法進行改善承接,從而實現(xiàn)內(nèi)部生產(chǎn)一次檢驗不良率降低在0.60%以下,整體提高智能鏡的制造質(zhì)量及生產(chǎn)效率。 ![]() ![]() 一、Define 界定階段 1、項目選擇 改善前智能鏡內(nèi)部生產(chǎn)一次檢驗不良率平均水平為2.44%,與集團目標1.00%差距較大。另外,檢驗不良問題按類型進行梳理,共梳理出5大類問題,且主要為內(nèi)部生產(chǎn)制造問題。 ![]() 圖1-1 問題現(xiàn)狀分析 2、VOC與CTQ 結(jié)合VOB、VOC的期望和要求,確定1個關(guān)鍵CTQ為:智能鏡一次檢驗不良率。 ![]() 圖1-2 VOB/VOC統(tǒng)計分析 3、Y及缺陷定義 根據(jù)CTQ確定大Y為:智能鏡一次檢驗不良率,并進行5個小y的分解及缺陷定義。 ![]() 圖1-3 Y及缺陷定義 4、基線和目標 結(jié)合VOB、VOC現(xiàn)狀,對標行業(yè)標桿,制定項目目標值為:≤1.00%。 ![]() 圖1-4 項目基線和目標 5、項目范圍 通過SIPOC分析確定項目范圍,主要涉及5大過程,分別為:來料、機加、組裝、包裝、入庫。 ![]() 圖1-5 項目SIPOC流程圖 6、項目團隊 為確保項目的順利推進,成立跨部門團隊并明確各成員的職責。 ![]() 圖1-6 項目組織架構(gòu) 7、日程計劃 經(jīng)項目組討論及分析,項目整體推進日程從3月到10月。 ![]() 圖1-7 項目推進甘特圖 ![]() ![]() 二、Measure 測量階段 1、細節(jié)流程圖 從來料到入庫5大過程,12個關(guān)鍵工序輸出智能鏡生產(chǎn)細節(jié)流程圖,并確定各過程控制標準及關(guān)鍵控制項目。 ![]() 圖2-1 項目細節(jié)流程圖 2、測量系統(tǒng)分析 1)結(jié)合小y的數(shù)據(jù)來源及是否易于識別,進行MSA分析策劃,確定尺寸測量工具及檢驗員需要進行MSA分析。 ![]() 圖2-2 MSA分析策劃 2)通過分析,研究變異、可識別組數(shù)、人員評估一致性等均符合標準要求,判定現(xiàn)有的測量系統(tǒng)可靠。 ![]() 圖2-3 MSA分析實施 3、數(shù)據(jù)收集 1)結(jié)合SIPOC過程,制定本項目的數(shù)據(jù)收集計劃。 ![]() 圖2-4項目數(shù)據(jù)收集計劃 2)為保證數(shù)據(jù)收集的真實性、可靠性,每周對現(xiàn)場檢驗記錄數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行稽查確認,并通過現(xiàn)有QMS、BI等數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)獲取。 ![]() 圖2-5 項目數(shù)據(jù)可靠性保證 4、問題聚焦 取改善前生產(chǎn)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)量>3萬)進行y1~y5 不良問題聚焦,共聚焦出影響度達80%的小小y17個。 ![]() 圖2-6 對小y進行問題聚焦 5、能力分析 通過連續(xù)型、離散型的能力分析,目前制造過程屬于可控水平,但是Cpk及Z值水平偏低,分別為0.80、1.97,工程能力不充分。 ![]() 圖2-7 系統(tǒng)能力分析 6、變量流程圖 采用變量流程圖,從人、機、料、法、環(huán)、測的維度進行輸入x的查找,共查找出91個輸入x。 ![]() ![]() 圖2-8 變量流程圖分析 7、潛在原因梳理 采用C&E矩陣對變量流程圖查找出的91個輸入x進行逐一打分,并通過Pareto圖對91個輸入x進行排列,梳理出對Y影響度達到80%的因子32個。 ![]() 圖2-9 因子C&E矩陣打分及排列 8、潛在要因確定 1)采用FMEA對C&E矩陣梳理出的32個因子進行深入分析,并通過Pareto圖對32個因子進行影響度排列,篩選出對Y的影響度達到80%的關(guān)鍵因子22個。 ![]() 圖2-10 因子FMEA分析及排列 2)通過C&E矩陣及FMEA篩選分析,最終從91個因子中確定22個關(guān)鍵因子,并梳理關(guān)鍵x與y的關(guān)系。 ![]() 圖2-11 關(guān)鍵x與y的關(guān)系分析 9、快贏改善 1)對22個關(guān)鍵x進行快贏評估,確定可實施快贏改善的關(guān)鍵因子6個。 ![]() 圖2-12 快贏機會評估 2)對6個可快贏改善的關(guān)鍵x,制定具體的快贏改善計劃。 ![]() 圖2-13 快贏改善計劃制定 3)對6個可快贏改善的關(guān)鍵x進行快贏改善實施,并從定量、定性的維度驗證其影響的8個小小y的改善效果。 ![]() 圖2-14 快贏改善效果案例 4)對快贏改善后的6個關(guān)鍵因子進行2nd FMEA分析,經(jīng)過快贏改善,6個因子RPN數(shù)值明顯降低,改善有效。 ![]() 圖2-15 因子2nd FMEA分析 10、M階段總結(jié) 通過M階段的快贏改善,從控制圖分析,y1、y2、y3、y5相對改善前分別下降5.06%、20.97%、27.78%、15.38%,改善效果較為明顯且Z值由1.97提升為2.06。 ![]() 圖2-16 M階段控制圖分析 ![]() 圖2-17 M階段二項能力分析 ![]() 圖2-18 M階段開展總結(jié) ![]() ![]() 三、Analyze分析階段 1、數(shù)據(jù)收集計劃 建立16個關(guān)鍵因子的數(shù)據(jù)收集計劃,明確數(shù)據(jù)收集內(nèi)容、分析工具、收集人員等。 ![]() 圖3-1 關(guān)鍵因子的數(shù)據(jù)收集計劃 2、噪音分析 隨機收集7月1~20日智能鏡柜車間6個小組的生產(chǎn)問題點,以分析各小組間是否存在差異性,經(jīng)分析,P值=1.000>0.05,接受原假設,即6個班組在不合格的控制上沒有明細差異,小組間的噪音影響屬可控狀態(tài)。 ![]() 圖3-2 考慮6個小組的噪音分析 3、因子分析計劃 針對16個關(guān)鍵因子制定具體的分析計劃,確定分析工具、責任人、記錄方法等。 ![]() 圖3-3 A階段因子分析計劃 4、因子分析驗證(定量) 1)采用DOE分析驗證x3左進刀時間/x4右進刀時間/x5進刀氣壓與y11安裝縫隙的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)x3/x4/x5及其交互因子的P值<0.05,均為顯著影響因子且R-Sq = 99.54%>80%,可以解析大部分變異。且當x3/x4/x5分別為:5.0s/5.0s/6.0Bar時,理論安裝縫隙最?。?.06mm),滿足標準(≤0.5mm)且復合合意性為97.22%,因此“x3/x4/x5”均是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-4 因子x3/x4/x5分析 2)采用多元回歸分析方法驗證x6沖孔角度/x7沖孔速度與y12安裝偏差的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)安裝偏差與x6/x7的回歸方程中,P值<0.05,x6/x7與安裝偏差的回歸關(guān)系顯著,R-sq=92.44%>80%,可解析大部分變異。另外,當x6/x7分別為:6.5°、60m/s時,理論安裝偏差最?。?.06mm),滿足標準(±1.0mm)且復合合意性為93.67%。因此“x6/x7 ”均是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-5 因子x6/x7分析 3)采用多元回歸分析方法驗證x8組框時間/x9組框扭力與y12安裝偏差的關(guān)系,經(jīng)分析,安裝偏差與x8/x9的回歸方程中,P值均<0.05,x8/x9與安裝偏差的回歸關(guān)系顯著,且R-sq=93.84%>80%,可解析大部分變異。另外,當x8/x9分別為:50s、7Nm時,理論安裝偏差最?。?.15mm),滿足標準(±1.0mm)且復合合意性為84.96%,因此“x8/x9 ”均是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-6 因子x8/x9分析 4)采用查證分析方法驗證x11貼鏡步驟與y22打膠縫隙的關(guān)系,經(jīng)分析,新增智能鏡銀鏡貼鏡工藝文件、規(guī)范貼鏡步驟后,因貼鏡步驟導致的打膠縫隙問題明顯降低,因此“x11 ” 是關(guān)鍵因子,且改善效果評價有效。 ![]() 圖3-7 因子x11分析 5)目前存在模具定位、底座箭頭定位兩種開關(guān)定位方式,采用雙樣本T驗證 x12開關(guān)定位方式與y51感應不靈敏的關(guān)系,經(jīng)分析,兩種定位方式的數(shù)據(jù)滿足正態(tài)且相互獨立且經(jīng)雙樣本T檢驗P值=0.000<0.05,開關(guān)定位方式對y5的影響顯著,因此“x12”是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-8 因子x12分析 6)采用一元回歸分析方法驗證x13 導光板發(fā)光角度與y52觸摸不靈敏的關(guān)系,經(jīng)分析,觸摸靈敏度與導光板發(fā)光角度的回歸方程中,P值<0.05,導光板發(fā)光角度與觸摸靈敏度的回歸關(guān)系顯著,且R-sq(調(diào)整)=98.21%>80%,可解析大部分變異。另外,當x13為:90°時,理論觸摸靈敏度最高(99.46%),滿足標準(95.00%)且復合合意性為93.88%,因此“x13”是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-9 因子x13分析 7)目前存在觸摸棒、繼電器探頭、人手3種功能檢測方式,采用計數(shù)型MSA分析方法,通過3種功能檢測方式分別對30臺智能鏡樣品進行3次重復測量(以控制板檢測儀測量的數(shù)據(jù)作為標準),以驗證 x15功能檢測方式與y52觸摸不靈敏的關(guān)系,經(jīng)分析,3種功能檢測方式的評估一致性差異較大,且繼電器探頭檢出能力更好,因此“x15 ”是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-10 因子x15分析 8)采用DOE分析驗證x18待干時間/x19待干濕度/x20待干溫度與y23粘膠不牢的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)x18/x19/x20及其交互因子的P值<0.05,均為顯著因子,且R-Sq = 99.45%>80%,可以解析大部分變異。另外,當x18/x19/x20分別為:24h/60rh/35℃時,理論粘度最大(99.75N),滿足標準(≥94N)且復合合意性為95.83%。因此“x18/x19/x20”均是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-11 因子x18/x19/x20分析 9)目前存在白電油、酒精、清潔劑、自來水4種不同的清理方式,采用卡方檢驗驗證x22清理方式與y31銀鏡臟污的關(guān)系,收集經(jīng)4種方式清理后的產(chǎn)品,進行品質(zhì)確認,以分析4種清理方式間是否存在差異性,經(jīng)分析,P值=0.000<0.05,拒絕原假設,即4種不同清理工藝有差異,且白電油的清理效果相對較好,因此“x22 ”是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-12 因子x22分析 5、因子分析驗證(定性) 采用查證分析方法驗證x21備件方式與y4錯漏不良的關(guān)系,經(jīng)分析,目前制造現(xiàn)場的物料備件方式不規(guī)范,且因不合理的備件方式導致的物料錯用問題在錯漏不良中占比高達80.56%,因此“x21” 是關(guān)鍵因子。 ![]() 圖3-13 因子x21分析 6、關(guān)鍵因子確定 經(jīng)過16個因子的分析驗證,確定16個因子均為關(guān)鍵因子(注:x11改善效果評價有效,不需進入I階段改善)。 ![]() 圖3-14 A階段關(guān)鍵因子明細 7、A階段效果驗證 通過A階段的改善,從二項能力分析,成品不良率由2.44%下降為1.82%,Z值由1.97提升為2.09。 ![]() 圖3-15 A階段二項能力驗證 8、A階段總結(jié) 從使用工具、存在問題等維度輸出A階段的項目總結(jié),并明確下一步改進思路。 ![]() 圖3-16 A階段總結(jié)分析 ![]() ![]() 四、Improve改善階段 1、建立改進計劃 從數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)可靠性保證、改進方案等維度建立I階段15個顯著因子的改進計劃。 ![]() 圖4-1 I階段改善計劃 2、確定改進方案 1)針對x3左進刀時間/x4右進刀時間/x5進刀氣壓,結(jié)合A階段采用DOE響應優(yōu)化器識別出理論最優(yōu)參數(shù)分別為5.0S/5.0S/6.0Bar時安裝縫隙理論值為0.06mm。按優(yōu)化參數(shù)調(diào)整設備參數(shù)及進行小批量生產(chǎn),經(jīng)驗證,改后切割尺寸Cpk由0.8提升為1.41。另外,通過假設檢驗驗證優(yōu)化前后的y11安裝縫隙,經(jīng)驗證,P值=0.000<0.05,拒絕原假設H0,備擇假設Ha成立(優(yōu)化前后安裝縫隙有顯著差異)且從箱線圖看,優(yōu)化后的安裝縫隙更小且滿足響應優(yōu)化器的分析結(jié)果,方案有效。 ![]() 圖4-2 因子x3/x4/x5改進方案 2)針對x6沖孔角度/x7沖孔速度,結(jié)合A階段采用多元回歸響應優(yōu)化器識別出理論最優(yōu)參數(shù)分別為6.5°、60m/s時安裝偏差理論值為0.0633mm。按優(yōu)化參數(shù)進行小批量生產(chǎn)驗證,改后孔徑Cpk由0.87提升為1.55。另外,通過假設檢驗驗證優(yōu)化前后的y12安裝偏差,經(jīng)驗證,P值=0.000<0.05,拒絕原假設H0,備擇假設Ha成立(優(yōu)化前后安裝偏差有顯著差異)且從箱線圖看,優(yōu)化后的安裝偏差更小且滿足響應優(yōu)化器的分析結(jié)果,方案有效。 ![]() 圖4-3 因子x6/x7改進方案 3)針對x8組框時間/x9組框扭力,結(jié)合A階段采用多元回歸響應優(yōu)化器識別出理論最優(yōu)參數(shù)分別為50s、7Nm時安裝偏差理論值為0.1504mm。按優(yōu)化參數(shù)進行小批量生產(chǎn)驗證,偏差均小于0.2mm<±1mm標準。另外,通過假設檢驗驗證優(yōu)化前后的y12安裝偏差,經(jīng)驗證,P值=0.000<0.05,拒絕原假設H0,備擇假設Ha成立(優(yōu)化前后安裝偏差有顯著差異)且從箱線圖看,優(yōu)化后的安裝偏差更小且滿足響應優(yōu)化器的分析結(jié)果,方案有效。 ![]() 圖4-4 因子x8/x9改進方案 4)針對x12開關(guān)定位方式,小批量采用底座箭頭定位的方式進行試生產(chǎn),并經(jīng)雙樣本T驗證,方案實施前后感應靈敏度有差異,且底座箭頭定位的方式感應靈敏更高,方案有效。 ![]() 圖4-5 因子x12改進方案 5)針對x13導光板發(fā)光角度,結(jié)合A階段采用一元回歸響應優(yōu)化器識別出理論最優(yōu)參數(shù)為90°時觸摸靈敏度理論值為99.46%。按優(yōu)化參數(shù)調(diào)整發(fā)光板發(fā)光角度及進行小批量生產(chǎn)驗證,開關(guān)觸摸靈敏度均在99%以上>標準95%。另外,通過假設檢驗驗證優(yōu)化前后的觸摸靈敏度,經(jīng)驗證,P值=0.000<0.05,拒絕原假設H0,備擇假設Ha成立(優(yōu)化前后觸摸靈敏度有顯著差異)且從箱線圖看,優(yōu)化后的觸摸靈敏度更高且滿足響應優(yōu)化器的分析結(jié)果,方案有效。 ![]() 圖4-6 因子x13改進方案 6)針對x15功能檢測方式,通過聯(lián)動第三方機構(gòu)進行繼電器檢測儀的開發(fā)與導入使用,并通過小批量驗證,方案有效。 ![]() 圖4-7 因子x15改進方案 7)針對x18待干時間/x19待干濕度/x20待干溫度,結(jié)合A階段采用DOE響應優(yōu)化器識別出理論最優(yōu)參數(shù)分別為24h/60rh/35℃時粘度理論值為99.75N。按優(yōu)化參數(shù)進行小批量生產(chǎn)驗證,粘膠粘度均在99N以上>標準94N。另外,通過假設檢驗驗證優(yōu)化前后的粘膠粘度,經(jīng)驗證,P值=0.000<0.05,拒絕原假設H0,備擇假設Ha成立(優(yōu)化前后粘膠粘度有顯著差異)且從箱線圖看,優(yōu)化后的粘度更大且滿足響應優(yōu)化器的分析結(jié)果,方案有效。 ![]() 圖4-8 因子x18/x19/x20改進方案 8)針對x21備件方式,建立健全備件方式,并完善制造過程的備件工裝、備件流程及要求,方案實施后,通過卡方檢驗驗證改善前后錯漏不良情況,經(jīng)驗證,改善前后錯漏不良率有差異,且改后過程錯漏不良明顯降低,方案有效。 ![]() 圖4-9 因子x21改進方案 9)針對x22清理方式,組織生產(chǎn)采用白電油進行銀鏡表面清理試產(chǎn)并通過卡方檢驗驗證改善前后錯漏不良情況,經(jīng)驗證,改善前后銀鏡臟污不良率有差異,且改后銀鏡臟污不良明顯降低,方案有效。 ![]() 圖4-10 因子x22改進方案 3、風險分析 從技術(shù)、資源、市場等維度進行改進方案的風險分析,嚴重度和發(fā)生頻度按1、3、9評分,評價出2項中風險,經(jīng)過改善行動后,降低為低風險。 ![]() 圖4-11 各方案風險分析匯總 4、實施改進方案 對確定有效的改進方案進行實施,并明確實施方式、實施車間、實施班組及責任人等。 ![]() 圖4-12 改進方案實施匯總 5、效果驗證 1)通過I階段的改善,從二項能力分析,Z值由1.97提升為2.16,提升幅度為9.64%。 ![]() 圖4-13 I階段二項能力驗證 2)通過I階段的改善,智能鏡一次檢驗不良率由2.44%,下降為0.93%(目標≤1.00%),下降幅度為:61.89%。 ![]() 圖4-14 I階段一次檢驗不良率驗證 6、階段總結(jié) 結(jié)合A階段的分析及I階段的改善驗證,進行改善點的梳理并制定73項具體的改善措施,經(jīng)改善后,各小y的不良率同比改善前降低幅度在45.41%~69.06%之間,改善效果顯著。 ![]() 圖4-15 I階段總結(jié)匯總 ![]() ![]() 五、Control控制階段 1、改進成果文件化 建立16份關(guān)鍵x的控制標準文件,對關(guān)鍵x的控制進行文件化、標準化,確??刂拼胧┑某掷m(xù)落地。 ![]() 圖5-1 改進成果文件化清單 ![]() 圖5-2 改進成果文件化案例 2、建立過程控制計劃 建立y及關(guān)鍵x的過程控制計劃,確保過程持續(xù)有效的控制。 ![]() 圖5-3 過程控制計劃 3、過程監(jiān)測與測量 通過過程SPC及每日稽核,對x3、x4、x5、x6、x8、x9等關(guān)鍵因子進行8種異常類型的持續(xù)監(jiān)控與測量。 ![]() 圖5-4 過程SPC監(jiān)控 4、能力分析 對y1~y5進行改善前后的二項能力分析,經(jīng)分析,改善后Z值提升明顯,提升幅度為14.62%~22.35%。 ![]() 圖5-5 y1~y5改善后的能力分析 5、二次FMEA分析 采用FMEA對22個關(guān)鍵因子進行全面的2nd FMEA分析,經(jīng)改善后,RPN值均有明顯降低且均<100,改善有效。 ![]() 圖5-6 二次FMEA分析匯總 6、目標達成情況 所有改善措施實施后,智能鏡一次檢驗不良率下降為0.58%,低于目標(目標≤1.00%)。 ![]() 圖5-7 一次不良率達成情況 7、財務收益核算 財務收益:改善周期財務收益約68萬元。 無形收益:優(yōu)化流程、規(guī)范標準,提升產(chǎn)品內(nèi)部制造一次合格率等。 8、項目推廣及移交 通過制定項目推廣計劃,進行其它基地的復制推廣,確保各基地同步提升。 ![]() 圖5-8 項目復制推廣計劃 9、項目總結(jié) 1)通過本項目開展,促進我們通過“經(jīng)驗+系統(tǒng)化”的分析方式進行項目開展,大大提高了解決問題的準確度和速度。 2)同時,攻克了智能鏡制造上的一些行業(yè)難點、頑癥,整體提升集團智能鏡品類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平及產(chǎn)品實物質(zhì)量。 3)另外,團隊成員充分進行六西格瑪工具的實踐運用,提升了成員的整體水平,同時也促進了六西格瑪系統(tǒng)化分析工具在集團的推廣使用,為公司培養(yǎng)更多的專業(yè)人才。 ![]() 下面是本次項目的ppt~ ![]() SAC/TC21/WG1 |
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